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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑 7 _; n- Y) ^( k( R8 [/ c* A

* @: L2 S( J) ^7 N; L: c各位老师、前辈:# t- a) [, w# |
    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:8 b6 z/ b, n* V4 z; ?0 m
    产品要求信息如下:1 l3 C, U" R/ p, P6 i
        1、产品名称:地脚螺栓$ g* r3 E  M- z0 N
        2、规格:M85*2130
, b; t. H: T) Z& j4 G        3、表面:发兰
) h/ j5 x; a( A: _        4、抗拉强度:Rm 540Mpa
9 Y' L, s* p! I- I        5、硬度:HB 158-198
0 _$ I; `- `) P9 F5 o        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
9 O/ I& i# t# D/ V    请问:
  ^/ F, I8 V7 v1 ~2 w1 \! ]        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)
) `9 d& l- u, T% S" Y; M8 Y" q        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)
% _& Q6 Y. m! x8 K6 h9 G* q9 c) k        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?
% R7 _5 g- s8 S: A! D" c    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。* ~0 j8 D  q7 z
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。
; M8 x" N1 ~8 A8 {) p' Y. AL型地脚螺栓大致的工艺流程:
7 v/ T* m) e- Q& g6 ^" G拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理5 v( j  B7 t- o( A. Y+ M* @' T
根据产品的技术要要:
) a# i/ R+ X" g  x* p, g热处理工艺参照热处理手册' h- L7 A# {+ x0 C& ^: b
表面处理工艺参照表面处理手册

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑
/ a4 Z+ b! u0 y& X/ {" {) g* g) h
/ o/ C+ k, @% y% I6 w, a请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:7 X- Z( n  c' {9 z
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)' K2 _* D2 }( t) B; w. Z' T
   2、采用热处理方式:正火+回火4 }2 U4 d* v+ R1 a
  3、热处理步骤及温度控制:6 u( ?2 K5 T. E5 }
    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
. o& [1 P( e1 K  A# B    3.2 保温120分钟
5 k' |3 m/ I+ W! _    3.3 回火温度600度: g3 I9 z; ~. g# _* a
    3.4 保温时间180分钟* k# K2 h2 l, K- M+ V6 t$ t7 B4 k9 T
问题:
7 Q( C  J# p) g. z+ C; s( g  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?6 t5 N: w. ]1 p- D* O# N- b' K0 k
螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
) x; H" x; A% C: K1 h另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑
" i0 R1 R: v* v( x7 a8 h2 A" R$ |  X
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。) z1 F5 w6 S, X/ n) `5 u
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
: S) g/ D, J+ ~9 Hzhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g' c! J: x( y: H; C- e/ z
* K/ f2 u9 r1 k9 p* U0 E. r
手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。) S8 C$ R- U* s$ }
以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
) A8 Z& r1 P" y! ]
! e( s# y1 P/ R您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑
0 S, q; |  I, ^' \7 F/ B
6 d2 k/ W) P- e8 c不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
% {8 p. P( y  [, u因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑 9 u5 O# b; t3 e3 T

: \( t# S. T( F  x* q/ y# o首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。9 i! }* u, h9 i$ k& l. E
现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。8 Z8 U4 d8 p5 Y$ h! n" ]
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。
, x: B# B2 g, j3 p
" O; k7 h6 {% w: N1 k5 Z  U最终采用/ J2 Y0 K2 m# D, j$ ~
正火860度,保温3.5小时;, Z/ h& g2 R9 D5 A
回火645度,保温6.0小时,
2 @$ I( Y3 O5 b+ c/ a冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑 ) z( v7 y, W) B& V; x( K

3 Z3 |# `  L) s9 W8 Y谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
4 {) a7 _$ L% t) w3 Q
+ i9 w- L* U# d* }具体操作如下:& F3 N! ?! d+ I0 N# F

0 w% l- Z4 Z# B% [一、问题回顾:3 @0 ]( K, {. X
    1  产品技术要求9 h2 o& Z; A& ?  }! z& L* o
        1.1 产品名称:地脚螺栓+ ?7 e2 J4 m6 k  T0 b5 b/ `  I
        1.2 规格:M85*2130& E/ C% O) F6 T9 b6 y3 l
        1.3 表面:发兰
1 v5 G# K5 a1 t' V' @        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa/ o& g+ X" ~* q+ P) O( r
        1.5 硬度:HB 158-198+ X( a$ m/ x( d
        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)$ p' t) Y4 K/ C
    2  已经采用的工艺方法$ B7 H' |( H5 n  r2 ^
        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
; P8 w5 J. f9 T2 w9 N        2.2 采用热处理方式:正火+回火$ F+ t4 ?) \; ?4 z. \: R
        2.3 热处理步骤及温度控制:
. ^$ h0 H2 U$ `# \        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
. o+ C+ h* `! x+ a' ?! n        2.3.2 保温120分钟9 o4 s1 k) d6 f& R# Q' x( \
        2.3.3 回火温度600度
- I* U) Z+ G- a( j: @6 {        2.3.4 保温时间180分钟
! M1 E# U# `  o, o    3  出现的问题
6 c2 ~" }. v% S$ |  J        3.1 冲击功只有18焦
) s* s6 |/ C$ G        3.2 硬度142  T% g& l/ Q1 u9 A% N4 |
        3.3 抗拉强度572MPa5 ~& a8 G# s! a# p* S+ J
    4  需要解决的问题
1 G7 C. C4 I& M. t2 \( z7 V8 C        4.1 冲击功大于24J3 C1 ~" o( v( p. X' c
二、处理方法3 f7 S1 x- x/ r
    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。
& h' X2 E7 ?( P# z' y' e' j3 s    2  采取处理方法:
1 G$ c7 [) d" w2 Y& N        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;
& h8 A9 ^7 W  D% i        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。+ q7 R2 i7 U# w$ u
三、处理后性能" n  k( {1 y. {2 M5 V* W1 ^
    1 抗拉强度561MPa& L" B' ~! o! }/ `: B! ]
    2 硬度162HB
. n' x+ q; Y6 Y  N7 ]6 l& G2 H    3 冲击功36J

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