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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑
0 Q0 s) H" U- f* x9 p2 s' X, S  [% X
各位老师、前辈:
: [  z/ T3 q. e1 m5 l+ H8 l+ @; S    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
! g, l- x4 J! q! D    产品要求信息如下:' U: n8 l9 }5 j2 T# a0 q" h! U+ ?. N& l
        1、产品名称:地脚螺栓! {  }' v- |$ s
        2、规格:M85*21305 [3 _4 h1 x) W5 a" |
        3、表面:发兰
& ^/ G$ K) A7 }        4、抗拉强度:Rm 540Mpa4 m2 P1 Q. h( }% R
        5、硬度:HB 158-1981 J4 |7 M3 ~7 b7 h
        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
8 g  U& x- h- f/ N! M" ~: g, X    请问:
1 l" K5 J. [6 u: p* i        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)8 `0 x+ Q$ |, J; d9 z2 O+ U
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)  X# a3 _. A+ L. n& p1 G' K
        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?
" h/ y; @% }5 y; a! d    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。, k- P5 u# Y6 A3 `* J/ O
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。0 m8 i: h; _0 u" ]  y
L型地脚螺栓大致的工艺流程:
2 F4 \9 E) P# |/ |  o7 r拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理. y( A6 v# [8 e0 S- Y4 x% r0 ^
根据产品的技术要要:
  e! D8 A! l% A: U$ r; H  R/ }热处理工艺参照热处理手册
# Z" n' ?/ i7 [8 b' f6 n0 ^1 h6 k表面处理工艺参照表面处理手册

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tdragonfu + 2 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑 : Z, X, z+ J% W9 \* e0 }& ^1 c

* ]0 _2 ?1 W3 ?( j* ?% [. @; E1 L请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:# p" {8 F% f" F
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
' M2 T0 v+ {0 n  |3 Z# ]8 _' ?   2、采用热处理方式:正火+回火+ T# G4 r: n/ }  t3 B" a
  3、热处理步骤及温度控制:
- t% G$ G* `, e( ?$ p7 m+ s    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)+ L! A2 b3 \- m+ K8 S7 d
    3.2 保温120分钟
; x$ X% f  }: Y0 L    3.3 回火温度600度
' }9 ~  B# ]. D    3.4 保温时间180分钟
# O. o& w5 z. i* K) E* a问题:. \+ A3 e6 g3 h8 z% t
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?/ h- v) b5 C4 i
螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
; \" V$ n6 s" \另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑 ) g4 p) j" |8 ^2 v: a3 M% u# w
2 B+ Y& L% @% P0 ]8 l  g
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
8 M' m( {9 w0 [; x( ?6 o8 V. r另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。  U0 B( E# P' J# Y
zhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

, @$ Z0 s3 G1 {
4 i/ @% T* r+ s( s; m( @手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。
; F6 ~% ^4 k) l& M! W0 X以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑 # u/ S: `& C6 c

/ x: H. d+ @  E+ _4 {您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 9 q' }( g9 l! ]; Q

4 X# v8 `/ q8 u0 K不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
; M) I- B# k* X# B* B因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑
. ?4 z, L2 ], E% N6 U/ p3 @
% H4 m0 ?: \! k3 c首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。
# {9 U6 ]& y0 X现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。  ^# o# c' i$ y; \4 I
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。; t9 g* }/ O: |/ C, N. P( j. I* Y

, n; s6 U4 i3 a最终采用
& f6 q& a. T" p% f, M- z3 r正火860度,保温3.5小时;# M0 ~( X5 Q: ^9 x. a! I& P" n( X: [
回火645度,保温6.0小时,0 [" }# ?7 ~# D0 _, S4 r6 h
冲击常温吸收功33J

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
) u4 d1 v4 \% Z+ m" a% F) o: v$ j5 D
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
: q( ?, ]7 p3 f! W5 v2 [
; s- F/ X! U3 r6 G4 S具体操作如下:
8 T2 X. M: t. e- \2 V- G0 K& @0 {0 I, D$ I1 n2 n+ ]
一、问题回顾:
2 O, c1 r. W. l& R3 n5 o    1  产品技术要求
: \( j6 w  O5 m! {$ b. f' y( P        1.1 产品名称:地脚螺栓. u8 R/ A( {  x, d8 z
        1.2 规格:M85*2130
& ]8 S1 ]4 b8 [        1.3 表面:发兰* [  \  ^( S' K! a" C' h) B- r+ o7 }# y7 o/ b
        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa
% ]: P) D/ h) V7 j% C/ L# |; w3 Q        1.5 硬度:HB 158-198
1 t  b5 f0 Q# \: b1 I9 T        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J): B4 e  S& c4 o& N* g# ?  g# U
    2  已经采用的工艺方法
6 V8 g, G! }  X7 V7 x) S$ S% _1 t        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
4 O: {( V$ [: N0 h) R        2.2 采用热处理方式:正火+回火/ D- }. u# z4 z2 o& i  |" v4 p
        2.3 热处理步骤及温度控制:! G, H2 u! o' j* G$ u4 @
        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)  B9 f/ G* O! r' r
        2.3.2 保温120分钟
. E" l9 Z  }# {! P! M5 f        2.3.3 回火温度600度
# m- @: t2 ~" U/ N5 c& b        2.3.4 保温时间180分钟: _( k5 [# @( t
    3  出现的问题: w5 `* X" ^+ N5 G6 f
        3.1 冲击功只有18焦
) `  _0 I. a& v/ C* C7 i        3.2 硬度1423 t1 W- V. _# T$ a& B/ y6 O
        3.3 抗拉强度572MPa
/ ^6 f- ~$ c/ A+ P% l6 z( |4 f1 I; }    4  需要解决的问题% x" M4 E, U, v3 N
        4.1 冲击功大于24J
& r) m. ]# O7 i. Y8 b二、处理方法
8 N4 E3 [3 x3 D+ b  |8 k( J! s    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。3 Q3 X8 a0 b% C7 O$ f
    2  采取处理方法:  g! P2 ~$ V9 ]5 B7 e
        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;
8 Y5 p0 @: r! ^1 K: ^% a3 a        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。5 c! `+ i, e- w* o& G, `3 X
三、处理后性能
/ V/ t! q5 ?4 t    1 抗拉强度561MPa" [9 M0 y+ z+ Z8 j6 E
    2 硬度162HB
6 ^- w0 }2 R/ Q' u9 f. l    3 冲击功36J

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