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7天前
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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。: n% c% R' i% a5 F/ ~, u
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的1 t% F- C: G7 e+ y1 k; t- _5 {
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?" m4 s- |: Z6 Z' C7 l# r6 `' t6 T
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 K( R$ P, e: ^* l( a+ h3 X
可以明确的告诉你, 不正常!
3 ]' j' Q$ m( I原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;1 x5 d, Z; K- R, Z  R" `1 j: K/ q
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。
. Q7 i0 `2 E$ |8 E# ~& w我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
1 O( C% C! b# V) R归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
, E8 {* J* s0 h# T9 F  W我覺得像是OVERSHOOT的情形! ^2 `/ G& L* I$ A0 L
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
$ r3 u9 F+ X6 {! g     最常做的動作是減少比例增益
2 M, x. h3 v" L" O3 F3 t  W    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了- h2 j! T9 i/ c) }2 V# g- B4 I
也有一種可能是
; ~1 f; E2 F% O# \(2)機械或傳動機構的剛性不夠3 H; L) N" Q! \+ A( v
    這是個人的親身經歷! c  x1 d7 y( x; l
    我們的機台很大
/ ]3 L" r0 W/ u$ n% e( V8 G. f    為了省錢  選用時規皮帶來傳動% J" s# y0 P1 F% G* W% I
    結果就發生OVERSHOOT
: Z4 m! B. T- Z  r  `" e$ v' Q      第一次大家都花工夫研究伺服增益. H" W; V8 ?$ `9 v- |
    白費力氣4 @) j: |# o, J6 D. g, I9 ^
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響, Z' ]3 h  U9 M& z
    在網路上查到一些前輩的經驗分享" {- B& V: T2 M1 U4 C+ J/ |
    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
% H, \6 q( C, K
& ]/ X1 N" R% x0 r1 c$ A3 s0 Q昨天翻了以前的筆記,
0 Y+ b' K+ i( M7 Z1 a+ X7 N* a有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,8 K# U$ J! S, g/ H/ K( x* i
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
2 ^4 G- C! p2 N- }: Q1 F& r2 |) L
# L% E, h9 V$ j朋友設計的第一個機台很成功,
  R7 ?7 U9 j8 y/ _客戶為了提高產量,7 a7 F  C/ ?. M- _
要求朋友把機台放大," H1 c/ r* v. N
我的朋友把機台放大,- g6 y  R5 r- x5 r" G0 O
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,7 Z7 D! K7 @, ?
所以他沒有更換馬達.9 O7 j4 Y6 q1 R
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
4 w, A' H1 {: h- u* [+ I所有機械工程師都確認他的設計沒問題,2 V# u" V, h8 Y1 Z' A7 E8 y$ w
電控工程師一開始也束手無策,
9 q: H5 M2 X) D5 }2 f' d3 E後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
- p- g+ M4 n0 S  i7 z) Q5 _3 v我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
. a9 q( ^3 f( I, l) h8 y一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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