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[求助] 液压伺服系统不对称问题

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发表于 2010-6-17 21:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

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本帖最后由 lszdyx 于 2010-6-17 21:57 编辑 , `2 R5 `2 K2 U  @2 P' V. W' p

; C0 y+ K  Y: G7 z& w5 b" Q1、伺服系统控制缸动作,大致为阀控对称缸和阀控不对称缸两种方式,本人使用阀控不对称缸进行伺服加载,通过外加力传感器反馈构成闭环控制,采用704所CSDY1-20伺服阀,恒压变量泵DRG(比例阀遥控)方式,通过AMESIM仿真发现,如果输入信号为正负(对应油缸的伸缩)的指令载荷,则伺服系统会按照PID方式调节使油缸达到指令要求值。但当我将输入信号变为正弦信号(1HZ),则伺服阀控制油缸动作有时不按照正弦进行,即使按照正弦规律走,但波形严重失真,要么相位滞后很多,幅值降低很多,总之不能达到要求;
  f' ]8 _: H& K( ?. _2、怀疑是不是缸不对称造成的,如果由此造成,如何通过电气或其他方法来修改呢?、
6 h1 O7 G# M- z! h: k4 r" i9 a2 l! E" K6 [" f8 T
3、结下来,我将油缸换为对称缸,仍然出现输出没有按照正弦信号跟踪,要么失真,要么衰减,在1HZ信号下就如此,信号频率提高,结果更为恶劣!6 A3 m/ Z) z  l

# }3 @$ s  T5 l; }     请大家分析一下,谢谢,同时附上AMESIM仿真原理图,仿真参数,泵排量28,电机转速1450,伺服阀额定压力21MPa,额定流量20L/min,油缸缸径200,活塞干100,力传感器(5v,70t)- g  z# O3 v  {- B
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg
6 N3 Y, I) n$ r$ L4 O0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg
# A0 j, v' A* U( I4 l 0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载荷输出状态.jpg * `& \- A& v" w" K( Y0 ~
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载的跟踪(相位滞后,幅值严重衰减!!!!!)
* [: S+ d! p' r0 r 原理图.jpg
" t; M) d; B; U原理图.jpg
发表于 2010-6-19 19:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sanwei.jpg
1 t, z) C9 R& ~1 x5 z  l
2 o! Z4 v5 q/ v: t6 [" C0 N9 Z上面是我仿真的结果,力的变化跟得上。
. ~) G3 x% a, H. g/ J" u1 q0 P, b3 d; F, [: D, v
我有点疑问:那个力传感器它只能测到正值吧?
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
频率低可以,但一高就不行了,衰减很严重,滞后也很严重
发表于 2010-6-20 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sailor_ 于 2010-6-20 10:57 编辑 , v+ X! h5 H* i  B4 ]4 B. R7 I

- Z! ^' D  N, I: z9 S- j/ f9 @" @; t sanwei1.jpg
* P, b  t8 k: X" o3 ]) c  k) V. P% i. R3 j2 y
昨天那个是频率为1hz的,今天是频率是5hz的
) f. Z6 c9 x, p7 ^8 E/ _6 l" N% t5 h( u* g7 X' O
你说的频率大了之后就有严重的幅值衰减和相位差,频率大,即变化快,力的变化快,反映在作用对象上,如果弹簧刚度和阻尼系数不变,就需要油缸的位移能快速变化,即速度快。这是定性的分析。这样有两种办法可以解决:: c. H" M- J% V# h
其一:改变作用对象,将弹簧刚度加大
( u" T  R2 s7 d5 ^) Y2 N8 i) C其二:改变液压系统,将阀的流量加大,或者将油缸直径减小9 \9 h% s# |5 v, U+ l4 f+ X) J  [

