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[讨论] 长轴如何保证其直线度和表面粗糙度,我们公司又一个变态产品的订单

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发表于 2009-8-31 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

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看图
* r& F( \, m* I! x 1.JPG
: w7 @  e& @9 K# m/ r- d1 X; _1 d/ B: {  _- N' D& Z+ S
这是一根轴,长度4500,保证表面粗糙度Ra0.2μm,而且直线度0.15
" i/ g# ~7 r2 L$ q# d& O5 z0 c
8 w! Q0 r" S, m( a% d# f8 _5 [. X( [我们车间是这么做的,车加工轴,留磨削量,然后外协出去磨削," q) g- s  s( N) T9 ^$ x

6 O6 l0 F9 h7 j& H7 H  T由于磨削后,表面粗糙度未达到0.2,客户判不合格,
. |. h9 |9 f/ h' g, y& o
, E" ?6 m$ D/ N' f( O6 I车间就用化学镀,现在用粗糙度仪量下来,达到0.2
. R) q; `0 Z: n# q8 u- c0 ]- o  C
+ r4 m& J; ^" E4 E可是问题出来了,轴的直线度变的很差,跳动好几个mm,,,昏迷啊。。( A; q4 ?6 g0 P8 t( R% b: o
. y& C+ ?% N" L
请教各位大侠,如何才能调整轴的直线度啊。' Y' \2 q: d! ~  }1 ~  L' |
) x/ H3 M( t4 S. X+ H) P, o# V
轴的材质是316L的。. w, }9 C" ^+ U8 [! D( c
$ {$ C. }) \; y6 r7 j( H" c
是一根搅拌轴。。" C3 m# o5 y3 j( O) U/ j6 e; P6 e

! f3 F" k( q# L5 H# T' @# O& w补充一下:直径ø230
: {  n: j; W9 Q$ j1 ?
' n* t$ b: @, N+ ?, S[ 本帖最后由 ok22ko 于 2009-8-31 11:39 编辑 ]
发表于 2009-8-31 08:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现有情况下,几乎不可能调整到直线度0.15。你可以试着用压力机校直,我不认为可以调整到0.2以内(以我的经验)。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超级郁闷了。。压力机的话,也是麻烦。。主要是轴太长了,我们公司的压力机放在角落里,没办法压9 L7 W: z: N/ ]; R  _1 r1 G$ Y: u

' s0 u( n3 w. a  N还有其他办法嘛???
发表于 2009-8-31 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在平台上用双V型铁支撑,焊支架用千斤顶压,直径是多少也不说,我校正过φ160的5米长,校后要求0.1,是在6米龙刨工作台干的,压上后用汽油喷灯局部加热,木鎯头敲击。
头像被屏蔽
发表于 2009-8-31 10:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 j.chen404 于 2009-8-31 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- x9 r. m5 \6 w5 w9 H" O$ Q在平台上用双V型铁支撑,焊支架用千斤顶压,直径是多少也不说,我校正过φ160的5米长,校后要求0.1,是在6米龙刨工作台干的,压上后用汽油喷灯局部加热,木鎯头敲击。

3 }9 \( B  X( ]/ y0 N& u4 K$ k) A
% L7 K/ f& G% \8 I我们车间主任就是这么想的,5 K3 C" ^* F0 U8 g( B& x
2 a2 y8 m% `$ y: r5 a3 n. D, t
话说0.15mm的直线度,还是很难保证的
发表于 2009-9-8 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

) m2 i' Z- J# N6 V不懂,不过帮顶了```
发表于 2009-9-8 21:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以找滚珠丝杠厂家的问问。他们在这方面工艺肯定好
发表于 2009-9-8 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
想来想去,感觉没有合适的方法来校正。汗颜!
发表于 2009-9-10 14:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很难加工,加工的精度达不到图纸的要求,光洁度是可以控制的,直线度很难保证,校直后加工,留余量,磨床超精磨。
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 caojishou123 于 2009-9-10 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) o- u* {$ n0 I: f. M很难加工,加工的精度达不到图纸的要求,光洁度是可以控制的,直线度很难保证,校直后加工,留余量,磨床超精磨
, H9 t8 a0 Z( Z+ l8 {8 b' Z' N. W- `
7 d+ f6 H5 [' S4 U% k' H
汗。。。。。。
发表于 2009-9-10 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超长轴加工困难$ j9 h1 |9 r$ @. z  e$ V/ S, n# Y
我见呢都怕。
发表于 2009-9-10 21:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车加工的时候一夹一顶,用中心架和跟道架,精车时候用90°刀子直接车到尺寸和Ra0.6。然后上光整机做到0.2
发表于 2009-9-10 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
长细轴在中心孔顶好后,不能从尾架向夹头方向顶的车削;应从夹头向尾架方向拉的车削,这样能防止轴在受切削力时,而产生变形噢。
发表于 2009-9-20 09:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我觉得,你的加工工艺有如下问题:4 Q. ^- l' s1 C# M! ^( O9 P
1、粗、半精加工后未进行去应力
% k- ^' O& m- `" C* ?$ d8 O车加工完后,要进行失效处理,也就是去应力处理,主要作用是消除加工应力,在这过程中还需检查工件的变形量,如过大需校直,再去应力处理。
, W8 R6 i) g4 Z% ]% @2、上磨床前,需对中心孔进行修磨,在车床上用60°修磨顶尖对中心孔进行修磨,以保证中心孔的精度。
+ O/ I1 c: Z# a  E  b* L6 w3 l' o3、精磨后,如果粗糙度达不到要求,可以在车床上用布轮+抛光膏对工件表面进行抛光,此时应注意抛光轮的接触压力不要过大,否则直线度会超差。
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