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例1.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。分析与处理过程:维修时通过多次定位进行反复试验,确认本故障的实际故障现象为:8 c" U" Z: l- B8 T9 i5 }, u
1)该机床可以在任意时刻进行主轴定位,定位动作正确。5 U/ _# V9 a3 W6 i
2)只要机床不关机,不论进行多少次定位,其定位点总是保持不变。( b0 Z8 e7 t; U; v) L: ^
3)机床关机后,再次开机执行主轴定位,定位位置与关机前不同,在完成定位后,只要不关机,以后每次定位总是保持在该位置不变。, I; X, O) ^: a& N/ U
4)每次关机后,重新定位,其定位点都不同,主轴可以在任意位置定位。' L0 F* ?/ H# U5 L
因为主轴定位的过程,事实上是将主轴停止在编码器“零位脉冲”位置的定位过程,并在该点进行位置闭环调节。根据以上试验,可以确认故障是由于编码器的“零位脉冲”不固定引起的。分析可能引起以上故障的原因有:
! j, s1 T% p+ `6 F' @3 U9 ]& V1)编码器固定不良,在旋转过程中编码器与主轴的相对位置在不断变化。
4 R) C/ e" i8 [+ R6 O2)编码器不良,无“零位脉冲”输出或“零位脉冲”受到干扰。
) L+ l. z) U) R) P3)编码器连接错误。+ n& Z m+ P0 u! D1 U; X
根据以上可能的原因,逐一检查,排除了编码器固定不良、编码器不良的原因。进一步检查编码器的连接,发现该编码器内部的“零位脉冲”Uao与*Uao引出线接反,重新连接后,故障排除。; I' g: Q) M) ^+ `5 n9 m2 O" q+ T
% o! k% x1 ^; r) X! D例2.故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。0 r' A' ~" f2 B! w* X# Y% X: V! G `
分析与处理过程:由于故障现象与上例相同,故障的分析与处理过程同上,经检查在本例中引起故障的原因是编码器联轴器固定不良,在旋转过程中编码器与主轴的相对位置在不断变化。, v0 Q# q$ G. ?5 E, t; a
重新安装编码器联轴器后,故障排除,机床恢复正常。 |
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