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[已解决] 砂型铸造缩凹的现象

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发表于 2010-6-15 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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各位,下边的产品是我公司现在生产的汽车配件,砂型铸造,材质QT450。就在我手指的地方出现缩凹现象,各位认为这是什么原因,请大家给予意见。现在做的缩凹的产品C的含量在3.3。
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发表于 2010-6-15 17:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
是不是浇注温度太高了导致收缩太大造成的
 楼主| 发表于 2010-6-16 09:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们这边是电炉,我们这边的出炉温度是每包都测量的,出炉温度都控制在1500-1520度之内的
发表于 2010-6-16 09:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是浇注温度太高导致冷缩量太大导致的,出路温度控制的还可以,主要是浇注温度(一般1340~1400)就可以了;还有浇注速度的影响也大,如果你的浇注温度过高,浇注速度过快,就会导致图示的现象;
 楼主| 发表于 2010-6-16 13:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在大家的意思就是说这个现象应该是浇铸温度高的问题,和铁水的成份并没有关系对吧,像出炉温度我们这边控制的很好,等到球化完成之后实际的浇铸温度我们这边也就是在1420度左右
发表于 2010-6-24 21:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1420度的浇注温度是很合适的,应该从浇注系统上想办法解决,该部位是热节区。
发表于 2010-6-25 09:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
翻一转怎么样?
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上的不明白是什么意思,还有我们的这个产品是老产品了,浇铸工艺一直没有变过,以前没有缩凹的现象,现在每天都要有几个而且有时候数量还很。哎愁人啊
发表于 2010-6-28 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的几个问题?
0 o- W* M- H% E( H' X3 |1、有没有规律可言:听楼主的意思,偶尔出现的情况较多。并不是成批量的出现,若浇注温度出的问题,看这个产品的重量,10公斤左右,浇注的批量应该较大,有没有连续出现的情况。0 X- t, \9 U; [' p# R2 ]2 ^
2、检查操作者:问什么用检查操作者这个词,因为,根据楼主表述,类似更换操作者带来的原因。检测的方法很多,比如换班作业,跟踪产品制作者等。在操作,习惯上仔细分析。
; S  Z# v/ H  D% Q0 \3、工艺方面:虽然产品多年应用,但出来问题后,你们的模具检测了吗?模具质量如何,使用中模具清洁否。
5 p+ {) j) H5 }7 E: |4、砂型质量:造型用砂子等材料质量出问题了吗,配比出问题了吗?操作出问题了吗?
2 W; g5 Y9 }; ]0 F+ d5 P- C, Z5、设备状况:最容易忽略的一点。
& y* b9 N+ t! G, `- a8 c2 D" U
! y4 d$ ^) l3 v" X$ s3 R个人见解。
发表于 2010-6-28 17:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
铸造就是经常发生生产过程表面看没有变化,但实际产品却出现了问题,楼主生铁、球化剂、孕育剂变化了吗
发表于 2010-7-4 19:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果其它工艺条件没有改动的话,可检查以下:1.铁水成分(若碳是3.3那就有问题了)和炉前球化孕育处理,这方面做不好,会导致收缩不稳定.2.缩凹的地方是最后凝固地方,铁水没有补缩好,可能铸造工艺的适应范围偏离,应略加修正.
发表于 2010-7-5 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
降低出炉温度,同时检查下碳当量是否低了
发表于 2010-7-6 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我们公司也做这种产品叫刹车蹄支架吧,我们以前也出现过这样的问题,本人觉得你的碳当量太低,已至凝固收缩太大造成的,我们的C:3.7%——3.9%
发表于 2010-7-7 13:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
缩凹处必是热节,补缩不够产生。解决方法:一、在不出现石墨漂浮的前提下,提高碳含量,同时尽量减少球化剂的加入量;二、改进工艺,在缩凹处放置冷铁。
发表于 2010-7-26 11:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
模具确认过没有?
发表于 2012-2-10 09:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采取补缩措施,加大冒口或在缩凹附近加冒口,来弥补收缩量。
发表于 2012-2-10 18:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是工艺设计的适应性太小了,热节补缩不够,一般是低温出现缩凹现象,不是高温(可以把末尾浇铸的件清砂验证)。建议提高点CE值,或者加大冒口(冒口颈),提高点浇铸温度,提高砂型硬度
发表于 2012-2-12 12:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
今天又看到了这个话题,这个地方的缺陷无非就是冷缩过程中,没有充分的铁水补充造成的,如果轻微的话,内部会出现酥松,这个事比较严重的,不知道内部会是什么样子;2 j2 p, c9 }# i
解决的方法很简单,重新设计冷却系统,并对这个部位的冷却平衡做一个调整,可以加到浇冒口的尺寸,加大补缩量,也可以加冷铁,增加其冷却速度;

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