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摘 要:本文阐述了SCHAUBLIN150精密车床主轴精度修复的技术准备、基本步骤和计算原理。
' ~0 `0 q, M4 f( m( l* L( Z 关键词:精密车床 主轴 精度 修复 # W6 F+ V7 N! J$ U0 {
1 引言 ( @; M4 t" K) x
SCHAUBLIN150精密车床是我院在80年代初开始引进使用的,当时该设备的各项精度均达到世界先进水平,特别是主轴的径向跳动精度在0.0006mm左右,主轴精度之高在国内罕见,即使现在我院已拥有大量先进的加工中心和车削中心,肖伯林车床在日常生产中仍然发挥了重要的作用,为我院生产任务的完成做出了重要贡献。
( Q! }5 C6 \$ u L/ i7 y2 q 经过二十来年的使用,该型设备的几何精度和机械性能有了明显的下降,特别是主轴精度严重下降,主轴径向跳动精度已达到0.02~0.03mm左右,不能适应高精度零件的加工。为了恢复机床的各项精度和性能,对几台该型机床进行了大修。大修的重点在于修复其主轴精度。
4 a9 W: c, ~ [. Y' h$ |2 G 2 主轴的结构与传动原理
3 R/ |, i+ q& D% P! L. L 开始维修之前,首先要通过资料和检查了解维修部位的详细结构,以便确定如何维修和维修重点。
: W2 m- S) o4 T, a! s (1)主轴的结构及传动
6 [: s; S7 A9 O( w% I9 {0 c6 J 主轴的旋转精度是靠前后4套主轴轴承来保证,主轴前端轴颈有3套精度等级为P4(相当于国产C级)的FAG7014角接触球轴承(8)来支撑,主要是保证主轴径向跳动和轴向窜动精度,主轴的旋转精度和刚性就是依靠这3套轴承来保证的。主轴尾部是1套P4级FAG7212角接触球轴承,主要是保证主轴的轴线一致性,主轴远端300mm处跳动主要是依靠它的精度。
% g' I) V' c0 @ 主轴的传动是由3相双速交流电机通过2级变速V型皮带带动主轴上的皮带轮(4),皮带轮通过齿轮结合子直接带动主轴(皮带轮与齿轮结合子是一体的);或通过滑动齿轮1(6)与主轴上的滑动齿轮2(7)啮合,带动主轴旋转。其中皮带轮是由2组轴承FAG7015(5)独立支撑,与主轴没有直接接触,因此它的转动对主轴的各项精度影响不大。 - V" |, b. S0 I( t' _' ]
(2)主轴箱的特点
& ~" @$ t5 R) ^8 z2 v7 v% \! b% J 该主轴箱结构简单紧凑,设计合理。里面各零件的传动由润滑泵打上来的润滑油直接润滑。经过二十来年运转,除主轴轴承外,其他零件磨损极少。整个箱体具有极好的刚性,保证主轴运转时有良好的精度和平稳性。6 O7 x; h: }- [. Q2 n* s# x2 R+ ~6 `
3 维修准备 - i- S1 D/ Q9 r$ [1 b
首先要对主轴的精度进行检测,检测主轴的径向跳动和轴向窜动,准确检测是正确修复主轴的重要依据。
7 S2 E! a) M% s8 D$ p 检查被加工过的零件表面粗糙度和加工精度。检测加工零件的圆度,再把零件的圆度和主轴径向跳动比较分析--例如主轴径向跳动0.005mm,而零件的圆度为0.01mm,则说明主轴的刚性不足。$ S. H- `1 a s D! y# h0 w& A/ [
仔细听主轴在高低各种转速是否有异常噪音和振动,如果没有,则证明主轴轴承只是由于磨损而导致轴承游隙增大而没有损坏。因主轴上4套P4级轴承价格昂贵(进口的在1万元左右),所以主轴只要没有异常响声和振动,一般可以判断主轴轴承磨损使游隙增大,只需要重新调整恢复其预紧力就可以恢复精度;如果主轴有异常响声和振动、证明有个别主轴轴承损坏,需要更换被损坏轴承,重新装配调整精度,而不需要全部更换。如果轴承全部更换,不但增加修理费用,而精度也不容易保证。% J3 Z0 t, P1 |( N
4 主轴精度的修复
- y1 \' v/ {& J6 i6 h. g4 ] 因为主轴轴承的成本很高,根据主轴精度的高低和相关情况,维修可以继续使用原轴承。如果轴承损坏,则需要更换。; P# ^. k/ @8 S* v7 E: t3 W
(1)不更换轴承修复主轴
+ j) p& K2 Q. S3 ?% F) m 对主轴精度丧失原因做出正确的判断后,如主轴轴承没有损坏,只是正常磨损,主轴轴承就不需要更换,只要正确选配轴承之间的预紧力垫圈就可以了,对轴承进行预紧力调整。轴承有了预紧力,可以使滚珠与滚道在预加负荷下,消除了全部间隙并形成了一定的弹性变形,在外加负载时轴承具有一定的刚性。在外力作用下,轴承不会因外加负载而使滚珠和滚道之间产生间隙,从而提高了主轴的旋转精度,增强了主轴的刚性,提高了使用寿命。 . g; U* {' d5 ^% }- \; y. R5 x* k
