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一起锅炉爆炸事故的分析

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发表于 2009-9-14 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。
9 C% h4 D1 E0 m) ~- O主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。. O. V9 o) H# C) U! {
) K2 {8 Z5 s, |; \  O( K" V
4 Y5 H1 S/ o3 `& l
2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
$ }+ @  L# R; ?: B5 i) @  {一、事故锅炉简介
) H- Q8 K  _+ Y" K锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
' c6 }+ |% t( q! C$ u
* L/ W) U8 Z% k* \3 k- @/ S8 y锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
/ I0 l4 x5 b: `4 F8 q9 [/ V% e
3 t, I! K1 w5 P8 H9 Y! T! }爆炸锅炉房布置如图三:& U- e$ Y+ V5 m+ `4 D9 A
二、事故现场* P7 k1 Z8 o3 q8 ?# `/ N* |) `
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸$ o. U3 r3 D0 [! k. Q4 m
事故现场破坏情况:
7 o6 a/ V( [* K: A( ], m9 `8 K( c1.锅炉本体向炉前移位约1米。
0 c2 T% o4 \& M2 g2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。$ z6 Z2 A) B( }( \+ q/ a
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
7 o. c0 {7 P7 X: Y$ C* ^4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。
, B6 M& C% Q5 f& H4 U* x' e3 |: v) z( ~, x, a. Q+ S0 n
5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。) Q/ b, U, N9 d4 I. \
6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。( Z+ T0 E3 V2 L1 Z
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。# k. |6 K# l8 k4 R% r  H  W
三、事故原因分析. \' N  |  v0 m% Y1 d) {
(一)锅炉运行中炉胆受力分析$ A- J5 c5 A+ z8 s2 M
爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。
' @3 y, Z+ R7 P, @该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。- m( S0 Y: K: t1 B9 w+ d1 w  ], F7 I
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)* i9 @0 K- _& J% z" U
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
0 L5 {3 C' ^5 i3 u9 w0 D4 m. ?材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。( U/ \2 f) x  t) a  z, ^
强度校核:/ ~: u( H6 H, B! c
4 s7 x( i( f  \7 s/ V5 j' c+ H
稳定度校核:
, h, c: G+ c% `, c) d) x4 x6 W. U8 Q1 u& X
其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。
2 @8 u6 ^/ ~" M2 B! V# q( W8 [σts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。
3 Q' P$ ?# J) G! U2 _t:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。( p% I- W  K9 q5 F3 W/ c2 i
n1:强度安全系数。n1=3.5。- H( }) {9 {& R: i( I  c% D
DP:炉胆平均直径,mm。DP=495。0 w! D5 f! g( C2 R7 f
L:计算长度,mm。L=1800
2 U8 X$ k4 r" c% F; _4 Hμ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
& G7 p/ e1 a- a  L/ g6 f3 REt:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
3 m" V0 k/ Y8 O% m$ Ln2:稳定安全系数。n2=3.9* I4 a# o/ O: B4 T8 |
计算结果:% Z- S: s5 V& P3 ?2 T# f
强度校核:[P]=0.220MPa
+ _7 X/ m) s7 G$ j# s' A4 R  e稳定度校核:[P]=0.187MPa
' Z+ m' M9 E/ k7 a, X$ k分析:
4 F' t  ?& g  g4 @a.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。2 e4 e, d# T  W0 {% u2 [' y
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
3 H5 L) ^: M+ s% _* `% ~c.炉胆的失稳临界值分析。, M( V- a1 f# s/ {! ~
GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。& Z- s% D7 t& m7 h' W4 @4 B
来源:中国发电网
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)  \& @  O6 e/ F) a

2 D3 q* J; C. M2 t- U* z* i1 Y3 a  ?% A9 e
(二)爆炸过程分析8 s: j, j+ j7 A) g  t2 ]
经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。
8 U5 }' b( H9 s1、第一次爆炸
: i. x$ x, m8 c( @' d0 x询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。* m) l: |* T+ P, f, H1 z3 M
2、第二次爆炸$ G& l8 b( R- q. j% m9 V8 s
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。
$ o; H; e+ Q% O' M8 l- Z+ F由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。
" Y9 ~- i  L: B2 T4 q% S当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
0 T" d% H: n/ l- K5 ^7 T4 D# z' p3 u锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。. \: @& ?$ W2 D
虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。
/ U4 J9 k& R% t: K' v" D( W锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。7 @. {" p: |: K$ f$ x
3、爆炸过程中炉胆的受力分析
. g* X% [  N. ^5 q0 J(1)工作压力分析6 L" m  y' g: J: J
平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。; j0 }2 L4 T& Y$ w  o  v1 l
(2)水静压力分析
- v% d# j+ ]4 I3 H炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。
9 b* j5 X1 U5 W" q$ u(3)炉胆内负压分析/ F* F' L8 q; c% U: ^
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。  E! |. h5 i4 X
(4)水体产生的瞬间压力分析2 R% Q7 E/ T% o$ S
炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。4 E% `/ v  r; ^" n
P=A×H×ρ
* {. V  D. Q. c$ E$ [其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。
0 i& r% Q7 o( p8 ^8 j+ fA:加速度,米/秒2。
) j) [5 {3 g$ N  J' u5 e0 DH:计算位置与前管板内壁的距离,米。
# A1 T" f, D" h( H2 s3 c! j; pρ:水的密度,公斤/米3。
- p% d4 k, ?9 S$ _  u7 Q% u由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。
* _6 V7 R4 Z0 I3 e加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。
! ]8 [- N+ V* [根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。
+ O1 [2 V( I- ]8 }# {最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)$ [5 O* ]0 }! }1 S% J; o
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa
. r7 W% `9 c* G与前管板的距离△H=1800-500=1300mm
3 F$ f# B/ d( ?代入前式得A=533.8m/s2。; u8 o  k0 d  f+ R; j2 ~% F# Y; H
地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。, j  z# M# m/ u3 Q- X" r; ?
虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。$ A  x$ }4 x. M; b) h5 x
四、结论及启示& {& q! ~; n" s2 q0 W3 J
对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。
5 Z* _  k/ y1 V9 v/ B. y5 R; d上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。0 Y& u; I+ S% {7 Y  y- {! m$ l0 J
目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。
发表于 2009-9-14 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主有没有自己的见解啊?
: x! j; ~( A& N/ }$ Y而且我看了半天也没看出如何避免这种事故的方法。。。
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我懂什么啊
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