|
发表于 2010-8-9 12:53:28
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-8-9 12:56 编辑
7 G4 B: w% z: Y" h0 ^+ N# K1 c
4 A$ ?: [" |, y2 g3 `, ^8 x' g' m( v1 E- U2 o% O( `& X1 B. i1 V$ s
一般情况下,这种大厂出来的材料不太可能出问题,不过也有可能是材料供货商内部出了问题,但可能性还是不大!
1 U; F( W' F/ m( b. Y. V. ^+ }2 H8 _5 {# N/ K; K0 {5 L2 ]4 B& W' z
我觉得,你们可以在材料上找找原因,因为调质后硬度要求低,热处理单位肯定在淬火后要进行较高温度的回火,因为不知道楼主产品壁厚是多少的,所以以下可能性也仅仅是个猜测,,我怀疑热处理单位用提高回火温度,减少回火时间来节省成本,检测方法可以切割开一个已经热处理过的报废产品,对其表面硬度和内部硬度进行对比,,,如果差距较大,那么就可能是热处理厂偷工减料了. 在表面层被车加工掉后,内部材质性能不稳定,导致切削困难.! h% A/ O% D. U: h: l
K% x* u1 | h5 a A$ q% d5 B一般材料,如果车削困难了,钻孔就更麻烦了~~~6 N2 u5 {1 ?; S
' G5 ], G( x7 c4 `# V9 U
HRC20多,应该很容易加工的......直径200左右,我这边单面车削量基本在4-8MM之间(大连6150普车),只有硬度过HRC35才会加工困难... |
|