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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。0 \5 j) T5 u) r
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的
' p9 o7 A% C3 N. w9 o0 r5 Z5 f% x; x这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
% l8 x% a& d: T% U8 `% e1 Gninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

. K- x5 H  _# ?- x% c可以明确的告诉你, 不正常!
& ^& N9 m9 b0 n  }+ `$ a) j原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;( Z- g1 G; x  \0 F
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。% N5 Q2 s' x$ r" H
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
$ G; f, N  C) B* s5 _9 z归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來4 t( c$ f" d0 I: Y, a
我覺得像是OVERSHOOT的情形
+ {6 K" E" q7 n* `+ B(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,/ X+ s, D2 R7 }8 v, }! L
     最常做的動作是減少比例增益3 c: m1 ^1 N2 q6 y
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
' h2 X9 d' D& C- U& m也有一種可能是
1 q+ K; u* H& m9 j(2)機械或傳動機構的剛性不夠7 b$ Q7 U) X( ^9 h6 b$ s" c: U
    這是個人的親身經歷9 b7 S# S0 d" O9 y! j- G
    我們的機台很大5 a. g4 r4 x  M$ t/ C& ]
    為了省錢  選用時規皮帶來傳動
. V* d3 [) X# }: s0 t    結果就發生OVERSHOOT
4 Z: n" C" g  t1 r      第一次大家都花工夫研究伺服增益
1 L5 W/ e, p- E9 g* D$ a+ Q    白費力氣. V6 A+ E, V, S+ D9 A/ L& g" {7 y
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響/ K; Q' ~6 k3 n+ u3 r6 u
    在網路上查到一些前輩的經驗分享
; q9 E3 D3 P, [# W. u; E    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
$ ]! }( i' o. y0 E, K4 {9 b/ Y
2 T! F* R- w1 @! U昨天翻了以前的筆記,
* @2 Q4 o; h8 I- T有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,& O. ]0 ^8 O) x' i- Q7 ~" y
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).# m) c) T& z# i0 D: V

, F- \5 d3 h3 o+ g, i朋友設計的第一個機台很成功,
/ [1 h7 H0 w4 Z+ v" j& ^客戶為了提高產量,
7 ?3 @9 t- a, N, P# N$ P; p( {* ~( c要求朋友把機台放大,
5 M* [$ f3 T3 Y! B' {0 I: z我的朋友把機台放大,0 U4 Y  ?9 `$ B) B2 I3 s8 U) k
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,& t! A5 v, Q9 t1 Z2 Q, [# e; v
所以他沒有更換馬達.
/ h2 |: P; ]% @2 f* X但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
- S/ k* }/ h2 Y( V2 F所有機械工程師都確認他的設計沒問題,+ R9 h5 Q. x) S1 t- _
電控工程師一開始也束手無策," J- U: N# `) H6 r& Y
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),3 W& D( ]# M% O  ^
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),4 M" N# z- q8 o
一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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