|
|
发表于 2010-8-9 12:53:28
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-8-9 12:56 编辑 * y+ b+ m; ~8 z: i0 @9 Q. _
# m* n, k* `5 B: t/ O% G" S8 G/ H
一般情况下,这种大厂出来的材料不太可能出问题,不过也有可能是材料供货商内部出了问题,但可能性还是不大!, k" M4 o3 \1 d/ r3 i8 X
2 g! G9 O4 a, D; O我觉得,你们可以在材料上找找原因,因为调质后硬度要求低,热处理单位肯定在淬火后要进行较高温度的回火,因为不知道楼主产品壁厚是多少的,所以以下可能性也仅仅是个猜测,,我怀疑热处理单位用提高回火温度,减少回火时间来节省成本,检测方法可以切割开一个已经热处理过的报废产品,对其表面硬度和内部硬度进行对比,,,如果差距较大,那么就可能是热处理厂偷工减料了. 在表面层被车加工掉后,内部材质性能不稳定,导致切削困难.
. |, A6 D" S9 D p, h/ H I5 H" G, V9 p k) l& C+ J
一般材料,如果车削困难了,钻孔就更麻烦了~~~& Y4 p. y T' Z- H. g5 E$ T* _" {$ f
( R" m1 e, q+ n5 j- m$ bHRC20多,应该很容易加工的......直径200左右,我这边单面车削量基本在4-8MM之间(大连6150普车),只有硬度过HRC35才会加工困难... |
|