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斗轮机回转台车支撑轮磨损异常原因处理
# M0 S0 r4 k3 J回转采用双点对称变频电机、直角行星减速机齿轮输出驱动、台车式回转支撑形式。回转台车共计16个支撑轮,分为4组。采用内外平衡支架将4个轮连接成一体。采用集中润滑方式,由两个干油站分别向16个润滑点进行补充。
8 a. P6 n: O& H. ?8 p! K9 \4 D* W 每个干油站支持的润滑点分布:车轮轴套润滑8处;水平轮转轴润滑2处;导向轮润滑2处;外平衡架支撑轴两端4处。# t5 u8 p3 q x( {4 d" o
该系统具有日常润滑工作量小,便于实现定量、定时输送润滑至指定的润滑点。
( u- B- T; X! r% Q0 Z: O' n1故障发生过程! E" O& X7 V2 [
在安装试用初期,业主方要求对回转台车系统转轴进行油枪单独加注润滑脂,并清洗集中润滑管后,再使用集中加油站添加。但该意见未被施工单位和施工监理采纳。安装人员在出现异音后的润滑方式依然是依靠干油站。- n9 r# ^" W' r# }% a" J
在2003年11月底,进行铺底煤受卸时,B斗轮机回转部出现较小的间断异音,12月中旬,B斗轮机回转出现台车支撑轮在轨道上不转的缺陷,随即出现较大的异音。A斗轮机回转异音也同期出现。在对B斗轮机采用油枪补充润滑油脂后,车轮异音消除,但有一个车轮卡涩未缓解。由于设备还处于调试阶段,设备试转和燃煤受卸同时进行,B斗轮机平均每天只运转4h左右。而在进行A斗轮机回转补充油脂时,出现少数几组车轮轴油枪加注无法进行的问题。在随后的调试工作,为充分暴露设备隐患,A斗轮机每天运行时间约2 h。12月下旬,A斗轮机回转台车有4个车轮有异音,同时发现有铜屑和碎片。; S- A+ U5 V2 O7 h4 a
2处理方式
6 D- Z r6 u+ p1 n5 a" D 在斗轮机回转平台发现铜屑后,工程部即召集施工监理、厂家工地代表、施工方等分析原因和解决问题,并要求制造商提供各零部件的制造图。定电公司决定对回转台车进行拆检。在拆除一组车轮检查后发现:① 由于轴头挡片的安装位置在下方,位于同侧的车轮油槽也被安装在下方,使得油槽在承力侧;而厂家的装配图纸的显示无误,油槽在正上方。由此判断,该设备车轮轴出厂前的安装出现偏差。② 轴套磨损严重。部分轴套由于磨损严重,使得轴套中部的环状油槽被损坏。根据掌握的设备工况,对回转缺陷进行以下处理:更换磨损的轴套及端环;重新加工轴;对轴端固定挡片的位置进行更改,使油槽位置位于正上方。③ 改变润滑方式,改集中润滑为油杯润滑。由于外平衡架与车轮轴间隙较大,按具体要求加工油杯。同时在轴头重新加工M16×1.5的螺孔便于安装油杯。/ r4 k+ T" C3 {3 p/ F2 C X) c/ ]
经过上述方案处理后,斗轮机运转正常。 " J" ^( W& d% c3 u* |
3原因分析
' E% p6 D1 A y5 [) k$ M 在对A斗轮机16个车轮进行逐个检查处理中,发现出现较为严重磨损的轴套达13个。其中有三组车轮根本未发现有润滑的迹象。其余几组均为磨损后补加的润滑脂。B斗轮机情况稍好,有7组磨损严重。
1 J! Z; J0 F$ n& @' l# n' @ 1) 由于在施工安装完毕后,施工人员未进行集中干油站的油管疏通,也未对分 配器进行清 洗,单纯依靠干油站加注,致使根本未达到润滑的目的。润滑不足是本次故障的主要原因。 5 ~3 ]9 A! |! h; `% t4 K+ a! s4 c0 r
2) 转轴油槽被错误地安装在承力侧,不利于油脂的排出,是造成试用期间轴套普遍磨损的 根本原因。7 k+ D' J3 p% p p$ ^: s. O6 f
3) 在出现异音后,补充的润滑脂虽消除了部分异音,但由于磨粒堵塞轴端的加油孔,致使 部分车轮未补充油脂,致使磨损加剧。4 K8 }6 v. j' }( u
