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[已解决] 急求,铝合金箱体漏油

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发表于 2012-3-17 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

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本帖最后由 czj19842000 于 2012-3-17 09:10 编辑
! m5 w, b: A7 G3 n0 D
  W; n/ d& C, Y. z* W小弟设计的铝合金箱体(YL113),现在油道漏油厉害,向各位大大请教。2 J6 `1 ]# j2 E! m' @5 F0 W( }2 s
情况说明如下:
  G* J4 X8 A4 n- h  p1、油道直径8mm(加工尺寸),总长90mm,承受1。5MPa的压力,全部采用抽芯处理。6 p" a& |- t! n3 K" C
2、箱体现在已开模,但仍放在模具厂家,并由模具厂家压铸了五轮(不知模具厂家是否有样件工艺参数,也可能是老师傅定的参数),一共大约200件。前两次的五十件没有漏油的情况。
: i5 l8 P. F) J7 c/ t1 Z4 O3、从第三轮开始,油道就开始漏油。外观检查发现油道附近的铝合金毛坯表面有黑色小孔(直径约0.5-1mm),小孔与油道贯通,用加工中心上的气枪一吹就能发现漏气。剖切后发现油道内径上有孔洞) e1 \2 \; {! D; b0 B; w
4、为了解决这个问题,小弟对箱体修了模,将油道附近较厚的地方都去肉处理。但最近的一批箱体在油道附近较薄的区域(该处约壁厚5mm)也有小孔出现,并导致漏油。) p# e" k0 L/ Z
2 ^% @: ?8 _3 H6 A
现在小弟很疑惑,这种出现在毛坯表面的小孔是什么孔。出现孔洞是工艺问题还是模具问题?请各位大大给点意见,谢谢& f+ o: E% d1 {4 S! U; \8 I
再漏小弟就只有跳楼了
8 `  a$ S0 \* _+ t2 x5 k: q" B% f# z7 z% Q$ v% ?+ E
听说可以采用浸渗的方法对孔洞进行修补,我想问问,这种贯穿的孔洞也能修吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大家给个建议啊,小弟急得很
发表于 2012-3-19 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前两次没有类似的问题发生,不能说明问题就不存在,你应该将漏油的 部位进行多方位切割确认空洞的形态,是缩孔还是气孔;4 N4 |, i& |, Y6 ~/ q
我认为是工艺的问题;压铸温度、吨位、保压时间,以及排气孔堵塞都是产生这种缺陷的原因;发现这样的空洞有很多办法,比如,试压实验、红外线探伤等等;

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发表于 2012-3-20 02:45:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。3 b, N1 {2 M& F7 l* U) b6 X9 }# o( l
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。

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发表于 2012-3-20 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
浸渗处理对于毛细孔有效,这么大的孔也能堵上,但不可靠。还是从工艺上找原因吧,同意四楼。
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# trues2006 $ j( z% J, A; }6 C0 U  k. t
2 L1 w, Q# ~8 f, h# ]7 n
前两次剖切后也发现了空洞,但在毛坯表面没有黑色孔洞,因此也没有出现漏油
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。* U2 a& W9 L) ?' [
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。
9 A7 U; u" _) f6 r* y5 twjk8399 发表于 2012-3-20 02:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& T" C1 U6 b6 l

7 H, L  r7 |  _可是现在模具在模具厂家,可能有一个样件压铸工艺,也可能没有,这问题不解决模具也不敢送去压铸厂,很难从工艺上验证
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题还在,大家再给点建议啊7 i/ s/ J$ s9 J$ B4 O) C
小弟现在压力很大,再搞不定只能跳楼了
发表于 2012-3-26 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最开始的两批没有渗漏,后面开始渗漏,说明工艺参数有改动,不应该是模具问题。
+ ^; `: j0 ~  f" {浸渗可以解决毛细孔的渗漏问题,但是对工艺流程影响较大,也不利于其他加工面、孔等保护;而且零件尺寸比较大时,浸渗槽的选择很麻烦。最好不用此法

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发表于 2012-3-26 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-26 16:11 编辑 6 J2 J  J2 h. o! T* k( q# `

$ L) h: h6 P3 K# z楼主应对以下几点作出确认:' B9 R" H! p- `! K
1、模具表面是否有缺陷;
/ X9 R' L8 l* x& k6 [* d2、压铸有铝合金是否是同一批号;
, j& l' X4 |3 l+ k3、压铸工艺参数是否变更;
$ q2 a( m+ P7 _  _/ @4、作业人员是否有变。7 O0 H5 D& c+ H% b' j1 n% U1 G
通过楼主描述的现象,缺陷处铝合金含有较多氧化物杂质,由于要在较高压下使用,这类缺陷难以修复,建议重新加工生产。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,今天压铸厂家来人看了剖切的情况,说能够搞定,那我就不太担心了
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