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[讨论] 如何纠偏

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发表于 2010-3-11 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

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现有一铸铝毛坯,内孔长240,要求加工到φ28。由于外协铸造时型心采用了从锥形两端插入对接的方法,经常出现毛坯孔偏斜的问题。加工时采用先钻到φ26、再镗到φ28,解决不了问题,仍然有很多偏斜。改用两端对接,虽然好些,但是中心仍然偏斜1到2mm。我们分析主要原因是型心偏斜导致钻头钻偏,但是又没有更好的方法,不知大家有什么高见?欢迎讨论。
发表于 2010-3-11 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
都用两头有支点的镗杆。
发表于 2010-3-11 10:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
象φ28的孔,做成实芯的毛坯,然后用钻头钻孔,可以避免孔的误导。
发表于 2010-3-11 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  将铸造型芯直径再减小些,留出更大一些的加工余量。6 `4 e& e4 ]5 P, u7 Z- `5 h4 W
2  增大钻孔、镗孔工具的刚度。进刀深度减小,多镗一两次。
发表于 2010-3-11 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  减小铸件型芯的直径,以增大加工余量。
# ^$ b' g- Z+ d, w: N( n2  增大钻孔、铰孔工具刚度,镗时减小进刀深度,多镗一两次。
发表于 2010-3-11 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
取消钻孔,采用多次镗孔,分粗精工序,镗刀端部加支承.
头像被屏蔽
发表于 2010-3-11 15:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-11 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-3-11 15:25 编辑
* U6 b5 q" T7 ~% F- x: L8 P1 M. G( t- l* w% G- s
240长,28的直径,铝铸毛坯,先钻后镗,应该合乎我们正常的加工工艺,如果毛坯的28孔偏斜,会带动钻头偏斜,而且会发生震动的情况,避免起来也是非常麻烦的;解决方案为:
$ P( @, |0 G6 T4 }% J3 m7 g% f1、不留毛坯孔,直接按实心的来铸,钻实心26孔,不是难事;! q; H0 ~( ~! p1 @" q
2、增加钻头的刚度,并减小钻孔的进给量;保证钻孔不倾斜,再镗孔,难度就不大了;
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
取消钻孔,采用多次镗孔,分粗精工序,镗刀端部加支承.+ u4 O7 F3 R, A/ e$ I2 S
lbxgy 发表于 2010-3-11 14:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% j% m+ R: j1 P取消钻孔是不行的,因为中间有一段孔径只有φ10左右,似乎是为了纠偏让两个芯穿在一起,但是效果不佳。# C7 O  E4 i1 e  }# T+ C
实心孔确实是一种方案,但是牵涉很多的问题,毛坯模具、价格等等。$ N# T6 D: ]- V7 R' L" B
毛坯供应商很牛,没办法。
  Z4 v, }$ ?% j  \$ ?一个月要加工1万件以上,镗孔次数多了节拍不够。
发表于 2010-3-13 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
铸铝取消底孔,会有加工后气孔大,加工时间长的问题,从成本的角度来看是不合适的
* I9 ~7 a1 n5 ^3 R认为要从模具上想办法最好
' @& g) T# G" E- j% B, J底孔是通的采用硬质合金的钻铣刀然后采用唐刀加工
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