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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑
7 B2 ^  G! w( W5 e7 _8 S" P
: O5 q7 J, S8 v1 }各位老师、前辈:+ P$ p, o" D" U% F' ~$ j
    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
, K' h8 K! O6 K, [9 f+ c. d* R    产品要求信息如下:
) }) m; ~. L& x1 I        1、产品名称:地脚螺栓
, @- @7 B+ A0 X8 `1 A# a/ o( n        2、规格:M85*21302 b: x& p" w: e, N$ j) y9 S; L0 o) s
        3、表面:发兰
. S; r2 Z/ D0 I% L, k        4、抗拉强度:Rm 540Mpa
2 o+ m* m6 L3 `- `0 t        5、硬度:HB 158-198, |6 E  j( \* s
        6、常温冲击功大于等于24焦(J), S# z+ P0 c9 c% e" g1 b
    请问:) }% t/ D6 [6 C, z8 o3 J& d
        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)9 O9 T2 V' @' ]
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)1 {2 [1 T/ ?1 _# u8 U$ F) v* C
        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?
9 E2 Z. M+ s+ Z' ~' B    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。) z# [$ B. _5 k2 U6 ?2 @
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。  a: E, d, B0 i5 t+ a
L型地脚螺栓大致的工艺流程:) C5 l" y! u1 k2 Q5 X
拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理
3 K7 ], R3 b' p) i( r, Z  b9 O根据产品的技术要要:
( V, C3 c8 K% c! M8 K热处理工艺参照热处理手册
* N6 Q* a9 d  S表面处理工艺参照表面处理手册

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑 5 G& _5 m7 S! d6 j; ^3 E- ]

: z; F3 ~' p8 G& R9 `/ _* [1 c请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:  q" e. I5 |! K& a' S' D
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
- G( g- q" C1 J1 z   2、采用热处理方式:正火+回火" b$ ?+ P5 O) x9 l. x* z+ _
  3、热处理步骤及温度控制:' b5 r) g. g$ g; k% d. c$ Y
    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
6 Y+ i  S/ W+ n: |+ j    3.2 保温120分钟
0 p/ L* p4 A5 E' R0 ?" U  k4 [: d    3.3 回火温度600度
- p5 m" M# x- d: P, H    3.4 保温时间180分钟
6 I" k- @0 J$ C. [2 T问题:
# c# D% v2 x* Z  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?
) l0 ^; s2 F5 T, u" q7 i螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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tdragonfu + 3 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。" {, n: z- B* Y. p4 M
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑
& m4 U  u7 e4 s3 h0 W( O, s3 t. v8 p& Z6 G: t
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。( _& T5 `! D) A: k* w+ A. x6 f
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
0 g6 s1 W1 L  v. h7 V7 T+ mzhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 @! [: Z5 K2 ?& O, K1 A- V" ]" z

6 B9 o* @1 M3 r手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。
* o7 l% V8 v- U% l$ A% M以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
7 g, x$ t1 ?( H8 m2 [4 u. ^* T
8 ~- K& u& s: o您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 ' A3 W* q. h4 |
! r/ I. B$ B+ E$ {
不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。  a- v: {; G- a9 g4 I2 Z
因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑
8 {3 P3 m# h7 Y2 g% O7 @  |" l
0 F) E( B  q; m8 l: x" r* d首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。% l: o( d+ Y  y
现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。) h0 {% c0 v) U1 G; N3 k4 B
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。
; b3 o  b' j; g) j
* f: b1 [7 u2 U7 d& p" {* ~8 }最终采用5 ?1 E' R, t; x
正火860度,保温3.5小时;
9 J9 I& X+ o* W- g1 c回火645度,保温6.0小时,! ^& c  R  B+ S  N
冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
8 O, `. q, r- ]
: U! V- g' Y+ I: z0 A9 h2 z谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
/ R+ W" v5 `6 e' a. U1 l& ^, I& Q# n) Y2 C' |' j2 a- Y
具体操作如下:9 q$ _; {; ^& b# W. I# c
( C7 d" n; A& ]. H2 Z+ @
一、问题回顾:4 i3 Q8 L/ r% q/ z' q% |% b
    1  产品技术要求  c- V! h3 h( x) y
        1.1 产品名称:地脚螺栓
5 J1 P; a3 u! q8 Q  i8 a        1.2 规格:M85*2130
& J' s, b2 S+ _        1.3 表面:发兰
: R5 L( a3 ^2 e% o6 x6 w' {' i        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa
5 a8 @. C6 x! f6 K        1.5 硬度:HB 158-198  F, q8 r5 U3 F! ~! E) |9 ?# [
        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)
3 d: J9 b$ y! y    2  已经采用的工艺方法" k' z; l% [* G. C+ R
        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)% @2 X* s5 w% M
        2.2 采用热处理方式:正火+回火
4 X* f% s: c5 z, ~( x# A        2.3 热处理步骤及温度控制:
, m+ B% B9 }% ]+ Q2 C, a7 m        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
) A4 t" _# U6 T0 E+ B' \        2.3.2 保温120分钟* d9 e# {# \6 ~( C
        2.3.3 回火温度600度
% z# x2 S7 a# s+ S% h: t" g9 d        2.3.4 保温时间180分钟* m; K3 e; J) _# j$ J. q
    3  出现的问题. z. d+ v: l: {2 e5 g
        3.1 冲击功只有18焦% ?+ L& ?- Q* ^; X3 I9 L
        3.2 硬度142
2 ]( v2 m2 m8 d  g( F        3.3 抗拉强度572MPa5 E, Y  u' h" D/ y! F, k4 V
    4  需要解决的问题
3 A  M. K2 V0 f4 [* M2 A$ V        4.1 冲击功大于24J
( M3 R( M$ Q0 n, I7 S6 m二、处理方法
! s' C3 h, s0 l$ g/ B, J: D    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。
- P  |3 }' V! q1 n9 x    2  采取处理方法:7 Y8 I) r8 K, X9 {8 A
        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;
* }4 V$ Y# \6 Q' h3 M; o        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。) L0 h) k3 n- n4 {$ B  _
三、处理后性能; V9 g- R( j& k3 R) j& ~% @
    1 抗拉强度561MPa4 O  ?& {2 @3 Y8 M  L
    2 硬度162HB, V4 W; x" a, p# q! i/ _
    3 冲击功36J

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