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[分享] TH42160C龙门加工中心主轴故障分析与排除

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发表于 2010-12-21 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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本帖最后由 zpc64 于 2010-12-21 11:38 编辑 : T7 G, C3 M+ @; u' D

0 k! V' S2 H7 L摘  要:本文阐述了TH42160C龙门加工中心主轴的故障现象,主轴驱动原理,及轴故障的分析与排除。% B& g/ _3 F9 g- |$ a
关键词:龙门加工中心 主轴 驱动 编码器  
0 U0 n% G* z/ W) k. e4 [      1. 引言
: c# M$ Q7 f5 m( h  TH42160C龙门加工中心是我院的一台关键设备。该设备用的SIEMENS840D数控系统,它X轴有效行程能够达到4米。它主要用来加工某些产品的大型、高精度零件。
6 ^# L3 o5 k" D! N# @8 [+ G  2. 问题的引出" @1 s% \  X* B: U* i
  2005年10月份,该设备开始出现问题。最初,它偶尔在主轴换速、高低档转换时出现“主轴编码器0位标志”报警,等设备重新启动后,故障又没有了,还可以继续加工。后来严重时,只要主轴转速发生变化,它马上报警,至此,设备已无法加工,于是我对它进行了维修。  K+ U" B" y, u# T
  3. 问题分析
; d# m  l* |0 @0 J  3.1 工作原理
& d- u( C2 T. N+ Z3 J  主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构, 其功能是接受数控系统(CNC) 的S 码速度指令及M 码辅助功能指令, 驱动主轴进行切削加工。! N( F+ |- x6 f* r* T* X) T- T: _5 a+ L
  该设备采用的是西门子公司最新推出的1PH7系列的交流主轴电机。功率为17KW。驱动装置为6SN1 118-ODM13-OAA1主轴驱动模块,下面是交流主轴控制单元。! |# e- w/ Z# b
  它的工作过程简述如下:由数控系统来的速度指令(如10V时相当于6000r/min或4500r/min)在比较器中与检测器的信号相与之后,经比例积分回路3将速度误差信号放大作为转矩指令电压输出,再经绝对值回路4使转矩指令电压永远为正。然后经函数发生器6(它的作用是当电动机低速时提高转矩指令电压),送到V/F变换器7,变成误差脉冲(如10V相当于200kHz)。该误差脉冲送到微处理器8并与四倍回路17送来的速度反馈脉冲进行运算。在此同时,交预先写在微处理器部件中的ROM中的信息读出,分别送出振幅和相位信号,送到DA强励磁9和DA振幅器10。DA强励磁回路用于控制增加定子电流的振幅,而DA振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的振幅。它们的输出值经乘法器11之后形成定子电流的振幅,送给U相和V相的电流指令回路12。另一方面,从微处理器输出的U、V两相的相位(即sinθ和sin(θ-120°))也被送到U相和V相的电流指令回路12,它实际上也是一个乘法器,通过它形成了U相和V相的电流指令。这个指令与电机电流反馈信号相与之后的误差,经放大后送至PWM控制回路14,变成频率为3kHz的脉宽信号。而W相信号则由Iu、Iv两信号合成产生。上述脉冲信号经PWM变换器15控制电动机的三相交流电流。脉冲发生器16是一个速度检测器,用来产生每转256个脉冲的正、余弦波形,然后经四倍回路17变成1024脉冲/r。它一方面送微处理器,另一方面经F/V变换器19作为速度反馈送到比较器2,并与速度指令进行比较。但在低速时,由于F/V变换器的线性度较差,所以此时的速度反馈信号由微分电路18和同步整流电路20产生。
9 h' Y; Q. @; o3 b+ z, ]0 }3 T  3.2 故障判断
6 L# v8 M6 `9 Y9 F9 t7 O' P) R! T! x  从该故障现象来看,应该是脉冲发生器16在产生脉冲时,出了故障。由此初步判断是主轴转速监视或反馈这一部分出了问题,于是我们按照以下四步对设备进行了故障定位。
8 k3 [4 _0 n- P4 Z3 w! U. O( K. d  第一步,调换主轴编码器的电缆。由于主轴和Z轴距离最小,而且,都是用的SIEMENS伺服电机和HEIDENHAIN编码器。经过检查,发现编码器的接口、信号都一样,具体定义。将主轴和Z轴的编码器电缆调换。试机后,故障现象不变。  m+ m1 Y: g: x  [# z
  第二步,调换控制板。由于SIEMENS数空系统各轴的伺服模块都一样,于是我们将A轴和主轴伺服模块的控制板进行调换。试机后,故障现象不变。
: I0 G2 y3 q; J, |  u0 T' _: z  第三步,更换编码器与伺服模块连接的插头。由于以前有过因为插头接触不良而出现伺服故障、速度误差等报警的前例,故我们将主轴编码器的插头进行了更换,试机后,故障现象不变。% P) [  i( ~  B
  经过以上三步后,我们初步确定是主轴编码器损坏。
" q6 U1 V0 n' l5 g/ I. C% i  4. 故障处理! ^9 X/ _2 Y5 q1 C$ L0 @
    拆下主轴电机尾部的风机,打开端盖,即可看见编码器。拆下编码器与电机连接的螺钉,发现编码器还不能拿下来。编码器和电机轴是锥型连接,无法直接取下编码器,必须自制一个专用的工具把编码器从电机轴上顶出来。经过测绘后,自制了一把专用工具,卸下编码器。8 {8 r/ ~7 t2 O) P
  给编码器的encorder和sensor分别都加上5V、0V,转动码盘,通过示波器观看A+、A-、B+、B-、R+、R-的波形,发现均为正弦波,但是波形偶尔不稳定,在转动编码器的时候,能感觉到编码器的码盘在转动时,偶尔有一个很小的颤动。至此,断定是编码器的转动不稳定,导致主轴速度反馈信号不稳定。从而产生系统报警。更换编码器后,设备故障排除。* I+ e7 X5 q& k6 M0 ?
  5. 总结- a+ p& n3 h3 r% u) K0 n
  本文从原理上叙说了该设备主轴的工作原理,并从多方面着手判断问题,最后发现问题、解决问题,保证了该设备的正常运行。

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