我怀疑热处理有问题。你的最大外径是114,而链轮处轴颈才12。这样会造成加热时链轮处轴颈温度过高(过烧)从而造成晶粒粗大。另外轴长2880,估计毛胚一没有经过锻造,二也没有对棒料进行正火处理而是用买来的了直接加工。而买来的料一般已经过退火处理。这样没有经过锻造或正火处理会在后面的调质处理时造成晶粒粗大。 # R: B. k' y1 S) b Z" E) l6 |+ f% n建议:1.棒料正火或锻造,2.单独热处理,不要整体调质(或调质时把链轮端挂在上方--如果是垂直加热的话)。3. 按照我在4楼的第五条对圆角处滚压强化。
不明白你的使用工况,要是受力不是很大的话一般不会出现这类情况,从断裂情况来看是出现的裂纹,很不好判断。上面的图设计有些不妥,下面的图应该问题不大。不知你用的是什么材料?也不知为什么整体调质(一般材料调质后完全可以加工,为什么加工厂家会说加工有困难)?调质一般安排在粗加工与精加工之间(焊后调质,调质后再精加工)。调质是淬火加高温回火,不知所材料在淬火过程中是否出现了裂纹。 " A. {: p' L" `此类情况最好亲自查实一下。