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[分享] 氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2009-4-11 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺   热处理氮化要求:
( v$ E% d! C6 m' G# V3 ?( p  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
2 S+ D! q3 {+ H  b.全长变形量≤0.05mm。
9 i+ }" Z& y: M8 D  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 , X$ l# E3 W! u% z) C8 M5 J
  工艺路线如下: ) Z  `/ q! M, Z9 z# {: M
  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.
+ Y4 ^  ~$ y$ u. i+ J6 N  热处理采用二段氮化工艺。 - d8 p3 T% M5 H4 c# f3 g) d9 \. ^' z
  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
$ z3 i/ b3 k3 b0 y  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。 9 q8 b( k3 J1 |1 P  j% d
  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; 5 ~0 f) X* d- {4 X
  c.检测轴全长变形量为3~4mm。 4 o: _$ S) V6 i8 ^8 e9 M8 @% E8 e6 A
  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺 3 K+ H+ ~/ x8 n6 a+ c9 _% B6 x
  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
# s* M' H/ s  W1 n4 @$ S* C8 k  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 9 K5 v& [! E! c% d0 e9 g3 e( T" Q
  改进后的加工工序如下: $ X: m! U) \# p& r. r; S
  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 ' t5 N+ y  q* x/ K/ B- E0 {
  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
# q& D: t1 p) b  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。
0 ^. `; C: b% m( Y# H5 @" A* @8 I$ \  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
$ P# b8 \  @& ^$ m6 f# C  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语
. U  d6 F* ~( x9 S& b: W  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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