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[讨论] 有关宽凸缘筒形件拉深

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发表于 2008-3-5 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-5 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1:压边力不均匀,起级的位置最普遍的原因是该位罢的顶杆比其它位置顶高,可以用叠高其它顶杆来解决.
# _/ r" @: a& ^- c8 ?  z/ f1 o2:拉伸油浓度偏低,润滑不够,改用一些浓度较高的拉伸油也有帮助
- y+ }7 G* Q' B! Q, Z$ n3:压边力过大,能小就用小点/ \" w8 M$ B! o/ _
4:凹模R过大,压边力也要比小R的大.如果用反拉的方法就把凹模R改小.- S2 b  |) i% m) G2 i. h) x' L
+ _* e% h! k2 N: `! M& K/ x

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 楼主| 发表于 2008-3-5 23:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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 楼主| 发表于 2008-3-6 18:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-7 08:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 DONGS 于 2008-3-6 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) _- H# i* Y# w, V: }
0.4MM厚不锈钢,开坯236直径,第一次桶直径128,第二次桶直径105!产品外缘最大修边尺寸为145,桶深90..
8 N$ D8 P6 E/ ?% ^????????????

; c: X7 b1 T8 ~& t+ L0.4mm厚,筒口单边有20mm宽,而且还是二次拉伸工序,筒口边起折的问题不好搞吧?
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 楼主| 发表于 2008-3-7 22:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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 楼主| 发表于 2008-3-7 22:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-7 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
第二次拉伸出现图中的现象,如果拉伸系数没有问题的话,主要是第一次拉伸的高度不够高,第二次拉伸时从凸缘处补充材料造成的,与压边力无关。

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发表于 2008-3-8 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看试模的效果都差不多了,模具应该没问题.要想再好点的话还有些生产过程中的细节要注意一下.你还想再改进一下那些方面?
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 楼主| 发表于 2008-3-8 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-9 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 DONGS 于 2008-3-8 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ z2 q# j+ r$ t, w1 [# g- a: @; a
( A# d' T, M- v3 b9 _# b- B& q
每次试模的效果都不同不知是什么原因???
8 F3 Q$ @. d( w4 S4 @
每次试模效果不同说明应该模具还不能正常量产,原因好多,但都是一些细节.比如说压边力不均匀,辅助润滑油是否纯净,润滑油浓度,模具温度.这些细微的方面一点都不可以忽视,特别是0.5mm以下的产品.有时很多问题不一定是模具引起的,还要看校模工实际生产的调校工作经验,工作经验丰富的一眼就可以看出毛病来.9 B- D5 h# |' |6 ], v# w
同时也不排除模具的因素,其中一点最重要,就是模具加工的精度,R和平面过度位是否平滑,特别对于大件工件的拉伸.好多类似的拉伸模试模的时候效果不怎么好,但生产一段时间通过磨合后就比较理想就是这种原因.还有一点改进模具结构同时也减小这些不良因素的好办法.但你的模具已经做出来了一般都不会再有大的改动,要重做一套的话要捱批的哦 .5 d  [! e, }3 q# A7 g
依我看你试模的效果,模具基本不用下刀了,把其实的细节修整一下应该问题不大.

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 楼主| 发表于 2008-3-9 22:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-11 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我现在怀疑你拉深的时候有没有压料装置,按道理说如果有压料的话不会起皱这么厉害,你的产品是有凸缘拉深肯定要压料的。
  R# V9 h+ k7 c# f2.料也很薄所以你的压料力也不能很大,如果压料力大了很容易出现根部拉裂,建议你计算一下压料力。1 u+ M, Y; b  ]' J* y
3.一楼的兄弟的几点是OK的,是基本解决拉深模出现起皱问题的解决方法。+ g, c3 z0 I% S0 I2 |) _
4.我要补充的是你的拉深模的入口R角是多少,还有凸模的R角是多大。
1 z6 ~! d8 d% Q$ s* f' i8 ~( g, ^5。象这种分几次拉深的产品每一次拉深的R角的选取是很重要的,往往纯圆桶拉深模的工艺难点就在圆角的R上。当然如果精度不高那是另外的说法了。

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 楼主| 发表于 2008-3-12 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-13 11:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意八楼说法 :handshake
4 v* h0 h4 g9 `, q6 f& _4 N第二次及以后的拉深 凸缘应不参与变形 你现在的情况是:第一次拉深高度不够 二次拉深时 从凸缘处材料流动所致 ( B6 w' D5 z, A" c1 z4 `+ v
试模时 两副模具一起装调整起来方便些  将一次拉深一些即可解决你现在遇到的问题

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 楼主| 发表于 2008-3-14 22:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-15 21:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一次拉的浅点大概会好点吧,最好把第一次变形的料用完。

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 楼主| 发表于 2008-3-15 21:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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 楼主| 发表于 2008-3-29 20:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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 楼主| 发表于 2008-3-29 20:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-3-30 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
第一次拉伸高度不够.走料不良造成的,第一次拉伸应该拉伸至不留边或最大边留5MM左右.
* Y) G- |4 K3 }如果非要宽边的,应该考虑其它方法拉伸.

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发表于 2008-3-30 19:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
从上传试模工件照片来看,其皱在R角根部比较严重,估计是凹模R角处理不太好,可以考虑修磨凹模R角,提高其光洁度,便于成型时走料

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 楼主| 发表于 2008-3-30 19:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
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发表于 2008-4-5 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看着材料好像是不锈钢的 ,这凸缘不算宽,如果窄了不好拉,因为边压不住更容易起皱,但增加一些压边力和在材料上覆膜试出来的产品会好些,润滑用猪油效果很好,不妨一试。有个摩托车离合器里的一个内衬形状很像楼主的产品,只是还要在这基础上加切边和冲底孔。

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发表于 2008-4-5 12:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
第二道应该是整型,出现起皱现象是材料有多余,解决的方法是在第一道拉的时候要略低于产品高度,在第二道的整型里就不会有余料。

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