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[求助] 求教有关非标推力球轴承寿命问题?

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发表于 2009-9-7 09:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

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生产中遇到一个问题,由于结构限制,推力球轴承承载面最窄处只有14.7。工作时,轴转速45RPM,) ?/ x* d  K% K+ `
轴向载荷是交变的,峰值载荷为1.3吨。生产了两批轴承,一批的寿命基本为15000次左右,另一批基本在3500转左右,相差很大。轴承盖材料用Q195,表面渗碳,厚度0.6-1,表面硬度在58-66左右。有没有高手能指导一下,为什么两批轴承的寿命相差如此大。轴承失效模式是轴承座圈开裂。
4 |, E- w3 ]) W0 m3 ?3 W$ [
, L. }) T- @' r[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:12 编辑 ]
轴承总成剖视 Model (1).jpg
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承各外形尺寸都是合格的,硬度基本相同。轴承座圈厚度3.5mm,沟槽深0.5mm,沟槽半径R1.751 [9 H, v4 y+ X7 j6 `1 A7 a
2 C* o$ |* K( j8 E% u
[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:12 编辑 ]
发表于 2009-9-7 10:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。载荷最大1.3吨,你用的推力轴承太小了,寿命不长很正常,建议加大轴承或采用推力圆柱滚子轴承。球轴承的寿命L=(C/P)^3  百万转,其中C-轴承的额定动载荷,P-轴承所受的当量动载荷。
- r5 g. d% |+ `  {2。承载处尺寸太小,可以增加过度垫。
  b; |) L% u' n8 A! N# M& P( g) J3。同一批轴承在同样的载荷下寿命相差悬殊是正常现象。轴承的疲劳寿命离散范围很大。

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 楼主| 发表于 2009-9-7 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 TKG-09 于 2009-9-7 10:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: e8 q' G: g" V2 \( ?4 o, Q" {
1。载荷最大1.3吨,你用的推力轴承太小了,寿命不长很正常,建议加大轴承或采用推力圆柱滚子轴承。球轴承的寿命L=(C/P)^3  百万转,其中C-轴承的额定动载荷,P-轴承所受的当量动载荷。$ R2 ]% M3 ?: m* V
2。承载处尺寸太小,可以增 ...
7 G; Q# T& Z' h& i& U
% _8 D  ^3 E6 O
主要因为结构尺寸限制了轴承大小,而且这个轴承只要求它寿命在1.4万转。其载荷曲线如下:8 \( d+ Z5 U  a) \" ]
L11K load curve calculate.jpg & j( f$ A- T$ l  g9 @. Q

- S8 j" B% Q9 @* E1 B0 J6 T/ i[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:59 编辑 ]
发表于 2009-9-7 17:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你说的截面14.7是整个轴承的还是单个套圈的; h- y" P  Q1 W1 `
如果是整个轴承的,你的套圈最小截面(沟底径到端面的距离)是多少?1 ]+ i9 {5 C# i* y
如果最小截面太小,有效渗碳层深度是否合适?
" o( V4 _8 \* j0 D$ U- }: R: Y6 b建议测下套圈心部硬度,并且控制渗碳后的组织' w, R# _, Q& Q$ [
如果价格允许,采用套圈材料G20CrMo渗碳较好。
# n" ?8 Y9 [6 K7 Z' t: q
2 n0 Y- u0 w7 w' d[ 本帖最后由 gp0134 于 2009-9-7 17:45 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2009-9-8 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gp0134 于 2009-9-7 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O2 [5 n# P8 @; y! [# n你说的截面14.7是整个轴承的还是单个套圈的
- C5 a9 T  a4 j3 \如果是整个轴承的,你的套圈最小截面(沟底径到端面的距离)是多少?
  K& G" Z* e  E# `- q% Y如果最小截面太小,有效渗碳层深度是否合适?2 O% s1 O& `5 B0 C) A- H3 W8 V
建议测下套圈心部硬度,并且控制渗碳后的组织
" W1 _: V6 u& o9 E; Y! U9 s; M如果 ...
5 ^# ?: _7 [$ K! O9 o
用了一个很土的办法,轴承座圈一半夹在台虎钳上,用榔头敲断,第一批的样品很难敲断,有韧性,第二批的比较脆,一下就断了。我也认为是渗碳过程出的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在发现主要是渗碳后的回火过程出了点问题
发表于 2009-12-29 15:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢!最近都在跟轴承打交道,这个贴很好!谢谢!
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