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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑
8 p# r* a/ L1 K# [- }6 d- b* V# r. P; ^7 ^# c2 s, g9 a
各位老师、前辈:8 K+ ?, t. d; }0 \1 E
    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
9 t+ T7 R: c$ J8 F. e5 m% x    产品要求信息如下:6 V3 T" k, |& l$ W! c0 m! T7 m
        1、产品名称:地脚螺栓
3 |% N  N1 e1 c- {, o7 p7 F: B        2、规格:M85*2130
+ j- F( k3 D5 z% Q        3、表面:发兰0 p" I7 x! n: p; y; k
        4、抗拉强度:Rm 540Mpa* {" q4 y( X7 s
        5、硬度:HB 158-198
! K+ ]5 C- [) I! Y1 \        6、常温冲击功大于等于24焦(J)3 L( D3 u% ~6 c' B2 X! _
    请问:; [: }. T3 U; _) B+ I; Q9 F! J' i
        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)( h3 j9 S) }0 h
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)
7 M7 y# W0 q9 a/ i        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?
& Z$ [* \0 Q3 y( D4 X* ]    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。
" y$ v' B) h! e% |) e; S9 e    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。
/ [) \6 u) s+ {* f  N; sL型地脚螺栓大致的工艺流程:
( `+ q6 B. P3 H  Y/ U" A# P拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理  @  m9 `% A1 J: v
根据产品的技术要要:+ o$ }! r. E+ h' c3 V
热处理工艺参照热处理手册' ~+ y. o- r6 P; l1 s" F9 j
表面处理工艺参照表面处理手册

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tdragonfu + 2 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑
4 X! f9 }' a! G. \+ `! C9 D
  q& R* S; b% F( X( c请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:
% x9 R# ]/ G% G! _  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)$ F4 x1 o3 d0 |! s4 _/ X0 g5 ~7 z
   2、采用热处理方式:正火+回火
8 Z9 f1 S9 ~/ s9 t+ v# n  3、热处理步骤及温度控制:
# G; h$ A! x" D, [+ Q    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
/ ~% ]2 }, C1 H$ I    3.2 保温120分钟5 B1 H- x, ^* u$ C2 _. v0 ^; P
    3.3 回火温度600度0 u9 N7 f- k: ?' _
    3.4 保温时间180分钟+ @5 ?# G9 [' I/ `" N! H
问题:# o5 T3 u  I. G/ L; s* U0 f
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?
/ x' N  K) P0 h& J) n5 N螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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tdragonfu + 3 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。. T8 e$ S) A9 R8 g+ ~
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑
+ r: Q: \: o( B' ~# z% E2 r4 w+ ^3 z0 Q1 @6 K  i) P; w
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。( v) f; N! R' w' d$ H$ C( ~$ d5 Y
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。& A& J) u' U& L
zhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

  [# D+ e* o+ b+ V! k2 f  ]* ]# N& k+ Q. H8 J+ k+ u! V1 Q
手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。
) n, r' F6 Q9 t8 e' \以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
! X' Z9 @% `2 I+ ^4 l8 r
; S; q, K( v7 I' ^# M0 S! z6 m您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑
" K# N6 c* ]2 f4 C" g2 d' V2 j3 ]( e/ A3 E, A7 j. {- y
不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
6 G1 L7 k+ n: \! `# H因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑
+ |* j7 w0 A& I  b* |8 [, Y9 Y, \: z! p) A' [: F- y6 r! Z! H3 ]
首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。
2 i; k' v. w' R+ Z& ?% a1 V1 |现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。
! x- L8 z+ }# k' Q如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。* v8 E$ b+ `9 `  q: O$ E" ?3 h

/ _, N3 w8 t7 i* V; r  ~最终采用
4 g- c; g3 _- ~! M! B. v正火860度,保温3.5小时;* C% J4 B6 a( ]5 e$ G
回火645度,保温6.0小时,
/ h2 V2 h7 P& W/ ~冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑 & C4 r6 n! @- ]+ ~: ^: _5 B
" }% v1 n( J+ L9 B) X
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
. t3 d* `+ \- ?; R; }3 k. \# l3 x$ @' X$ G5 S5 ]
具体操作如下:; g- M0 J# `) `9 C  z7 y

7 v( t7 e- G3 U) B' j5 A; u一、问题回顾:
1 S6 e( |  N+ J1 S) t% M! g2 t6 k    1  产品技术要求: B0 I6 H3 |9 I/ F: a: i( p2 D# l
        1.1 产品名称:地脚螺栓/ C. o3 b$ \; ^0 }: A; B
        1.2 规格:M85*2130( Y: z; X7 x! n8 L5 d  Q6 d8 Y
        1.3 表面:发兰
. z0 @  A, O* |( y) `6 y2 ~        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa3 f# o) K! b6 Z
        1.5 硬度:HB 158-198
7 O  @- ?5 h% Z' M1 a: Q; S        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)
& ]- w' m3 A1 {$ P# Q5 Y  B4 K: ?    2  已经采用的工艺方法
4 t8 A, ?$ S. r0 m. r& P7 U! h; h        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
  S+ d1 F: u- i        2.2 采用热处理方式:正火+回火, h+ {, _# d% f
        2.3 热处理步骤及温度控制:
8 Z. i" b, a6 D/ E        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
1 g- p0 S; z% ?        2.3.2 保温120分钟
2 O) j& z9 F6 Y3 z8 F        2.3.3 回火温度600度" M4 a' f# c& w5 M& ?* r# `( ?4 N
        2.3.4 保温时间180分钟
3 E2 }7 f- n4 D7 v2 R8 ^3 q( ~    3  出现的问题
) l4 G$ ~% y6 J$ ]; P3 J8 X: T9 u        3.1 冲击功只有18焦1 `: b$ d. W1 H
        3.2 硬度142
: m+ x9 L, I% K, A% {% B! b8 q        3.3 抗拉强度572MPa
: {6 O+ Q, R; r4 D' n" ~% X& _    4  需要解决的问题
% z! B3 t$ O; W/ ]0 `        4.1 冲击功大于24J
4 F# S1 _' }- _+ c二、处理方法
! ?# o1 w  y6 v: V4 M( c4 ~    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。
5 X' |/ ?% E" i8 k5 o+ ?    2  采取处理方法:
& a* m9 J& K& _- I2 u4 `4 Q        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;' Z3 Z. n! b8 _7 A- ^
        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。0 |  s( m( t' R; q( {
三、处理后性能- k0 P( k" r5 X! ?
    1 抗拉强度561MPa7 o. d& [4 S7 L: v+ u; d9 b
    2 硬度162HB
2 N/ d. O2 h% M, L    3 冲击功36J

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