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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。) E1 Q% T( s% O
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的' e0 j  s0 V2 A+ S; _
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?- f2 M! D% a7 E1 B' [9 J
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

; V  r: Y5 x( ?( \& R可以明确的告诉你, 不正常!; y% l$ j+ z# H$ R* T0 v5 Q  S
原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;
2 K' @- F' C* l6 |/ w简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。+ ?. H$ i# K$ p# U
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
( e  d3 h: L& z+ @4 }归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來; u3 y4 S+ A7 b) i0 f: h4 O( q0 H
我覺得像是OVERSHOOT的情形- U5 ^' c, @& H4 A) w) f$ H/ C
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
( r" w& ]) S5 |% z1 K5 H& L0 d" [( ?     最常做的動作是減少比例增益
  O  d8 Y: w  ?' s0 g8 E    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
2 V( R; w- x6 x. a也有一種可能是( L+ u: }' ]& s( R' j4 s3 i
(2)機械或傳動機構的剛性不夠
( K# |+ u( X8 m3 P2 [3 e) o6 w    這是個人的親身經歷7 F3 w# B9 y+ v8 Q4 L" T
    我們的機台很大
! I: A0 b5 d3 T% j    為了省錢  選用時規皮帶來傳動9 {$ I, S% U4 v$ E' [% A; i# Y
    結果就發生OVERSHOOT7 u# N* M$ M* z
      第一次大家都花工夫研究伺服增益
9 A- N$ O- y2 t    白費力氣* \- S1 J7 R/ l
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
) F( {$ d4 P1 I6 \    在網路上查到一些前輩的經驗分享
! I2 S5 v& s( E' D    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
: {% _. l8 v0 W0 |# H; P; C# ?3 a4 u( d5 m8 X" B
昨天翻了以前的筆記,
0 Z8 a1 j/ d, r/ ?  o( q有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,) d8 \! K# \0 o" H2 O% @
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).' F6 F7 l" J1 n1 l/ x
; d! a# A# L* N( [4 r& B$ J
朋友設計的第一個機台很成功,
' k. t2 \# Q' y: [客戶為了提高產量,. T- m' @9 b+ F' `
要求朋友把機台放大,
1 ]# s/ T$ [+ v+ E我的朋友把機台放大,; X* A/ G$ Y6 s2 v' |* M
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
6 H- @1 Y7 [) t+ c3 ]所以他沒有更換馬達.+ ]' Y, M! X9 M
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
7 g  i6 Y/ N4 }+ G, J  b$ D+ {7 T8 d所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
3 j. p" t; |# E; u電控工程師一開始也束手無策,
. u2 |  I) Y, L, y後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),' G- Z' @& z( e' `2 G
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
" o3 n% f( V/ F% A一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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