8 B- I; r1 ]* t0 e* y" S, v9 H; }定量的用传递函数建模,也可以得到类似的结论
7 F  Z: M1 C: E: ]1 G; |7 U1 B4 H

2 G+ ^- o  w" j" l! s% a% A另外一点是,加大频率后仿真时,减小仿真步长
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照你的思路做了,但差异很大,高速我你的QQ
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我又试试,结果发现载荷指令变化时,也非常影响跟踪效果,载荷变大,则差,频率增大,更差,甚至丢掉180的相位度
发表于 2010-6-20 13:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个和你的负载有关系啊,还有就是你模型的参数
发表于 2010-6-20 20:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是阀不好啊,动态特性太差啊,或者是反馈的传感器跟不上啊。
4 v" e6 ~  H. M0 K( |9 O还有如果阀的流量够的话,不对称的缸也不会产生速度不对称啊。
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
阀的流量?你说的是泵的流量巴
发表于 2010-6-22 08:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习一下。。。
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
此问题长期困扰,烦各位高手讨论.如图中所示,给定型号频率高的话,大约为5HZ时,输出很难跟踪输入变化,而且横坐标轴上侧型号的幅度大于下侧的幅度,同时幅值衰减,相位之后,实际中或者AMESIM仿真中有什么好的办法来解决这个问题呢!
发表于 2010-6-22 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开环状态好的,闭环不行,如果确定阀好的话建议能不能更换传感器啊。可以改成位移传感器吗。
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这是仿真啊,伺服阀为704所CSDY1-20,额定压力21MPa,额定流量为20升,不存在换传感器的问题啊,系统是力反馈闭环,不能换成位移反馈了
发表于 2010-6-25 18:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AMESIM这个软件不会,那就只能等高手了。瞎猜一下,是不是和参数的设定有点关系啊?
2 Q1 F! E9 V0 {3 l0 M8 a实际中我们的设备都可以的,油缸的动态特性最高到13Hz左右了。
发表于 2010-6-25 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你现在是实际当中的问题还是仿真的问题,如果是实际,也可能是你使用了 变量泵响应不够,油缸的摩碴力也检查一下(多大压力推动)
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位帮助,我是在仿真过程中发现的问题,再次描述一下:系统要实现伺服阀控制单活塞杆液压缸,为力传感器反馈闭环控制模式,实际元件参数为:9 D, l: W0 v: s" C9 H
1、力传感器(最大70t,输出最大5v)
+ z$ ^% n' x& l% h2、伺服阀为704所CSDY1-20,额定力量20L/min,额定压力21MPa,最大使用压力31.5MPa,额定电流为8mA;
: j! ]4 {8 }# W" D' o, G+ i3、伺服放大器为704所的SA-01,输入正负10v,输出8mA,当然增益可调;7 n5 `/ {" c+ e" S! O
4、油缸活塞直径200mm,活塞干直径120mm,行程300mm;3 N* D* t  X1 P+ \4 n; V2 N
5、泵为恒压变量泵A10VSO28,DRG控制方式,通过ATOS比例溢流阀来实现远程压力控制;& `8 S& _: Q! j6 X+ N: s! u8 _
6、系统目的是进行加载。
* o. _+ s& ~6 W: n% ?& R7、工作原理:伺服放大器控制伺服阀,伺服阀控制油缸,力传感器反馈电压信号至控制采集卡,该板卡将给定信号(给定力值)通过控制板采集卡转换为电压信号,同时将输入信号与反馈信号比较左差后经过软件数字PID后,送入伺服放大器。  r+ ^! n1 I: F. v* g$ U# C
6 G* C8 E1 A( [  `0 T% f0 {
以上为详细描述!
- d6 h' e0 K- f% j4 x故障:问题是出现在AMEsim仿真过程中,当输入信号为正弦5HZ时,输出力严重衰减、相位滞后严重。3 D) x7 \* f* |
疑问:伺服阀在仿真的时候的参数如何设置,比如压降和对应流量,能否设置为20L/min---10MPa???
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
欢迎高手指点一二
发表于 2010-6-29 21:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对你仿真的有点疑问,我们qq讨论
发表于 2010-6-30 22:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现在还在琢磨,真担心实际系统也会象仿真结果那样
发表于 2010-7-2 11:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换阀试试,阀动态不够。
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
21楼,这个过程指的是仿真,换阀干什么啊
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