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摘 要:CW61125E、CW61100、S1-148等车床,皮带轮与主轴箱第Ⅰ轴联结处花键经常压溃。以CW61125E为例,分析这一故障,提出改进措施。
- n" c- H2 h5 }) s 关键词:主轴箱Ⅰ轴 花键 压溃 许用挤压应力 % p8 e/ l" f0 K) S. _, Z5 S; [
一、简述6 f3 J% s2 [9 w- T2 j
几台CW61125E、CW61100、S1-148等车床用于曲轴粗车、精车、开档、曲柄倒角等工序。这些车床皮带轮与主轴箱第Ⅰ轴的花键联结处,经常压溃。以CW61125E车床为例,分析该故障。5 b. F( `" a3 {6 `9 S |8 W
二、故障分析
1 \1 j: ~1 ^( E5 v" w- O 花键压溃后,常采用的修理方法是购买第Ⅰ轴,皮带轮上镶花键套。但是装上后使用不久,花键又压溃。要找出造成这一故障的真正原因,必须对花键联结处强度进行计算分析。: M- z$ x& V; D! u+ b0 U
1.花键联结的强度计算
I8 w1 d2 @* e% U7 J" W 根据花键联结的受力情况,首先假定电机为满负荷,以电机输出功率及转矩来校核花键联结处的强度。计算时,假定载荷在花键的工作面上均匀分布,各齿面上压力的合力N作用在平均直径dm处,即传递的转矩T=zN·dm/2,并引入系数ψ,来考虑实际载荷在各花键齿上分配不均的影响,则花键联结的强度条件为:- {1 Y2 X7 X9 h
4 S5 S7 R. ?! R! S& y- }9 O2.花键压溃原因分析1 x/ c {. v- K2 f: Y4 I
由以上计算结果σP=10.52MPa及表1来分析,可以发现造成花键压溃的因素有三点:
' }- |1 G/ T4 M& x4 j (1)花键在第Ⅰ轴上轴向未固定,有窜动,则该联结由静联结变为动联结。由表1可知,动联结花键许用压力[p]比静联结许用挤压应力[σp]小得多。 2)花键套内孔未达到热处理要求。第Ⅰ轴上外花键表面已淬火处理;花键套是用曲轴料头加工的,曲轴料头已调质处理,但是由于工件直径大,花键套心部仍可认为未经热处理,由表1可知,未经热处理花键许用挤压强度很低,易造成花键的压溃。8 e7 [" `& v! e7 K( e
(3)花键配合精度等级低,装配后各齿受力不均,或者键侧间隙过大,承受扭矩时造成冲击,使花键压溃。 3.第Ⅰ轴装配结构分析7 G Z/ u6 Z! b) H4 p0 k3 M
针对花键压溃的(1)因素,分析第Ⅰ轴装配结构,皮带轮通过圆螺母锁紧、圆螺母通过止动垫圈与第Ⅰ轴的联结放松,皮带轮另一端由轴用弹性挡圈轴向定位。弹性挡圈的厚度为2mm,而轴上槽宽为3mm,在装配时,圆螺母很难调整,可能发生两种情况:
5 G* n/ i. S* \8 o$ L" J (1)圆螺母调整过紧,使皮带轮挤压弹性挡圈,轴上弹性挡圈槽磨损,导致弹性挡圈挤压轴承,造成弹性挡圈断裂,轴承烧坏。S1-148车床曾经出现过第Ⅰ轴温升高,弹性挡圈断裂,轴承烧坏的故障。圆螺母调整过紧,也可能造成供油铜套与第Ⅰ轴中心不重合,第Ⅰ轴温升高,导致铜套抱轴。CW61125E车床第Ⅰ轴曾发生过两次抱轴。3 w4 P! K9 m3 l7 c+ V9 G
(2)圆螺母未调紧,皮带轮与弹性挡圈之间存在间隙。因为花键上承受的载荷大,曲轴加工为断续切削,由于受冲击力作用,内、外花键之间的间隙不断增大。又因花键轴向未固定,且几根皮带张力不均匀,这样花键就由静联结变为动联结,造成花键许用挤压应力降低,导致花键压溃。
+ \9 [, v# m+ Z% E/ V 三、改进措施
" F% [% p& d# Q) P$ [5 s& v 1.改进花键套的加工工艺
8 d) e8 z1 a' @: j1 I7 U/ y 加工花键套时,对加工工艺进行改进。粗车内孔后再进行调质,并提高调质硬度,以提高花键抗挤压强度。
3 M) I/ {* @4 m! D 2.改进第Ⅰ轴的装配结构4 y% U, |2 G$ [
购买的第Ⅰ轴存在两个问题,即花键套定位用的弹性挡圈槽宽为3mm,而这种规格的弹性挡圈只有2mm厚,且弹性挡圈容易断裂,导致皮带轮无法轴向固定;第Ⅰ轴锁紧皮带轮的螺纹太短,只能采用单圆螺母锁紧,受冲击载荷时,容易导致螺母倒牙。应采取下述改进措施:- h' ?/ i& K. c5 a! i) z1 C9 ]
焊接修复第Ⅰ轴;将弹性挡圈槽加宽为4mm,用半环套及半环,代替弹性挡圈固定皮带轮,防止其轴向窜动;将Ⅰ轴螺纹加长,采用双螺母锁紧皮带轮,防止螺母倒牙。% [5 G8 b! o% j4 l! M
提高外花键的键宽加工精度等级,采用花键铣刀加工,提高花键的加工精度,以便花键各齿受力均匀。+ _5 X1 w- @8 M: X) ]7 v5 X6 C
四、改进后的效果
. p4 L+ Q9 x# N, ]+ f: X+ j 对S1-148车床进行改进后,运行至今未出现花键压溃现象,又对两台CW61100,两台CW61125E进行了改进,效果良好。 |