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[求助] 液压伺服系统不对称问题

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发表于 2010-6-17 21:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

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本帖最后由 lszdyx 于 2010-6-17 21:57 编辑 % C9 B: ]$ F. X( S: R% ~: E
; W* Y2 A9 x5 d3 K
1、伺服系统控制缸动作,大致为阀控对称缸和阀控不对称缸两种方式,本人使用阀控不对称缸进行伺服加载,通过外加力传感器反馈构成闭环控制,采用704所CSDY1-20伺服阀,恒压变量泵DRG(比例阀遥控)方式,通过AMESIM仿真发现,如果输入信号为正负(对应油缸的伸缩)的指令载荷,则伺服系统会按照PID方式调节使油缸达到指令要求值。但当我将输入信号变为正弦信号(1HZ),则伺服阀控制油缸动作有时不按照正弦进行,即使按照正弦规律走,但波形严重失真,要么相位滞后很多,幅值降低很多,总之不能达到要求;
0 Y: i; ?+ [( t8 i: ^. P2、怀疑是不是缸不对称造成的,如果由此造成,如何通过电气或其他方法来修改呢?、
- n; d& e2 Y, F" @4 K' V8 S& Z2 X* P2 `+ |! O
3、结下来,我将油缸换为对称缸,仍然出现输出没有按照正弦信号跟踪,要么失真,要么衰减,在1HZ信号下就如此,信号频率提高,结果更为恶劣!- [( {5 X2 f" w$ B( s6 s7 D
, H+ o7 R# q% \0 C9 S' J
     请大家分析一下,谢谢,同时附上AMESIM仿真原理图,仿真参数,泵排量28,电机转速1450,伺服阀额定压力21MPa,额定流量20L/min,油缸缸径200,活塞干100,力传感器(5v,70t)) {6 |7 b1 n2 y6 b2 G/ B
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg
* O$ u! o5 G$ Z, \0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg 8 B/ |# z! M" B
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载荷输出状态.jpg " z' u' Q6 l8 O' `) M: X
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载的跟踪(相位滞后,幅值严重衰减!!!!!)
1 N% I& l5 H8 i1 f: J9 v 原理图.jpg
. _9 w- `+ M. y- H3 W  p& k! i原理图.jpg
发表于 2010-6-19 19:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sanwei.jpg
! r$ J  q; u7 R
2 q8 q& S6 E6 z7 g7 H: o# b上面是我仿真的结果,力的变化跟得上。* F6 d# u* {6 s( M
4 D' S5 j8 f+ T" c
我有点疑问:那个力传感器它只能测到正值吧?
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
频率低可以,但一高就不行了,衰减很严重,滞后也很严重
发表于 2010-6-20 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sailor_ 于 2010-6-20 10:57 编辑
. S3 }+ N2 s7 a. `7 k
: V7 S0 k7 h% Y# P" ^3 b sanwei1.jpg   L( ?8 |9 {* |5 ^/ Q8 }
5 B7 [0 H6 F3 a5 x, s
昨天那个是频率为1hz的,今天是频率是5hz的
! r# A1 a9 o% A0 h3 V" M8 [' }
$ s9 O  F* N2 S# {) y2 _5 D) e6 U你说的频率大了之后就有严重的幅值衰减和相位差,频率大,即变化快,力的变化快,反映在作用对象上,如果弹簧刚度和阻尼系数不变,就需要油缸的位移能快速变化,即速度快。这是定性的分析。这样有两种办法可以解决:  @) h8 A1 Z! m. c# y0 R0 b, r
其一:改变作用对象,将弹簧刚度加大+ _( J% {: [- _+ ^; }' V
其二:改变液压系统,将阀的流量加大,或者将油缸直径减小, ]# L4 X, |$ o. C8 @( e7 [8 p* g
0 ?2 P% O6 V) O- X
定量的用传递函数建模,也可以得到类似的结论
1 Z4 c: s& R! z# r
" b- ?$ p8 T9 v' ~, x8 c* C, z4 S) K( b
. J+ V1 l$ m3 K. y) ]4 k/ s另外一点是,加大频率后仿真时,减小仿真步长
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照你的思路做了,但差异很大,高速我你的QQ
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我又试试,结果发现载荷指令变化时,也非常影响跟踪效果,载荷变大,则差,频率增大,更差,甚至丢掉180的相位度
发表于 2010-6-20 13:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个和你的负载有关系啊,还有就是你模型的参数
发表于 2010-6-20 20:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是阀不好啊,动态特性太差啊,或者是反馈的传感器跟不上啊。
& {3 n9 X( z  {5 P' d! U; m( N还有如果阀的流量够的话,不对称的缸也不会产生速度不对称啊。
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
阀的流量?你说的是泵的流量巴
发表于 2010-6-22 08:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习一下。。。
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
此问题长期困扰,烦各位高手讨论.如图中所示,给定型号频率高的话,大约为5HZ时,输出很难跟踪输入变化,而且横坐标轴上侧型号的幅度大于下侧的幅度,同时幅值衰减,相位之后,实际中或者AMESIM仿真中有什么好的办法来解决这个问题呢!
