QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4174|回复: 16
收起左侧

[已解决] 带传动设计中心距过大有什么影响

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 15:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天在检修中发现一带传动处中心距超出理论计算值,这样会带来什么负面影响呢?' `2 [- s' O* j! K
理论计算中心距为711,检修发现实际中心距为1000.其他设计参数均符合要求就是中心距过大.高手给解答下,谢谢
发表于 2008-6-19 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
实际中心大于理论计算中心时其实际皮带包角有变化。应该核算皮带包角是否符合要求。实际上就是皮带摩擦力是否够的问题。按你提供的中心距,应该没有问题。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-19 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是吗?
/ O0 @7 G1 O( I/ n3 f9 f1000的实际中心距离,理论计算的是711,那么多余的那些是怎么回事,现在在哪里啊?如何处理的啊?是否有涨紧装置啊?要这么多的吗?是制造的错误还是设计的错误啊
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中心距是没问题了,可新的问题又出来了,我发现其电机上的带轮直径的大小选择是按转速1500选择的,可实际由于电机加了变频器后运转速度维持在300转每分是适合工作的,请问这样的转速配合电机上的带轮直径会有什么影响呢
发表于 2008-6-19 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
计算中心距后在选择皮带时要圆整到常用标准值的。+ _- c2 \6 N6 b3 f- Z
摩擦力够就不会有影响。
+ a0 B! i- h4 d- L9 _3 f4 ~7 o; L- G& i/ H) y$ y) @! D
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-6-19 16:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-19 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
扭矩啊~~~~~~~~~~~~~~~··$ x; t' }$ h& {, s! ?
这个损失大拉4 n$ I9 ^9 N9 n  a) s
功率的损失
7 U+ o1 y$ R6 S/ U$ k变频器从1500变到300???????????????2 o; F* `5 g; ?4 ?
不好
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问你刚才说的钮距损失是因为中心距还是因为电机带轮直径?
发表于 2008-6-19 16:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
理论计算与实际差太多了,不是算错了就是为配胶带拉大了中心距。理论与实际不会差那么多。
发表于 2008-6-19 17:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 4# 的帖子

“运转速度维持在300转每分是适合工作的,请问这样的转速配合电机上的带轮直径会有什么影响呢?”2 K5 p' ?$ Z0 h* k) i4 |
经过变频调速至300转/分,只要符合使用要求,就是可以的。不会对电机带轮产生不好影响。另外经变频减速节约了电工率,这里没有功率损失。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-20 11:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么大的调速范围???????????
发表于 2008-6-20 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 10# 的帖子

变频调速电机可在5-100Hz之间实现无级平稳调速。
发表于 2008-6-20 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理论上是可以的实际呢?
# P$ Q. d/ r8 [3 m8 R7 G% a6 X变频器能搞这个大的调速?
发表于 2008-6-20 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我80年代就在中科院看过60HZ~1HZ进行实际调速的演示,范围是没有问题的。
  `8 b! @5 x% u) ?但全范围调速成本高,所以现在都使用适合自己要求范围的调速。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-20 16:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实楼主的问题也遇到过& e  k5 q/ W8 r; Q# H' w9 d: l1 j, f
~设计的一条流水线,中心距为15M,他计算的皮带是34M,多了! T' e8 R5 ~+ C# I; T
结果是搞了个涨紧装置,由于制造的原因,老跑,还是左右跑。没招,把皮带割窄了了事。$ S- L) s4 G- O+ \( P1 G9 M( Q
问题是解决了。太那个了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-20 20:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
带传动的实际中心距和理论中心距有出入是很正常的,对传动效率不产生影响;问题是皮带的松紧度要适宜。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-20 21:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人认为更容易引起皮带震动

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-8 10:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人理解,中心距应该是可以与理论计算有出入的,毕竟带传动只是传动方式,只要能把功率传递过去,就达到! s( y! W2 h; q/ e4 ]/ A
目的了嘛。但会对预紧力的大小产生影响的,安装不同罢了, M/ ^* `0 e% E; o) ~2 g! l" |
我也有个问题:是不是带轮,皮带选定了以后,能够传递的最大功率也就定下了,跟中心距就没有关系了?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表