QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2069|回复: 0
收起左侧

[分享] Scx—73型线切割机床的故障分析及改造

[复制链接]
发表于 2010-12-19 20:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zpc64 于 2010-12-19 20:42 编辑
" \* [, W+ C, T: T. x9 b' U$ W
: Z! H3 A# ^3 ?7 G! U. p7 a5 f摘要:文章介绍了设备维修工作中分析解决Scx—73型数字程序控制线切割机床故障的问题,解决维修难题,缩短维修时间,降低维修费用,对保障设备正常运行起到了较好的作用。 ) y2 z! _$ {3 N% X$ b9 c, P
关键词:设备维修;线切割机床;叠丝;烧丝
. {/ L9 h1 y( \. R& g; H       设备Scx—73型数字程序控制线切割机床是杭州无线电专用设备一厂于1978年制造的电火花加工设备,其使用年限长,工作频繁,其内部构件产生一定的磨损和损坏,造成机床故障频繁,无法正常工作,多次维修未解决问题,我们对其故障进行了科学、细致、认真的研究和分析,不断的试验,找到问题的所在并拿出合理的解决方法,使机床故障得以排除。 1 I$ d/ @9 u, j$ d8 n' M
1设备状况 1 P- H8 h3 J5 y- }9 c# v8 w
       scx—73型数字程序控制线切割机床整机由机床、程序控制台、高频电源组成。机床主要由走丝装置和座标工作台组成。绕在贮丝筒上的钼丝架作往复高速走动。工件则固定在座标工作台上X、Y方向运动,其运动由程控台中的小型专用计算机控制,控制误差+1μ,和机床配合后整个系统的加工精度可达+0.01mm,表面粗糙度为Ra3.2 μm。
: ?, H/ g7 D! l6 W    现在,该机床故障主要表现为:贮丝筒上的钼丝叠丝、烧丝断丝;工件精度超差、表面明显有割痕,表面粗糙度严重超差,生产效率很低。 8 A) x; i! @7 N1 f, V5 o
2故障分析 4 x( c; Q/ R4 \- B1 r) c; _  ^
     根据机床的表象,我们开始对其原因进行分析判断,一般的机械设备的故障诊断,多着眼于部件的破损、磨损、接触不良、泄露、尘埃吸附等原因引起的工作不正常,在这台设备中,我们还注意加工状态下的运动精度的诊断。我们分析;机床的表象故障必然于其内部的机械故障有关联,这台机床显示出的尺寸偏差超差、粗糙度超差、震纹或走丝的出现或紊乱,都表现出机床部件本身精度的丧失,或者是在加工过程中机床传动系统的相关传动关系或位置关系异常,根据这样的思路我们对该机床进行深入的检查和分析。具体如表1所示。其中标有“○”者为强相关项目。
8 z+ q6 A9 l+ p* j5 E8 x& G* ^      按照表中的思路。我们对机床进行监控和检查,首先对机床的跳丝、叠丝、断丝现象进行检查分析,根据以上故障分析机理,第一机床贮丝筒极其轴承是否存在问题;第二贮丝筒往复运动传动系统是否正常;在排除钼丝相关问题后在观察工件精度和粗糙度问题,因为两者的关系相当大,只有解决前者后才能考虑后者。整体分析关系用图1表示。
5 `' I( v- o1 _  G4 E1 Q8 t. _+ G
60156_20101118151103_sftki.jpg
60156_20101118151107_ms6n8.jpg
具体实践为。 ( P# F1 I) C) F  p- m- g) S4 i+ M3 p' E
①工件精度和表面粗糙度超差的原因是贮丝筒上的钼丝烧丝、叠丝故障引起。
+ O5 m0 P$ t: ^) q; _/ S②原用的钼丝直径为0.12 mm,由于电源老化,更换高频电源,效率提高,由于高频电源电流比以前有所提高,但又无法改变电流,钼丝较细,经常烧丝断丝,故改用直径为0.15 mm的钼丝,烧丝断丝现象得以排除,但叠丝现象出现。 ! y+ h7 a- _/ r, F  S; k
②检验贮丝筒外圆相对丝筒座往复运动的径向跳动,数值0.06,超差,是产生跳丝的主要原因,分析产生原因可能:贮丝筒本身精度问题;支撑体轴承精度问题;导轨磨损。
