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9天前
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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑 0 B- ]6 \, T* v5 s) O2 c; g" e

+ B% W# ^; n6 z" F4 a8 ^8 [: ^- |: W    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   & p+ e; X# o) q: N+ N: M

# g: x) }6 d2 [    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器
- p8 f* T' J, a0 X0 ]. G8 N& ~  b: o) p5 j1 |$ @' }+ U! a: G
   哪位有经验的师傅  提点一下 - l; `; w6 B. j% A- B8 [

5 j) w' J) |+ G5 d
5 q) m  b$ Q# B2 @
/ e: g" o8 Y% u6 T5 d: h  o/ G$ h& A$ q

/ P- u  T/ F( T* V" x7 g

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif1 Z! g8 e0 s( ~3 ?5 O0 Y
不可能差那么多,是否哪里松动了?
! V; V4 n7 G- q+ Y( \6 s: G# W
丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴承的安装了?% x) y7 |4 j4 I* I& z- P+ K" K
有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。' J5 ]1 j4 Z( I2 C6 G
解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑
/ j9 D2 z" I4 G5 }2 P/ ~9 X% r0 R2 I, X- \0 T6 q: _2 B8 Z2 L

7 [7 m& Y, l  u1 K! X* Z  R运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm
# T7 {4 i, x. n8 @" `2 s
7 t" H  q9 i( h* _3 rx轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   4 G3 w$ V$ R% e/ d

& M8 `6 G/ ]0 ^9 u8 k x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线
' X5 n% {. r& N) Z
* G( Q' i$ m& ]; z6 t. m; y
: e: U) C' ]( U; M# @6 B4 e2 \9 ^* H6 s, r& Y" D

) I- F/ U% k# k# K/ C/ a* L7 ^
+ I: D0 m9 c# H  w       2 {) J6 _- n8 t; d

, V: k$ e( S; e, v9 w9 H. Z
( }# a7 e4 e  m/ ^' {7 X* b0 z+ d5 b$ M# @1 x
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑 7 K. D- F- _" [
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif
& U* B' J! l9 t9 ]# b& j! t检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。$ j  O7 j  [. F' Y
解决办法 ...

# M: N* A5 R. R* N4 S/ J* \2 Z3 Y4 l& Q) q3 r4 ^$ [" Z1 ^
运动曲线如楼上所示+ Q& u( r( H/ ?. M+ [' t
! ]1 C+ \. w+ H! D* U
今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   - }+ b8 r' ~2 {9 \  {, i
% j( E. B% e( u$ T/ g
准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑
/ ]# U& s4 x: Y3 x& ^( ~2 M: |& @
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
! ^) X1 T/ m# w* e7 d7 T步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
6 h1 m' ]1 M; Z
用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑
  U! V: o: O3 _; @
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif8 i$ f6 k% k, ]
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
- v( z5 I6 n* o. Z) v# X
用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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