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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。) E. c7 J2 X" V8 M) s
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的8 |  }4 f# D! c8 @
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?& w- P. I+ d% e/ s9 N  e
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

- W; j8 v3 a: u1 h9 t可以明确的告诉你, 不正常!
6 W, O* n3 ]9 t/ M原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;
7 c. @" t- ^8 u0 x/ T) U1 {5 e简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。# p" j$ F  v6 E0 n; s2 v8 P6 s
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?* {! t: f# ^$ A& O4 y
归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來. y! ]$ a7 D/ M9 _1 }9 L$ |
我覺得像是OVERSHOOT的情形5 h4 k# ^7 o) Q2 B
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
. Q* I% U5 u8 x9 P* g     最常做的動作是減少比例增益8 W& C  ?$ d& m4 f$ f
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了6 l( U2 k4 T4 n2 P+ r# j
也有一種可能是
' R/ S+ h8 d( e6 d(2)機械或傳動機構的剛性不夠
$ q4 w% H. J! Y2 Y; G    這是個人的親身經歷
0 \2 K* y0 ~9 n8 ^4 o, {    我們的機台很大
8 x! g# p" o1 P    為了省錢  選用時規皮帶來傳動
6 e9 _2 ~* F. [& z/ L    結果就發生OVERSHOOT
1 ~1 {/ v2 E) K1 d  R8 M/ ?$ ~      第一次大家都花工夫研究伺服增益
. {- g' O+ ?1 f; X7 ?    白費力氣! p' f& K6 m" v+ ]; ^* r  q
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響' I+ R+ r& B  E4 @% k$ Q+ u
    在網路上查到一些前輩的經驗分享
, q% o- a( |3 N    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
( p/ t2 N- a, s4 f& b0 |7 S" L' A  c4 p; S7 |/ ~
昨天翻了以前的筆記,8 ~' J' r; m* a# q
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,
5 f; T) \5 u4 ~慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
! m/ @9 c  X' L. \: Z* r& D" f( P* {( h. }5 o* i1 x3 V3 l
朋友設計的第一個機台很成功,
3 M) ]' D# R  _" T8 @客戶為了提高產量,
. l2 X( d! }0 M: l6 Z& [1 z6 R0 {要求朋友把機台放大,' C7 R; Q5 @- F  p0 d1 n9 O9 Y; o
我的朋友把機台放大,
1 k6 e. c1 D! X+ W* @  s1 s是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,4 z: _$ q& D% ]3 \1 A3 b
所以他沒有更換馬達.
3 e# q& X- {4 a% X% N1 I但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
4 w. e6 U) h% b8 f% t& ]所有機械工程師都確認他的設計沒問題,- D1 F/ k" u4 r; p
電控工程師一開始也束手無策,. J. v7 t$ F3 ^7 S7 V
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),) r  f0 U) {/ M/ n+ p% h8 J$ Q
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
( L' G! g! b8 y+ a' z6 M一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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