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[讨论] 70A的NR挤出后断面发泡,向高手请教!

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发表于 2007-11-16 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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挤出工艺参数:! R+ V7 _, b- F
机头温度:70;机筒温度:50;螺杆温度:354 z$ U# g, }0 ?- n+ `/ Z
高温定型段:210
  F) g2 \$ ?# `  J  {2 b热风I:190
2 J7 Y5 \* V# L) F热风II:1906 o3 P! R: S1 P1 g( M9 g
热风III:185; I! u6 G1 B. l  K1 R2 C$ x
胶料配方如下:4 Y  y9 W/ E# Q9 D
天然橡胶100
氧化锌6
硬脂酸1.5
N55060
N33030
重质CaCO350
CaO10
环烷油40
聚乙烯蜡2.5
莱茵蜡6541.5
防老剂RD1
防老剂MB1
防老剂40201
促进剂PZ2
促进剂BZ1.5
促进剂TT0.3
硫化剂DTDM2
硫化剂S-800.5
# O6 R/ T, D8 Y
谢谢大家的帮忙!
发表于 2007-11-16 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热风及定型段的温度有点高,建议改为180度左右。

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发表于 2007-11-18 12:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
加氧化钙的混炼工序排胶温度高了,一般应控制在100℃以下。

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发表于 2007-11-18 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主最好具体描述一下混炼工艺。和采用的什么挤出机。
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
氧化钙放在B炼段会不会更好些呢,另外NR的A炼门尼有50左右,不知会不会太小所以引起的发泡呢?
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
密炼的排料温度为110左右,挤出机为90的单镙杆挤出机
发表于 2007-11-18 19:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 6# 的帖子

混炼胶没有沾过水吧?挤出机不是抽真空的冷喂料挤出机?
4 d7 U2 ?# y  c+ C, W% A5 a" ~& }- u9 E. f- T
主要原因恐怕是氧化钙失效了。
发表于 2007-11-18 20:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题应该出在温度上。
发表于 2007-11-18 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给人的感觉是,楼主这个配方是从文献或专利中得到的,因此有必要摸索相关参数。毕竟有些事情要试了才知道。
 楼主| 发表于 2007-11-19 12:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
挤出机没有真空喂料装置,密炼的过程确实发现有水滴入混炼胶中,还有用的CAO颜色发黄,可能真的是胶料中水的原因,是否还有挤出机头压力不够高,导致挤出的胶料不够密实,硫化后发炮呢?谢谢大家的回答!
发表于 2007-11-19 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 shinlerry 于 2007-11-19 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; h9 L' y( |) M挤出机没有真空喂料装置,有影响,但我认为不是主要原因
/ @& d. F% b: `/ ]2 [. ~密炼的过程确实发现有水滴入混炼胶中,还有用的CAO颜色发黄,可能真的是胶料中水的原因,CAO颜色发黄,有可能是吸湿剂吸水失效了。3 ^3 I( A+ K/ E, N* T1 n& |
是否还有挤出机头压力不够高,导致挤出的胶料不够密实,硫化后发炮呢?谢谢大家的回答!
这也是主要的影响因素
0 ~3 W' O$ g9 N2 I3 A8 n1 o
) K/ r! Y7 w% A+ A/ E4 T我作过EPDM的挤出发泡混炼胶工艺,CAO在一段混为混炼时加入(排胶温度140℃)挤出产品在随后的连续热空气管道连续硫化时,产品断面海绵严重,后改在二段混炼时加入,排胶温度90℃,问题就解决了。可以试一下把排胶温度降低到100℃以下的效果。
 楼主| 发表于 2007-11-20 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢rubberchem兄的热忱指导,我再试一试CAO在B段加入的工艺吧,有了结果再向大家公布。
* l* {* R* @5 Z* p# h顺便再问一个问题:如果要用密炼机打五手料,那么大家对比过五手料的物性(门尼、硬度、拉伸)了吗?重合性怎样呢?我通过控制密炼的时间却不能得到满意的结果,还望高手指点!
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