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[讨论] 路过的朋友请进来看看(车床上加工零件壁厚问题)

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发表于 2011-4-3 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

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如图所示:
# g; T( F+ P* f3 u零件材料铸件 批量生产  第一道工序是加工大面及 直径60的孔 然后再以大面及 直径60的孔定位(外形角定位), 出现了问题..: d9 a2 u/ f) Z" R0 X, o5 {
& `3 p7 \; Z3 K. i
1)零件壁厚不均匀(大的相差4MM)& g& s* g+ Q7 j3 n' ]
2)工件嘴巴(即加工部位) 甩的厉害 ..(好的有2MM)
7 q% q" U( v- z4 m2 F7 J+ h
1 ^% d6 o2 t' P7 k大家觉得采取什么措施 才能让车出来的 壁厚均匀(允许0.5毫米误差)) k. v" ^+ q  h+ [! S) i
6 r0 _* b. v! d, y/ G
谢谢
01.jpg
发表于 2011-4-4 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用菱形销定位在75外圆的内孔里,再车外圆会好一点
发表于 2011-4-4 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说的问题基本看懂了,但感觉条件不够充分,个人能力不能分析。有疑问,为什么要以60内孔定位呢?从图纸上,个人感觉是要保证75的外圆、及该处的壁厚、120的孔心位置。既然这样,为什么不考虑以75处做基准定位呢?
发表于 2011-4-4 12:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# haludyi
( M! F3 f' U3 U2 t/ ~; k
/ p: A4 @4 a# Z+ t+ O* x以60的孔定位是 因为60的孔是基准孔,(图纸上)所有的位置度及尺寸精度 都是从它出来的.. ) z9 |" k( A: C  r# p4 t! }: l; z

4 M* z. H# o' O  N3 g现在的问题是 中心高120 在上车床车时候, 上下甩的特别厉害,有没有什么办法可以调节 中心与车床中心基本一致...
% @$ l: O5 c! |7 P+ M/ J! h; k/ y8 E3 T. o3 @( R
谢谢】】
发表于 2011-4-4 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# mengfansheng
- t" V$ v3 W5 u$ q" g" ?7 L0 j, b. |9 j/ f9 N
左右自由度 可以进行适当的补偿
7 v+ m- ]2 U7 d( e& d- u. N
0 s" z0 Y& z; P% V& E- @0 y但是上下自由空间(甩的空间) 没什么作用吧
, p+ k1 ^5 m9 G0 X( @
+ |4 y$ z1 F3 s) ?" L: I  X% I$ F谢谢
发表于 2011-4-5 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  先按毛坯各部尺寸定中心线,并在毛坯面外划中心面的交线。
! ^. w- L$ U) k5 }2 C+ B9 e, v2  用四爪卡盘夹下端,按中心面与毛坯面的交线找正,车端面、管孔及60孔。
. z8 C* P. b- a- a* ]( C. W3  调头,以60孔结合中心面与毛坯面的交线找正,车大端面及φ100孔。
. O- ?2 s' ]9 z3 }( P* ?这样管臂就不会偏那么多了。
发表于 2011-4-5 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
甩的原因是因为不平衡,一是降低转速,尽量减小不平衡造成的甩动,这样效率低了点;一是在另一侧配重,达到动平衡。
发表于 2011-4-5 16:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是你的毛坯有问题
发表于 2011-4-5 17:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个零件做的话要想保证不出现问题,必须使用弯板,尽量不要把零件弹出来的太多。还要在弯板上使用配重,这样可增加车削的稳定性。我建议你就不要使用卡盘了,直接在拨盘上安装弯板会好点。
: p1 Q9 A8 l  l4 _7 a这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK了。如果不明白就加我QQ328500000
发表于 2011-4-5 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做一个辅助加紧装置,在偏心较大的部位顶住零件
发表于 2011-4-6 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
9# lfcnc 这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK' R/ T0 D$ _, g9 w
4 z9 f& W. z3 m

  M8 v4 A! S" GHT150  是铸造出来的  加工时使用了弯板和配重,但是还是甩的厉害...(配重 效果不是很明显 )
9 s7 D# b3 i0 A% T! e/ @: ]1 ]
( v' V4 I  ^; m0 e/ ^/ Y8 |小弟猜测是不是 配重位置及大小(G) 没选合适  
5 r! N  C0 `" C/ {( ^$ N
  M& S7 K, S. P" C- _该如何确定 配重块的位置 及大小呢?
发表于 2011-4-6 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# gaoyns ' h2 T/ x# ]) u4 D, Z# l8 h; P
& H) u% G# r4 l' N* C+ z
谢谢!
: Y* P% Y( _: \; m9 P. t1 t; a' [; l& K" T$ n
但是是大批量生产 ,如果采用划线 找正 效率有点低..
发表于 2011-4-30 12:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.前序加工的60孔,是否和毛坯75圆垂直。' a4 f/ s9 |6 @  L7 Q7 u
2.前序加工100圆的面,120你要一序的时候你就要约束他的尺寸。. D$ r2 B. S) f+ \+ W- R
不知道你的夹具是什么样子的~只能分析到这两点啦: w- i$ M  B6 L
前面两个问题解决的话,应该问题就不大拉!
发表于 2011-4-30 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
.前序加工的60孔时你是非一刀把75圆的端面一起干出来了..如果不是一刀出来的很容易出现你说的情况
发表于 2012-8-27 21:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种工件建议在车床上采用花盘加角铁的装夹方式,装上配重块保持旋转时的平衡,以大端面和φ60的孔为定位基准,压板压紧后车削就不会出现楼主所说的情况
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