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7天前
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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。
; ]+ v. B! C0 o7 A- w/ A如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的
: f1 F! E8 |6 y5 Q9 \这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
( {$ O5 w' U  p# J! v7 }ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s  |9 _0 l6 o. ~0 `  k: G9 c& Z' K
可以明确的告诉你, 不正常!. P9 y& h' V% I4 g9 \' g/ O9 r( w7 Y
原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;' N; w8 P1 N% h5 K
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。' }9 z+ Q2 C0 ~1 Z  Q) c
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
4 C, D! x. w/ p0 G$ K2 k归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來0 O$ G% c2 j+ F2 c+ k& T" d2 Y
我覺得像是OVERSHOOT的情形
! M5 _% V6 ^: V4 t0 o7 ?: C1 p(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,8 c  f- z+ C7 ?& {) c, u& m6 u4 p
     最常做的動作是減少比例增益
1 t' x' u' i8 s! O    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
* ?" R- B% G" t2 Q0 I  h1 x也有一種可能是
4 p& }. z- f) a& K6 N  B# p( g(2)機械或傳動機構的剛性不夠
% P  ?) C+ G2 P+ U8 @    這是個人的親身經歷
/ z& o/ f% @) d2 `: c    我們的機台很大
% j7 x. ]: j5 y! s6 m( H0 [    為了省錢  選用時規皮帶來傳動  g0 I1 `* Y6 J# t
    結果就發生OVERSHOOT
& l$ P( |5 ^0 l8 L; A% p8 s; S      第一次大家都花工夫研究伺服增益: U/ B7 N  U' q
    白費力氣
% j# @$ X6 _& L# T1 p    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
3 r3 c2 T$ }7 C! x    在網路上查到一些前輩的經驗分享
8 [3 j( Q4 Z+ x% o    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
( h/ \% q; n/ _& a* R2 z* I- Z7 K' F( y/ x
昨天翻了以前的筆記,
6 U0 O) z) z- ^3 F有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,
8 ~6 ~) @% e/ d6 K1 I慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
# J, g: `1 h1 ^9 F0 x% P  o9 }% i1 l; N( m% V- u3 I) S' ^. H( j# V
朋友設計的第一個機台很成功,
: ?0 Y# T3 @  a* R/ k客戶為了提高產量,2 t; C8 a, T; ^$ I6 B) \2 A; e2 L
要求朋友把機台放大,$ A2 j6 N' w  M8 Y% r- ^8 z( a- p
我的朋友把機台放大,
# P) u9 C2 p7 K! U, m: i, B是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
* ?9 W1 K+ ^; M0 n$ q所以他沒有更換馬達.2 `8 V( V( I1 d# D
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
1 J8 V6 c: C2 e, t2 L3 d所有機械工程師都確認他的設計沒問題,/ d4 A, U$ d5 u3 |" a
電控工程師一開始也束手無策,
* ~2 r& u7 H! h" Y& u. Z5 M. j後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
4 C+ M: |! o* l  ~3 _  [0 \0 B我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
. v1 j* t% {; C" s; r8 {一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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