3设备改造与故障排除
- y+ r5 F9 i# u9 ~; a     首先进行贮丝筒测量,精度良好,第一点贮丝筒本身精度问题排除;拆检轴承,轴承损坏;拆检导轨,有磨损,几何精度超差。综合因素,更换轴承为D级6202,增强精度保障,第二刮研往复导轨,恢复精度,平行度0.15/L、接触点8~12点/25×25。
     做以上工作,可以消除贮丝筒跳动超差的故障,但并不能完全消除叠丝和精度问题,从机理上分析,排除以上原因后,应于传动系统有关,故我们试图改变齿轮的齿数,来消除以上故障。
         ①未改变齿轮的齿数时。 ( {" H+ @5 u8 p) Z' R) |$ B4 ]9 g
          当电机n=1380 rad/min ,=(-1)3
$ d* p# }7 R$ d+ U+ F& y          n=-137 rad/min(即丝杠转速,负号表示丝杠转速方向与电机转速方向相反)
( {* I( V7 i6 p7 L6 _# ]3 n          丝杠转动一周时,移动的距离为:S=n1××××……pn(n1为丝杠的转速,P为丝杠的螺距)。 7 s/ e8 c8 Z( W, {, p
           S=1××1.5=0.14 mm/rad
9 [; T( b" w6 z) J7 w4 D            (原用的钼丝直径为0、12 mm,由于电源老化,为提高加工效率改造高频电源,效率提高但钼丝由于较细容易烧丝断丝,故又改用直径为0、15 mm的钼丝。0.15>0.14,故产生叠丝现象)
1 ]( c0 ^* e' S+ k& G. h* R          ②改变齿轮的齿数时。
: g. ~' o% E, ^6 U( F, w              S1=1××1.5=0.21 mm/rad
% t! q& G/ P% l( E4 S# Y              S2=1××1.5=0.21 mm/rad % i) B. e) z" e+ x! a8 ?  U4 w5 _
              S3=1××1.5=0.21 mm/rad 7 z' ~* ^1 x  c2 a  x6 B
      从以上分析来看改变齿轮的齿数,丝杠转动一周移动的距离增大了0.07  mm(S△=S3-S),虽说消除了叠丝但钼丝排列不整齐,排丝间隙较大满足不了工艺要求。我们又采用改变丝杠、丝母的螺距来消除叠丝现象。
- l% m- g5 H& d9 D           ③改变丝杠丝母螺距为2时,贮丝筒移动的距离为。
1 ~: W2 X# ], n2 V& ~              S4=1××2=0.19 mm/rad
$ j$ M0 {+ L4 |4 J: \      从分析改变丝杠、丝母螺距来看,丝杠转动一周移动的距离增大了0.05 mm(S△=S4-S),叠丝消除,其它传动误差累计在允许范围内,且排丝整齐美观,可以到达预期目的。 9 _& n4 s% n/ k4 ]; m) W2 n
      新丝杠要求齿型半角误差在30°+12', 精度要求高,于是采用定制刀具,配研等工艺反复实践加工,使丝杠达到要求。根据丝杠改动数据,重新设计、制造相应的副丝母、支承座、套、轴承座、弹簧等零部件;更换了轴承。并重新刮研导轨,配做镶条,调整装配,保证精度和工艺要求。
      从分析改变丝杠丝母螺距来看,丝杠转动一周移动的距离增大了0.04  mm(S△=S4-S),叠丝消除累计误差在允许范围内,且排丝整齐美观、后又重新刮研导轨,配做镶条,排除了叠丝、松丝现象。
/ @1 t9 H7 Z4 I, c      经过改造,Scx—73型线切割机床排除了叠丝、松丝现象,工件精度达到工艺要求,表面粗糙度符合要求
4 `5 S  [6 `6 h8 T7 M6 K  C
              

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 非常好的经验。感谢您的分享!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表