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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。
9 C% h4 D1 E0 m) ~- O主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。. O. V9 o) H# C) U! {
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2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
$ }+ @ L# R; ?: B5 i) @ {一、事故锅炉简介
) H- Q8 K _+ Y" K锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
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* L/ W) U8 Z% k* \3 k- @/ S8 y锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
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3 t, I! K1 w5 P8 H9 Y! T! }爆炸前锅炉房布置如图三:& U- e$ Y+ V5 m+ `4 D9 A
二、事故现场* P7 k1 Z8 o3 q8 ?# `/ N* |) `
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸。$ o. U3 r3 D0 [! k. Q4 m
事故现场破坏情况:
7 o6 a/ V( [* K: A( ], m9 `8 K( c1.锅炉本体向炉前移位约1米。
0 c2 T% o4 \& M2 g2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。$ z6 Z2 A) B( }( \+ q/ a
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
7 o. c0 {7 P7 X: Y$ C* ^4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。
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5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。) Q/ b, U, N9 d4 I. \
6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。( Z+ T0 E3 V2 L1 Z
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。# k. |6 K# l8 k4 R% r H W
三、事故原因分析. \' N | v0 m% Y1 d) {
(一)锅炉运行中炉胆受力分析$ A- J5 c5 A+ z8 s2 M
爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。
' @3 y, Z+ R7 P, @该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。- m( S0 Y: K: t1 B9 w+ d1 w ], F7 I
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)* i9 @0 K- _& J% z" U
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
0 L5 {3 C' ^5 i3 u9 w0 D4 m. ?材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。( U/ \2 f) x t) a z, ^
强度校核:/ ~: u( H6 H, B! c
4 s7 x( i( f \7 s/ V5 j' c+ H
稳定度校核:
, h, c: G+ c% `, c) d) x4 x6 W. U8 Q1 u& X
其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。
2 @8 u6 ^/ ~" M2 B! V# q( W8 [σts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。
3 Q' P$ ?# J) G! U2 _t:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。( p% I- W K9 q5 F3 W/ c2 i
n1:强度安全系数。n1=3.5。- H( }) {9 {& R: i( I c% D
DP:炉胆平均直径,mm。DP=495。0 w! D5 f! g( C2 R7 f
L:计算长度,mm。L=1800
2 U8 X$ k4 r" c% F; _4 Hμ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
& G7 p/ e1 a- a L/ g6 f3 REt:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
3 m" V0 k/ Y8 O% m$ Ln2:稳定安全系数。n2=3.9* I4 a# o/ O: B4 T8 |
计算结果:% Z- S: s5 V& P3 ?2 T# f
强度校核:[P]=0.220MPa
+ _7 X/ m) s7 G$ j# s' A4 R e稳定度校核:[P]=0.187MPa
' Z+ m' M9 E/ k7 a, X$ k分析:
4 F' t ?& g g4 @a.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。2 e4 e, d# T W0 {% u2 [' y
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
3 H5 L) ^: M+ s% _* `% ~c.炉胆的失稳临界值分析。, M( V- a1 f# s/ {! ~
GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。& Z- s% D7 t& m7 h' W4 @4 B
来源:中国发电网 |
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