4) B斗轮机整体损伤较小,主要原因是出现异音后,补充润滑脂相对及时,避免了损坏扩大 。2 z/ j2 v0 _9 I/ \, T) D9 r M
4结语. z0 ^( W# T5 {9 P2 f
由于基建期业主方主要以工期、进度和试转检测作为安装质量的检验标准,生产部门介入程 度不够,对设备的初期维护管理往往不到位。润滑不足等潜在问题将不可避免地遗留给正式 生产环节。因此有必要从设备安装开始,各方就应该开始履行设备的维护管理职责。建议: 4 E$ Z' W' }1 Z' m- t# p
1)针对回转台车组,安装前宜进行解体抽检,避免厂家安装错误带给生产。 * N! Y' }& ?4 R1 m. q* X) W- {
2)从目前各电厂的运行情况看,由于管路清洁情况不好,集中润滑运行效果不佳,建议在 设备招标时要求尽量采用手动单点润滑。 ! O0 Z+ Y* e5 W! ~
3)设备安装完成,则相应设备的润滑管理即开始运作。
, ]# _% e8 W1 a! z" b! r( D 4)对设备的移交前的所有事故、故障应按照“四不放过原则”进行分析、处理。
# I0 {8 G0 d& p; ~) b% C# R 5)宜加强对监理工程师的考核和管理,施工监理工程师应熟悉设备的维护要求。
4 x4 r2 }& t/ o" r; K4 C1 k 6)业主单位的维护管理人员在设备调试期间,应切实履行设备维护监管的责任。
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加油泵润滑油泵联动原理图工作原理
/ B( p6 f8 n* B1 K+ q7 a合上断路器,电源信号灯亮,KT1得电工作,间隔时间到启动润滑泵工作,同时KT2得电工作。开始时润滑泵供油监控,压力操纵阀工作K1或K2工作,KT1断电,供油完成后润滑泵停止。若在KT2监控时间到供油未完成,系统显示“供油时间长”信号,停止润滑泵电机,同时发出信号,手动供油可用旋钮SA2来控制。
4 }. Q% n. O) r4 ]( O油箱位低时,可人工启动加油泵对油箱进行注油,注满停止加油。
9 l0 H' L* u4 j" d润滑泵工作出现过载时,系统发出过载信号,同时停止润滑泵工作。( N* X+ b7 Z) e$ k
在“供油时间长”鼓掌的情况下,按下SB1复位按钮,系统重新开始工作
$ F- N% I" m1 P( N5 s按钮SB2,SA3可对加油泵手动操作,当油泵过载时,加油泵停止,待恢复后方可启动。
& E5 B, G. D. u8 `# @通电应遵守如下步聚
' h- {" \" m6 c3 w5 X' ]: r6 [一闭合供电电源
+ f9 G3 a5 g$ C5 m0 k1 x- H8 r当外部提高交流380V/220V电源给本控制柜,电源指示灯(红灯亮)
, ]+ U; R6 S. l二确定选择开关的位置
# V6 D4 n2 X5 _1 W在相应的位置,其接点或按钮闭合润滑泵电机运行,则运行指示
) S6 k8 A" V" H2 w6 r U; b红(绿)灯亮,电气控制柜正常运行
1 E. H# ?6 b( Q% Y% R6 x! l2 e4 S E故障:5 C% G1 t7 d5 L/ [1 ?/ i" k
控制箱内发出“供油时间延长”“超负荷运转”等故障信号,并设有一组外部接点,可向主机或主控室发送润滑泵系统运转(停止,运转,故障,合闸)信号。
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[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-16 20:22 编辑 ] |
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