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楼主 |
发表于 2007-12-26 09:20:19
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来自: 中国浙江宁波
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% w/ Y1 X' ^: ]& O, a4 j非常感谢你的提醒,这个微裂纹的存在,的确是一个致命的因素,我现在真正的思路是这样的:
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0 h, N: X4 I: r: ^ F. i1 总体上综合处理: 热处理方法+机加工" x$ E& t8 v0 Y1 ]4 d
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2 因为经过前期大量的试验后,以明确,问题的根本在于产品内孔表层约0.1MM内的表层微裂纹与折叠,从而导致的应力集中.所以产品在淬火硬度达到HRC62-63左右时,显现出极大的脆性,承载力极大幅度的降低,有的承载仅400-500公斤力.! A, [( [3 M1 T$ ?5 s, U. F2 F
# u- B8 f2 v5 A, V2 `* `. N7 M3 对所有问题产品,只要经过机加工(磨孔,或镗孔)去除表面层0.2MM后,承载力迅速恢复到正常水平,已准确地判断出问题是在内孔的表面层上,后在电镜下观看表层,发现冷拉后的表层的确存在较多的细裂纹与折叠.
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9 O2 C5 |- |8 I3 J/ t4 所以现在对产品要做的第一步是小量去除表面层,也就是先将还有加工余量的产品选出,进行一道孔的加工,加工到产品要求的最大尺寸上限,以达到最大限度地消除产品表面缺陷层.) m) r8 A3 K- w5 N# V- i( f
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5 对经过机加工处理后的产品,降低整体硬度,以部分恢复组织性能,达到承载力的要求.
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: T. m7 Z* [4 B( w) j7 @6 在做完以上两步的基础之上,再对沟道部分进行高频淬火,以提高轴承滚道的硬度,达到轴承产品要求的基本性能.$ e$ T3 c- |0 @7 u& c1 T2 U
, ?% b4 U( [% t" }以上才是我们处理的整个思路,请朋友们对此发表你们的意见!!/ Q6 _ H" W, L+ E9 j9 Z' z
1 J" d% I9 |/ ?2 j% J& A+ p我们要做的,的确是应急所为.现在产品的确太急了,根本无法加工出来,交货太困难,同时.空运费用也是无法承受之痛!!3.5元/套的空运费.产品才1元多,这种日子足以让人郁闷. |
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