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[已答复] 用中心架打中心孔跳动问题

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发表于 2013-1-24 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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本帖最后由 shabisgabi 于 2013-1-24 21:41 编辑
- G. p% f8 q& ]( j$ Z/ Q& q, x4 F. A$ W- |2 g
直径90的镀铬辊体,外圆为精加工过的,圆柱度0.02,辊体长1900,一头用卡盘夹紧,一头用中心架架住,用尾座上的中心钻找正中心架,然后打中心孔,然后换上活顶尖,松开中心架,为什么此时用表打刚才架中心架的工艺台会有5,6丝的跳动,有时甚至会跳动8,9丝?始终想不明白。
发表于 2013-1-24 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

RE: 用中心架打中心孔跳动问题

松开中心架后轴只有卡盘一端夹紧,成了悬臂梁结构,由于自重的原因而下垂。这是卡盘/卡爪接触处有弹性变形发生。可以额外加大卡盘的夹紧力、再测量变化量是否小一些来验证。

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mengfansheng + 2 应助

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发表于 2013-1-24 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
打中心孔前是否打表检查过?尾座中心高是否与主轴等高?活顶尖精度怎么样?累计起来5-6丝不奇怪。

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mengfansheng + 2 技术讨论

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发表于 2013-1-29 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中心架应该先找正吧,另外货顶针的精度和顶紧程度也会影响到跳动。

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发表于 2013-1-30 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应先打中心孔,再精加工外圆,这样再顶住加工其它部位,就不会有大的跳动。一端夹住,中心架架住打中心孔,再用活顶尖顶上,形成较大的积累误差,尤其是活顶尖本身也可能有较大误差,先检验一下活顶尖的误差,也可用死顶尖试试。

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发表于 2013-2-24 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
中心孔打完后,可以尝试研磨一下。

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发表于 2013-2-24 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的

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发表于 2013-2-24 20:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
工序安排有问题  要么就是反修吧   打中心孔前打跳动找正是自由态下的值    打中心孔后一夹一顶  轴向受力 跳动自然变化。

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发表于 2013-7-11 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原因有:1、虽然中心孔处的跳动限制住了,但由于卡盘处跳动过大导致整根工件的全跳动超差;/ r  Q# q% o5 ~  k* E# _( a
            2、顶尖跳动超差或围座与主轴中心不同轴,也就是说机床本身的几何精度超差了;) B* u, W5 b/ k. `' k  }  e
            3、中心架的没锁紧或者中心架的3根轴(与孔)间隙过大;2 Z* c. U$ ]  }% d" ^4 y
            4、打中心孔一般都是采用高转速,但因为该工件属于长轴类工件,如果工件本身直线度不好,工件在高速旋转下产生离心力从而发生抖动,最终将会导 致中心孔跳动,所以这类工件在最终精加工前一般都有安排校直的工序,7 o% X, U' b* t, h  n# v* P
望楼主仔细排除原因,相信最终问题必定能够解决的。

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发表于 2013-7-12 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-12 11:11 编辑 / B7 Q$ t; g5 d( Z& H4 r1 g# \+ R$ [3 w% a
& ]) V# m! _/ ]3 \. K! k
这么长的辊轴打的中心孔应该较大较深,所用的时间也应该比较长。8 ]! W4 `. E: z: L' q
加工完后立即打表检查辊轴工艺面有较大跳动,极有可能是以下原因共同引起的:" N: h- E, V% m/ E) X2 [
1)辊轴因热变形而弯曲;
0 ]) @2 d+ ~! U6 H: W% U- u2)结构发生改变而产生应力变形、弯曲。. _  j6 n9 e5 `, u" j% d3 C

4 G: }! k) S) p0 C8 Y6 d建议:: o) G/ e, ^% l- r& d$ J2 |" ^
1)放置8小时再上机床检测一次,冷捡辊轴工艺面的跳动又是多少;
2 \7 q% y5 M; ?5 V' W& G- x
2)打开时,孔内加注与室温大致相同的充足冷却液;+ m9 T& [$ v  u/ Z
3)若第2)条难以实现,可改变工艺流程——辊轴工艺面预留0.5mm,孔加工完成后再将外圆需的面磨削至图纸要求,以消除变形带来的影响。
发表于 2013-8-15 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然可以车出工艺台,为何不一次打出中心孔
发表于 2013-8-19 22:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开始夹毛坯,架中心架打中心孔后,用活顶尖顶住工件,车一节光圆出来,然后再将中心架夹住车出来的那节光圆那里,将第一次打的中心孔车掉后重新打中心孔就可以了。
发表于 2014-2-20 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的
发表于 2014-2-21 20:09:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-23 14:45 编辑
& x7 g% H1 E: T  G, M* ^" t, y0 j, t' `& }: e
这样的加工工艺不行,因为你要求圆柱度0.02,而中心架和夹盘的精度都有可能已经磨损,夹盘的同轴度一般在0.2mm,而中心架新的时候精度也不会太高,一般在0.02,我建议工件固定,刀具转动加工,在卧镗上加工。这两者的综合误差足以达到0*08的跳动,我做曲轴工艺很多年,这方面经验很多。
发表于 2014-3-6 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
重力方面的问题得需要解决啊 亲
. ?$ I* z9 F& u0 b
发表于 2014-3-14 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工件因为热处理或者电镀等,中心孔容易变形,返修很正常。
, `4 l- q4 y  h; ?1.检查中心架,活顶尖,及车床的精度问题;' K8 G: l' l+ ?$ `8 C1 f
2.长的工件架好中心架后需多打几段跳动,特别是夹持端;) N8 i/ v& ]- U
3.可以用自磨尖镗刀进去刮中心孔,注意粗糙度,必要时研磨。7 P8 F- N. O0 w" K/ b! h7 s! U
我们经常这样返修,外圆300长850的实测也就0.02左右。# _3 D1 S; ^1 q% q5 S7 C
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