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[已解决] 急求,铝合金箱体漏油

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发表于 2012-3-17 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

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本帖最后由 czj19842000 于 2012-3-17 09:10 编辑
4 _* [9 z: s2 t3 u! \# @2 h! T. ~/ e3 d4 ?
小弟设计的铝合金箱体(YL113),现在油道漏油厉害,向各位大大请教。5 z2 P/ }! G7 c- y2 y! p! }6 Q! [
情况说明如下:
- k: b) S( G! T8 A3 P1、油道直径8mm(加工尺寸),总长90mm,承受1。5MPa的压力,全部采用抽芯处理。
  Z$ `) q# H& t" Q2、箱体现在已开模,但仍放在模具厂家,并由模具厂家压铸了五轮(不知模具厂家是否有样件工艺参数,也可能是老师傅定的参数),一共大约200件。前两次的五十件没有漏油的情况。7 @* V# S/ [8 n" t( H& i
3、从第三轮开始,油道就开始漏油。外观检查发现油道附近的铝合金毛坯表面有黑色小孔(直径约0.5-1mm),小孔与油道贯通,用加工中心上的气枪一吹就能发现漏气。剖切后发现油道内径上有孔洞
( C+ L. d7 Y- I0 H4、为了解决这个问题,小弟对箱体修了模,将油道附近较厚的地方都去肉处理。但最近的一批箱体在油道附近较薄的区域(该处约壁厚5mm)也有小孔出现,并导致漏油。2 J  r* w3 M, J' s+ F9 c

( m; C, n: v! k; I; m+ z现在小弟很疑惑,这种出现在毛坯表面的小孔是什么孔。出现孔洞是工艺问题还是模具问题?请各位大大给点意见,谢谢
' X0 S; V* G& ~  i* ?; Q/ K再漏小弟就只有跳楼了
# u# s, @+ ?3 h4 t" Z' q
2 n: N8 I0 ~% Z4 Z8 V/ g) F听说可以采用浸渗的方法对孔洞进行修补,我想问问,这种贯穿的孔洞也能修吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大家给个建议啊,小弟急得很
发表于 2012-3-19 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前两次没有类似的问题发生,不能说明问题就不存在,你应该将漏油的 部位进行多方位切割确认空洞的形态,是缩孔还是气孔;8 D$ F  _+ `; s1 w! i3 x9 p& ?
我认为是工艺的问题;压铸温度、吨位、保压时间,以及排气孔堵塞都是产生这种缺陷的原因;发现这样的空洞有很多办法,比如,试压实验、红外线探伤等等;

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发表于 2012-3-20 02:45:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。
; L0 D7 f- K$ ^) j; e因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。

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发表于 2012-3-20 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
浸渗处理对于毛细孔有效,这么大的孔也能堵上,但不可靠。还是从工艺上找原因吧,同意四楼。
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# trues2006
5 T0 e# {( J/ O. Y" [0 p$ h, p& D7 @! a3 z
前两次剖切后也发现了空洞,但在毛坯表面没有黑色孔洞,因此也没有出现漏油
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。
. j! H5 q6 q0 P) V3 [$ ^因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。( R9 \& D# b: g" i" L% E
wjk8399 发表于 2012-3-20 02:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b: x$ h2 B, r" x- E% V6 F

' j# H8 P$ O: \( N0 \# w& U可是现在模具在模具厂家,可能有一个样件压铸工艺,也可能没有,这问题不解决模具也不敢送去压铸厂,很难从工艺上验证
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题还在,大家再给点建议啊
: f& K1 M8 z7 C5 y+ r- j小弟现在压力很大,再搞不定只能跳楼了
发表于 2012-3-26 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最开始的两批没有渗漏,后面开始渗漏,说明工艺参数有改动,不应该是模具问题。, R/ _5 z; @7 s- ]5 F
浸渗可以解决毛细孔的渗漏问题,但是对工艺流程影响较大,也不利于其他加工面、孔等保护;而且零件尺寸比较大时,浸渗槽的选择很麻烦。最好不用此法

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发表于 2012-3-26 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-26 16:11 编辑
# _2 T4 w* O3 V6 b" p0 i7 f5 l  S2 Q8 K2 Z" ^5 C- ^
楼主应对以下几点作出确认:) ]( b7 o3 C7 Z- x
1、模具表面是否有缺陷;
8 p. b7 j* t6 G# u1 J9 [1 ^2、压铸有铝合金是否是同一批号;
, @, S/ i4 a2 N3 |( p- H0 j1 t4 e3、压铸工艺参数是否变更;
/ \' Q. g2 z; z* Y$ ~4、作业人员是否有变。
6 e) q% r( K1 T  G% {通过楼主描述的现象,缺陷处铝合金含有较多氧化物杂质,由于要在较高压下使用,这类缺陷难以修复,建议重新加工生产。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,今天压铸厂家来人看了剖切的情况,说能够搞定,那我就不太担心了
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