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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑 / _8 b3 d' Y# R* R2 z5 e

$ g2 ]4 L4 z9 _) t; m  W各位老师、前辈:
5 y- |2 N  j7 F0 O- e0 [9 a) G    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
9 M! q, u& Z% i2 b0 ]    产品要求信息如下:! G. ?! R3 g7 ~  u
        1、产品名称:地脚螺栓
3 ~5 T8 H' w% h        2、规格:M85*2130
) w1 I/ F8 V/ a% K        3、表面:发兰
( Q3 t4 Q: X4 q7 t        4、抗拉强度:Rm 540Mpa
& S  |. O$ R6 O) g% Y: X; O        5、硬度:HB 158-1982 J/ p4 S  a' }& E  x
        6、常温冲击功大于等于24焦(J)6 w3 A8 V' f2 W7 w9 ]$ ^
    请问:5 W; x* @, v4 c! K
        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)4 q% `+ m6 \/ y3 Y* C" K
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)
; @0 D1 z- u! K# r        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?2 ?7 n% Q& C7 d' l+ G4 K9 t8 i
    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。; q1 K8 W4 |8 F
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。- u9 c- b4 J! P$ s6 N
L型地脚螺栓大致的工艺流程:+ r: a7 }# Q6 q, J
拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理; p, K, k; G8 |' ?, N
根据产品的技术要要:
8 D0 o, ]+ H7 @/ @0 u+ [7 a热处理工艺参照热处理手册
5 o) w7 E& i9 D& U6 ~2 F+ K表面处理工艺参照表面处理手册

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tdragonfu + 2 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑
" X/ Y* ]# s% \0 h' g7 y; G0 S1 x- I. g- A: C
请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:
6 V- w  f- x! d  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
( u! B6 [6 \% c# ]   2、采用热处理方式:正火+回火7 |8 p. `/ n& i  J. J
  3、热处理步骤及温度控制:
0 c" S7 W9 R; k' _$ c( t    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
/ e2 o6 F6 h! j6 @3 q$ e, x9 w% q5 D6 m    3.2 保温120分钟" o8 a/ G* }8 J  {# l
    3.3 回火温度600度
5 b/ l+ F2 t: b  f5 O. z    3.4 保温时间180分钟! M* X% |$ R8 m
问题:# V7 [" @) ]) t: |9 {
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?; k3 D% B2 M$ |0 e% e
螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。2 q# K0 I' e) y2 H" F, F
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑
! q/ R7 [  K% {0 k9 f; o7 ?2 m* e" B# }$ y- t! m
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
! c; N/ m2 k  v- n5 I/ e1 s  |另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
9 F# z8 D) B: }/ I4 p9 U% qzhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" f3 i2 |  W7 t9 y  R) T0 J( g

$ R' m5 L2 B% ^( F1 I+ ?6 M手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。
1 E! z: ^. g* b+ f* W. e4 Y以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑 . T$ Z( L- x; D, B9 g5 K

; r* g  _! q" g+ T您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 : W. R6 K: @- m, b- L# T0 o, H8 m- t
& Z) V; E2 L6 c
不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。- l# W3 ]6 e! u  I! h! c- t/ D
因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑 0 P2 z4 ^. T4 |/ Q! ]: w
6 |  R" M7 A  Y2 j! [% B7 \
首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。
1 V# z% k' @  G) B7 |现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。
. H/ x, h8 L0 H9 s8 V; W( I如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。
0 A! i. `, x' v: C" ]' t7 z' v8 t' E( V3 A' e0 C" A; {9 s
最终采用
, q" z3 ]3 \1 Q# F! ]) I正火860度,保温3.5小时;
4 y8 V0 _* L' F0 V回火645度,保温6.0小时,
/ M2 r2 X: @, l- W1 |6 c: V冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑 9 H. S# y) D. p, ~
3 `( v7 l7 p  K+ [+ c2 z
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。3 i3 r: F2 E3 a8 @0 S% B8 N: G. ?

# ?0 J0 V, N! D$ _. l. E  u8 m0 O具体操作如下:: Q* H% N8 r& h: {* k- I3 c  m6 G
( g% }$ s# J: \! s+ ^3 X
一、问题回顾:
3 F& T- ~, f- K    1  产品技术要求4 t6 i% W2 Y$ Z: p9 R
        1.1 产品名称:地脚螺栓
; j9 q$ y6 q/ Q        1.2 规格:M85*21306 V9 c& C, F# s, Z5 O9 f
        1.3 表面:发兰( ^9 {* K/ {/ C/ z5 {, [
        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa
0 t8 b8 I. ^: c2 a. }( i1 f+ c        1.5 硬度:HB 158-1988 x0 J( B$ H8 U; v) a+ L4 T& h
        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)2 p  }; D* Z/ k9 P& Y, ?
    2  已经采用的工艺方法" Z. w, u: o9 K) B4 N  a
        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)0 ~0 F4 D0 S7 ]* u) ?
        2.2 采用热处理方式:正火+回火
6 ]" j/ b  ^% p        2.3 热处理步骤及温度控制:5 Y/ ?4 M  L/ e2 E$ x4 Z9 D+ S
        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
; O, w8 H! N8 @! H& F: X        2.3.2 保温120分钟
* W8 @. H! }& r% K+ p3 j8 G        2.3.3 回火温度600度
" {' k! ^3 z, M& n        2.3.4 保温时间180分钟
: n: L- i0 _- X- h    3  出现的问题  ?. \( t. q6 E0 F" ]" |# t
        3.1 冲击功只有18焦. z2 Y) g" W' z2 }
        3.2 硬度142
4 y5 w* S+ r' ^        3.3 抗拉强度572MPa
7 U6 S$ b* h; e- ^- _    4  需要解决的问题
5 L6 p. L1 a4 b& b: X% q' I        4.1 冲击功大于24J" F1 j! ~- {$ P& X/ `
二、处理方法+ G( G9 f4 V- ]8 L7 ~8 d
    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。, Y2 g$ Y8 x2 P3 x3 W' R! a2 E
    2  采取处理方法:
% r: i$ g% {6 o        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;
4 f2 x: }1 H$ o        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。
: Z. C8 \; T) _- h1 j8 y8 ?三、处理后性能
1 }; m( J( R* a4 l    1 抗拉强度561MPa
) p$ `* j# Z6 ]3 {4 W    2 硬度162HB
! v! ]1 M' \8 N+ p- A3 |. B# m    3 冲击功36J

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