|
|
发表于 2010-8-9 12:53:28
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-8-9 12:56 编辑 % l7 a( X; P+ C- j# p( G: ^
+ H' @1 K; ~" w0 s g% X' b
3 K# \1 Q5 v7 l8 O3 ]8 m; z3 b一般情况下,这种大厂出来的材料不太可能出问题,不过也有可能是材料供货商内部出了问题,但可能性还是不大!
/ |% G! G" X, y9 w, y
' O$ c! q+ g' H2 e+ F( |* B我觉得,你们可以在材料上找找原因,因为调质后硬度要求低,热处理单位肯定在淬火后要进行较高温度的回火,因为不知道楼主产品壁厚是多少的,所以以下可能性也仅仅是个猜测,,我怀疑热处理单位用提高回火温度,减少回火时间来节省成本,检测方法可以切割开一个已经热处理过的报废产品,对其表面硬度和内部硬度进行对比,,,如果差距较大,那么就可能是热处理厂偷工减料了. 在表面层被车加工掉后,内部材质性能不稳定,导致切削困难.
# }1 _- j- i Q/ [! ?
8 P4 s% S7 u4 a7 N. w一般材料,如果车削困难了,钻孔就更麻烦了~~~
( F2 E$ R1 a9 \1 ~. k
3 n. J8 B7 _: f! ^7 V Q# x# {5 DHRC20多,应该很容易加工的......直径200左右,我这边单面车削量基本在4-8MM之间(大连6150普车),只有硬度过HRC35才会加工困难... |
|