|
|

楼主 |
发表于 2008-11-14 10:52:12
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
液压系统分析$ @. D3 g, a3 C" F$ b6 H0 Y
# L' O6 n. _1 @9 r$ a
工作油缸规格型号:φ300/φ150-2110
/ s4 \# }1 w0 ]# i油缸无杆腔容积VWU=149.07L
# M: U! |1 K9 O1 T1 U9 k" o油缸有杆腔容积VYOU=111.8L4 @ m% D0 H; m" i+ a, Y/ M' }5 o
工作泵采用HAWE V60N90 排量q=90ml/r
) g2 H7 o+ L: E. M5 z) a转向系统采用HAWE V60N90 排量q=90ml/r5 a8 c. G6 v7 A* l
发动机转速n=2100r/min8 F' p( Z Z s$ ?1 A) }! O
工作泵流量QGONG=180L/min: ~$ c8 ]' p8 P' X" Y6 K# `& r
转向泵流量QZHUAN=180L/min, {7 R4 h- K& ^) ^2 \0 b
5 V7 c8 ^; Q! F- [) T7 k1 E* P A根据两只变量泵(工作泵和转向泵)同时向液压系统供油时,此时工作液压系统的流量Q=340L/min,因为比例多路阀采用德国HAWE PSV6系列,最大通流能力QMAX=240L/min。6 k3 Q3 u0 N- r: C2 Z& `7 M5 C8 {
提罐作业时: t=56s
% P0 A! A% `% o6 W8 R8 `翻罐作业时: t=75s# u2 m+ b, F* [! n1 j' R7 ?0 Z
. o. ^# w; w% ]; S- V
经现场操作试验:翻罐时间t=129s;7 h) l) l- M4 z" Z" ]
提罐时间t=105s
8 v( S6 y: N" O" F9 P' ?# r8 `0 q问题一:比例多路阀采用德国HAWE PSV6系列,最大通流能力QMAX=240L/min;大臂油缸管路采用一组进油联供油。1 o( y" Q. R- }- {. m
+ p6 S0 D% T- _
问题二:平衡阀采用德国HAWE LHT50 SAE系列,油口V-F通流能力QMAX=200L/min;
1 l3 C2 A, }0 p" J* Y- e7 a' F$ {7 K3 \7 y) u
1 H1 L. V5 r. w/ g- ?
经现场拆装调试:
- p& h0 {9 k. ?8 \9 _$ d5 [第一步:更换新平衡阀之后,缩回和伸出时间都减少15s;9 f; z- |0 J7 O, i
第二步:在第一步的基础上,采用只有一只变量泵(工作泵)向工作液压系统供油。 伸出时间t=129s,缩回时间t=105s;跟原车调试之前的时间差不多。
$ Y: q8 m: M* n/ Y! C# P第三步:在第一步的基础上,采用只有两只变量泵(工作泵和转向泵)向工作液压系统供油, 伸出时间t=90s,缩回时间t=70s;伸出和缩回时间都减少35s跟原车调试之前的时间减少了74s。! R. n ? M% n; |. A3 x3 [; _
诊断:* [5 I& M3 [. e, O& r$ U( o3 C( k
一、该车辆液压系统经压力测量(P=20MPa)显示压力正常,说明比例多路阀的主安全阀正常,无溢流现象。. s& K+ F; b0 [% B% E3 q, z
0 c. [( R9 t9 S; X# I4 V7 y# a二、根据公式计算:当只有工作泵供油(优先阀不作用)时, Q=180L/min;伸出时间t=100s,缩回时间t=75s ;比原车调试之前的时间都少30s。6 L. z8 P6 i4 F; @$ N
解决方法1:大臂油缸两腔端管路上的平衡阀通流能力不足(QMAX=200L/min),更换平衡阀重新选型Qmax=250L/min)。8 K! M0 p! s7 K$ L% S. E
解决方法2:因为变量泵未达到最大排量供油,由于变量泵自吸能力差,再加上吸油过滤器一旦有点堵塞现象,原设计柳工装载机的油箱是设计为两个齿轮泵供油(采用吸油过滤器),最好拔出油箱内的吸油过滤器或者更换大流量吸油过滤器,保证变量泵吸油能力正常。$ Y" q- H* I: k7 H& M* A3 N
解决方法3:因为该工作液压系统采用变量负载敏感反馈系统,一旦液压系统工作(建立负载),比例多路阀A/B口的负载压力通过比例多路阀内的LS回路直接加载到变量泵上的LSN控制器,从而改变变量泵的排量。因此可调节变量泵LSN控制器上的压差△P螺栓(往里拧进,增加变量泵在比例多路阀未动作时的压力P=9~18bar)。2 Y! V. W5 l8 Z' V1 \6 r) E0 i/ |$ C
解决方法4:更换LS控制管路中的梭阀,把优先阀PP先导控制连接管路更改(从现在的工作泵LSN控制器的LS口更改至转向器的P口)。保证转向系统不工作时,转向泵始终向工作液压系统供油。因为工作泵LSN控制器的LS口压力大,而优先阀PP先导控制口所需压力低(使用压力小于25bar),由于PP端长时间加载高压,会导致优先阀上LS控制口端的弹簧的灵敏度下降,最终失效。更换优先阀。1 J5 q3 f% p7 W1 A1 T# w
& p N$ P' j i5 K[ 本帖最后由 keyoujin 于 2008-11-14 10:54 编辑 ] |
|