主轴径部由3套7014P4级角接触球轴承组合(从左端分别标为ⅠⅡⅢ),主要是保证径向跳动和轴向窜动精度。如果要重新调整这3组轴承的预紧力,只要选配轴承之间的垫圈就可以。预紧力调整计算如下:预紧力为Fao,额定轴向载荷为Fa。Fa当增大到使δa=δa0,δa指Fa引起的轴承变形,δa0指轴承Ⅲ在预紧力Fao下的变形。这时,则轴承Ⅲ完全卸荷,δa0=0。这时有:; k/ e4 z9 M! j6 p5 v% L- A
δa =δao+δao……………………………………(1) " l- @3 O7 h2 m7 _* U# k A+ \2 @
式中:δa--轴承Ⅰ,Ⅱ在外载荷下变形,mm; & `4 U# v4 ]7 t4 v5 ^3 @; S3 A/ X
δao --轴承Ⅰ,Ⅱ在预紧力下变形,mm。
2 D8 p3 A, n& ]- Z4 ^ 轴承Ⅰ和Ⅱ各担负外载荷和预紧力的一半,根据载荷和变形的对应关系,故
9 r3 V5 S/ @6 b: l7 A# h k( )=k()+kFao………………………………(2) 7 K: Q- a9 v3 C8 h% a# i1 C
式中:Fao--预紧力,N; % c6 n, b( ]1 _! }
Fa--额定轴向载荷,N;
( {) j- I5 n$ ]# z! Y3 L H k--固定系数。 : H+ s: |& ?5 r& D h# R4 p' ]. R
按公式(2)计算得 : 9 z" V( o6 _% _, A4 G( J! l
Fao=0.24Fa……………………………………(3)
1 o( ]- W$ l9 f 估计该主轴额定载荷为4000N,则预紧力约1000N左右,查表可得:内环垫圈在原尺寸下应减去0.02~0.03mm(这要根据对主轴跳动精度判断来定)并保证两端面的平行度在0.001mm之内,这要靠在平板上手工研磨来达到尺寸精度要求。* l6 a5 _" l* W3 j3 ]
(2)更换轴承修复主轴$ C# V5 R2 P8 G( Y
如主轴有异常响声和振动,被加工零件表面有明显振纹,可以判断主轴轴承有可能严重磨损及损坏,需要更换轴承。轴承不可能同时损坏,只要某一个轴承损坏,就可以造成上述情况,所以把损坏的某一个轴承找出来更换即可。例如:假设是颈部3套轴承中间的一套损坏,只需要更换中间轴承。在更换轴承前,应对新轴承精度进行检测,检测轴承端面的平行度,端面和径向的自身跳动,在平板上研磨检查轴承端面有无磕碰之处,在准确找出轴承内外环之差δ,用0.02-0.1的黄铜皮做垫圈来消除内外环之差,来保证同向轴承的配合消除间隙。再根据轴承内外环之差来选配预紧力垫圈1内外环的尺寸。
- z' G( `1 {" w. R 不管主轴轴承是哪一个损坏,都要重新分析被损坏轴承所在的位置和各中不同方面的因素,来重新思考新的修理方法,这里就不一一举例。主轴装配完后,要对主轴前端径向跳动和轴向跳动、尾部的径向跳动进行检测。一般检测只注重主轴前端径向和轴向的精度,对于该机床来说,尾部的径向跳动同样重要,它关系到主轴轴线300mm处跳动的精度。主要检测项目如下:
( W G1 S, @. F! q a)主轴径向跳动和轴向窜动不允许超过0.001mm;
7 d" d w1 F, o6 D( M1 o/ d, B b)尾部径向跳动不允许超过0.005mm; " h/ J) c" b7 K
c)用手转动主轴不允许有一松一紧现象,不能过紧。 9 p) ^' I k9 I- F. }4 E
5 主轴的拆装/ H- c. O: S# b1 s y) k
拆装主轴也是个关键的环节,主轴自身跳动精度都在0.001mm之内。如此高的主轴精度,经不起任何损伤,绝对不允许敲击。拆卸主轴时,我们使用了自制主轴拉钩,把主轴从主轴箱内缓慢拉出来。6 n& j- p% x& P9 \
主轴修理调整装配完以后,用同样的方法把主轴安装进去,只不过这时安装工具的着力点在主轴箱尾部。在装配主轴时,要特别注意主轴和安装孔是否有毛刺,并把相关零件清洗干净。 k3 G, N6 I$ v1 x% \0 P
在装配主轴轴承时,也必须正确操作,且不可随意敲击轴承,否则会损伤轴承,影响轴承精度。可以利用手锤和套筒安装,敲击要作用在套筒上。绝不允许在装轴承内圈时打外圈或在装外圈时打内圈,否则捶击力会通过滚动体与滚道传递给另一套圈,导致滚道和滚动体的损伤。- c5 C4 I$ |: a8 i1 k! O, B7 F
6 总结
* q V3 A" ]" ?' Q B: | 我们已经对4台肖伯林精密车床进行了大修,主轴修复后各项精度都达到了预期效果,主轴的径向跳动和轴向窜动都在0.001mm以内,被加工零件的圆度可达0.0005mm左右。经过大修,使一批肖伯林精密车床恢复了出厂加工精度。 |
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