QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2319|回复: 0
收起左侧

[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

[复制链接]
发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
; K$ Y( E4 X; D0 U7 `& Q0 a关键词:转向节内孔椭圆 解决   9 ~8 _/ L( e0 c) U0 E4 p2 h
    1 问题描述+ a7 V3 y: O1 o
    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
1 p8 L- Q; A" v  x) U0 A3 Y    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
! H* C: W  o! t, j2 H         左件  
$ s0 ^6 i' {1 Q: H. y) d! \  F    序号    A        B        C        D    椭圆度
" U; z8 ]" Y( f     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.0320 Q) m7 v" r# _; z3 ?3 ?
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
% o" w/ S; c6 s     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.0378 M* Y4 \/ h; O! W4 ]
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031
- \2 k( E8 O" Q: c/ e$ O6 B     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045; `! v& p  p$ i( e9 x& f
     左件椭圆均值:0.0368. i4 V3 A3 r; v' W, L1 V6 f
         右件
: F: b6 Y3 e7 H8 q* Z! G    序号      A       B        C        D      椭圆度+ q9 C) s; N& J# B: n
     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033/ p7 }- E( `% m: g$ D3 ~
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
# d0 C, h" C6 {     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.0414 u" t' C* u8 I% u  f/ i6 ?9 p2 ?
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03. _" i+ i' {5 F+ U, y. Z! h
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.0426 e5 d9 |/ ?  X+ @  H4 f0 C
     右件椭圆均值0.0354
# V6 h! O+ W. t' Y' ]5 j    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
% R$ M5 v8 I) R! i    2 原因分析
: d2 A7 [) M* x# k2 h* p    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
& h( [" d7 y# L# c) I$ c    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
# p+ N. @; `6 F$ h% c& j    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
! n4 @, V  ?& @$ ^2 ~$ z% d, m5 a3 f    3 热处理工艺6 _0 \: @* a- L1 T: B: u
    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。% O1 `5 r! `/ O) E# P- `' o
    4 试验结果0 }8 _2 U  X5 m3 ~# q+ ^, A
    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
% [0 @. M2 X: V3 X. E        左件
$ }% X1 c4 W- m) j( o& y: |' \+ ?    序号      A        B        C       D      椭圆度6 X. K" ~( R9 w. K1 ~% _  U
     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01) C# q& v( C' K) M
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01
3 q8 s4 u7 y' f! {     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
$ x7 W  j, W' u/ l# {1 d* F     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021% k& q, }9 `# Z% p0 [
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.0228 k- {6 A) O8 g) p
     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.03
) c/ D, l8 I5 N# U8 |     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
' e7 A' H3 K, y9 K/ l9 q: b     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
% n9 Q  a/ ~7 T& }. y/ T" D' y) X     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.02
) O, m( q' _2 d# ]& I( X7 I3 ~     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016/ U' M2 o6 e- l8 T* p- L- Z3 m
        右件 6 W% K! ^( S5 H* G. |
    序号     A         B        C       D      椭圆度& I6 c; C! q. L. H) o
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02. k+ Y* `. P0 C4 k- E5 @
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014: A( s9 K. ^2 f/ [3 H0 x
     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018
6 R" B) {" O' M$ L8 T* |) n0 s     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019
% H* }) X7 N+ w) O1 B4 `9 b8 s' T     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
# \! `6 @5 K+ N* j: ~, P     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
  H5 X0 u" j* u2 V     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019
! u( V; `; F0 d+ W0 |     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.0217 u& t4 f; x9 N
     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008
- _" x+ u' f7 j     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005$ R8 K+ X- }3 O* @8 _* d7 J
     右件椭圆均值:0.0154$ ^9 V' A+ b- }6 \9 R
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。
" t" s" O- h+ h, A4 o' f% U    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。7 Z0 n- P# U9 n: ?# ^! C
     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
' x4 e) U; U: R3 o/ q6 `     5 结论; w! Q+ \, b# e
     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表