QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2371|回复: 0
收起左侧

[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

[复制链接]
发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。5 [2 k( J" b" q( ?' [
关键词:转向节内孔椭圆 解决   2 }! Y  e* k5 @' C' E$ O* j
    1 问题描述2 M# H. }1 ]: \
    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。& z: a, J' V% a) @/ p% [
    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
& ~! R1 W3 i; [. v         左件  
- v4 z) q+ N, o/ b    序号    A        B        C        D    椭圆度
/ t3 n- P# G3 f" E     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032
3 f! m" Y) M4 R6 q     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039' H; u5 ^6 a7 D% |4 x4 K5 s4 [2 k
     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037
8 u0 X) g0 H3 Y     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031
* O, Q4 l8 p3 }     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045+ X3 n/ R# r- H% ?0 T6 \
     左件椭圆均值:0.0368
" \  G; x. M* S. I5 p5 q/ o: P         右件8 }" j# j$ E/ B3 H
    序号      A       B        C        D      椭圆度
9 E9 l5 ]( L; s7 s, ^# w     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033
6 E" _9 M* ^6 x; e4 m7 D     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
! X4 T3 [$ t6 I1 s7 k     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.0416 v# a( _% c& ~' e0 g3 R3 ?
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03
) P* _5 Z# v+ d9 x3 N     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042
2 b2 H8 f8 Z8 u) w$ v     右件椭圆均值0.0354
' Y, P0 X- X, ]. ?9 @  [    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。8 B, |" Q7 h4 C
    2 原因分析' }5 t; K  O$ U6 Q* g( ~
    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。* `  u& t) t8 ?/ K
    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
7 k0 r2 ~: r9 X0 ]# G# }    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。9 E" C% V5 r" v& h; y  ]
    3 热处理工艺% m+ s0 ?; P8 U) H2 W$ }! o/ n
    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
' n" e2 m$ b5 D8 D" j: g    4 试验结果
3 F) B3 T. S6 I* h' U1 I+ N    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。% O0 a5 y& L" X2 `& ]6 g
        左件
  ?) s% z# j( [    序号      A        B        C       D      椭圆度4 c; T2 \; N2 M
     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.016 b+ e7 d  \0 c/ f
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01
2 D/ \( i/ A0 d4 G! f     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013; S1 F$ Q& _1 P1 }( p! X
     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021
4 _9 ~; l  @- T     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022  S% K7 M5 D; w
     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.035 [1 S" ^' Y# s! }" y$ _
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.0178 U" e; m, n# p6 j* L6 t/ _
     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
2 M4 s8 Q8 a9 A! ?     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.02$ [. o2 c" Q+ T% a9 ]; n6 O$ j  C9 d
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016
2 {( g& T( A" ~, ^  G$ P        右件 6 k. i  `; O: [6 a1 C2 T% c' G, X
    序号     A         B        C       D      椭圆度. m6 x. j' D  i/ c7 L) P/ S1 W
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02" {6 c4 v( w/ R8 Q6 f& h
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014
& t& n+ t* l% V. w4 G) f8 ]     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018
/ W, E# o+ C% {7 ?4 y     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019# @: v8 i" ]( _, ?$ d0 A
     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
* U% @1 s' v9 {     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.0134 g6 ^8 k/ }1 t; }$ U
     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.0192 W3 a, }8 O* ]' G9 D4 d
     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
! I* o  W, O( g2 D( V, E+ e     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008
. K+ V' n+ Y' {- t8 z8 O- o! P     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
6 Q' L1 G) l2 e/ s1 n( }     右件椭圆均值:0.0154
1 D9 ?% ]. a+ t, j% m5 u; m4 q     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。9 U2 e3 m" |: j1 l' ]5 Z) p
    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
, N5 g6 p* S2 r" V# r+ t/ G+ |     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。( b! r' B3 ^( \/ B# F/ {
     5 结论
# |: ?+ ~. O# x% X) o- q     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表