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9天前
查看: 2639|回复: 6
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[已解决] 渗碳后硬度不均

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发表于 2006-8-29 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

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材料:20CrMnTiH& r% U( a. O& A. X) g3 h5 D
工艺:
  u( N, A7 C6 y4 m4 G# `6 }    920℃     1.1%cp     2.5h# ^+ n. q0 A. @7 }* ]: N
    920℃     0.95%cp    0.5h
, }, u" c+ P# P2 b3 o- Q    860℃     0.95%cp    0.5h: [6 ~. }4 w, ~) L9 u* g/ b" r
    淬油
' e1 `& G0 U$ a1 i渗碳过程中由于设备故障,工件脱碳,深度0.40 b$ H( k5 C8 L+ ?9 h7 Q' I* N0 W
按原工艺重新执行,工件硬度不均55~65HRC
, C+ |4 |: Q. f' t2 F) J. z) R原因何在?如何解决
1 e7 C# N" R% A1 Q% j9 X9 m+ U& a
& L' ?+ a4 h: v( U( W$ l7 U[ 本帖最后由 gss2001 于 2006-9-1 12:40 编辑 ]
发表于 2006-11-23 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #1 gss2001 的帖子

一般硬度不均匀是由淬火时引起的,楼主注意工件的摆放位置,不要过于紧密。
发表于 2006-12-4 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
热处理炉内部温度是否均匀也应该对淬火后硬度分布有影响的。应该检测热处理炉内各部分的温差是否符合要求。在淬火处理时工件在油池内的适当上、下前后移动或许也有影响的。
发表于 2006-12-4 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
与工件形状、摆放、碳势、温度有关系
发表于 2006-12-15 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们这边的故障也可以参考一下
9 s: Q4 |- k; V4 B+ o由于风扇故障,渗碳至0.6后,炉子风扇坏了
7 j7 p% H5 X9 L1 `; [修好后重新渗碳补了0.9的厚度(工件表面脱碳1丝)
  [: N  M! N% H+ p% ^8 L渗碳淬火3 ~1 x! i; L6 l: ~7 R4 j( S
硬度也不均匀' I& \$ O( g( G1 @

" r/ [0 |, T$ N讲下装炉   工件比较稀疏,摆放均匀。
0 a" f$ t0 T% O* o" v0 {我怀疑是工件表面含碳量不均,而且材料是20钢,本身渗碳速度就比较慢。9 ?# F1 r2 q/ u0 q, U
虽然油的淬火效果比较好,但最终的淬火效果不理想。$ f7 A9 X0 j) a2 A6 W' G
( c) @9 C4 V% i$ o3 h9 N
[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-15 22:31 编辑 ]
发表于 2006-12-29 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原因是没有及时淬火。( h$ J) h( s8 @
如果后道加工余量不足0.4mm/单边,无解决办法。

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发表于 2007-3-29 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于20钢渗碳,我们采用二次淬火,你说的表面硬度不均匀有原因可能:
" P8 ^" A# x6 s% X$ O- S1.零件出炉温度低,在转移过程中温降过多,应使用至少高于淬火温度20-30以上的保温温度;
# G: \. M4 Q! u. g2.看脱碳层是全脱碳还是半脱碳,最好再重新淬火一次,应该有所好转;
# o# _: A. |! w8 x供参考
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