发表于 2010-6-22 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开环状态好的,闭环不行,如果确定阀好的话建议能不能更换传感器啊。可以改成位移传感器吗。
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这是仿真啊,伺服阀为704所CSDY1-20,额定压力21MPa,额定流量为20升,不存在换传感器的问题啊,系统是力反馈闭环,不能换成位移反馈了
发表于 2010-6-25 18:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AMESIM这个软件不会,那就只能等高手了。瞎猜一下,是不是和参数的设定有点关系啊?* Z2 E- V: A, |" G9 w0 m2 ?
实际中我们的设备都可以的,油缸的动态特性最高到13Hz左右了。
发表于 2010-6-25 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你现在是实际当中的问题还是仿真的问题,如果是实际,也可能是你使用了 变量泵响应不够,油缸的摩碴力也检查一下(多大压力推动)
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位帮助,我是在仿真过程中发现的问题,再次描述一下:系统要实现伺服阀控制单活塞杆液压缸,为力传感器反馈闭环控制模式,实际元件参数为:# K& \9 ^! M- a5 C
1、力传感器(最大70t,输出最大5v)' T  U1 X; c+ e2 N. S* u4 Z
2、伺服阀为704所CSDY1-20,额定力量20L/min,额定压力21MPa,最大使用压力31.5MPa,额定电流为8mA;
4 x2 B" X0 n: d' {& O1 ?: @3、伺服放大器为704所的SA-01,输入正负10v,输出8mA,当然增益可调;
; ~9 z. ]! C, s1 |# x* ?4、油缸活塞直径200mm,活塞干直径120mm,行程300mm;2 r* k6 ~8 C* V3 s8 x8 e$ h) [
5、泵为恒压变量泵A10VSO28,DRG控制方式,通过ATOS比例溢流阀来实现远程压力控制;
& I+ B+ m- E) \5 [4 W* E' F, ?6 s6、系统目的是进行加载。4 ?7 P# K, B! Y% M6 z5 @1 q
7、工作原理:伺服放大器控制伺服阀,伺服阀控制油缸,力传感器反馈电压信号至控制采集卡,该板卡将给定信号(给定力值)通过控制板采集卡转换为电压信号,同时将输入信号与反馈信号比较左差后经过软件数字PID后,送入伺服放大器。
7 l% M! g! K0 M/ p  _9 y) w" r/ Z* R1 Z/ L3 F. P) W
以上为详细描述!
9 O) Z1 M0 x0 o故障:问题是出现在AMEsim仿真过程中,当输入信号为正弦5HZ时,输出力严重衰减、相位滞后严重。  X$ r) J- m/ h+ T
疑问:伺服阀在仿真的时候的参数如何设置,比如压降和对应流量,能否设置为20L/min---10MPa???
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
欢迎高手指点一二
发表于 2010-6-29 21:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对你仿真的有点疑问,我们qq讨论
发表于 2010-6-30 22:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现在还在琢磨,真担心实际系统也会象仿真结果那样
发表于 2010-7-2 11:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换阀试试,阀动态不够。
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
21楼,这个过程指的是仿真,换阀干什么啊
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