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[已解决] 镗φ28mm孔求助

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发表于 2007-10-17 00:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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在产品上镗削φ28mm孔,上偏差0.033mm,下偏差0mm,产品材料好像加了锰,但主要不是材料问题,感觉材料并不硬,黄色撑杆是工装,因为镗孔部位刚性太差,加工方法我是采用27mm钻头钻底孔一般会钻到27.4mm左右,然后用微调刀粗镗一刀,S360F36,每转也就是0.1mm,用表量,椭圆度大,量不太准,感觉镗刀让刀明显,有φ28mm小0.06mm的,有小0.08mm的,有小0.15mm的,精镗如果我再调8格(理论上应该只能镗掉0.08mm),S600F54,但是每次干出来都要比我实际调的大0.05mm,也就是精镗完后,孔已经正了0.05mm---0.06mm,超差了.
/ G! ?, e/ N* f, M* t今天晚上我是这样干的:27mm钻头钻底孔,然后用微调刀粗镗一刀,S360F36,每转也就是0.1mm,镗刀刀具不调整,S600F54,过一个孔(有铁屑出来的),退出,用表量,小0.06mm,刀具调6格,再精镗各孔,完了,大0.05mm,而且有个孔口子进刀处大0.1mm,有个明显的台子.  s% z( R/ E# }9 y
请各位多多指教,挺头疼的事,连续出问题,这个部位的加工不太稳定.
IMAGE_073.jpg
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发表于 2007-10-17 07:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议用双刃定径刀镗或改钻--铰工艺试试
发表于 2007-10-17 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从图片上看感觉工件夹装刚度不够,改进夹装方法试试。另外也可用双刃浮动镗刀一试,也可克服工件夹装刚度不足的弱点。
 楼主| 发表于 2007-10-17 09:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
更换铰刀和双刃浮动镗刀条件不成熟,工具室没有的.
4 r. e8 M7 k9 W& m! c撑杆我是用扳手拧紧撑住两头侧梁,镗孔部位的板料用手拧紧夹紧螺丝,因为精镗切削力并不大., v  W: }% p" l9 N. y" f$ O
郁闷的是为什么镗出来的孔比我预调的一般要大0.05mm?而且尺寸不稳定,有几个丝的椭圆,
% a; r. J" d0 Z6 a* q) _/ ]. [9 {* h& h9 X) ]" j
[ 本帖最后由 rong671 于 2007-10-17 09:54 编辑 ]
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发表于 2007-10-17 09:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
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 楼主| 发表于 2007-10-17 10:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 asd1234asd 于 2007-10-17 09:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  o+ Z' U6 w# o& r$ Z$ P7 k是不是微调刀有问题?9 @" g; f2 i' G/ F7 g

5 A; O+ T2 L$ X7 K5 S0 O有的刀1格是半径0.01mm
: e- j1 u; X1 n+ {7 t有的刀1格是直径0.01mm

  w. h( c) {$ A+ n" E0 ]4 Z: B应该不会吧?是直径,尺寸不稳定,我昨天发现大了0.05mm后,回调了2格(消除了间隙调的),尺寸在0——0.03mm之间。
头像被屏蔽
发表于 2007-10-17 12:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
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 楼主| 发表于 2007-10-17 14:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
镗孔刀具是山特维克的,刀片好像是进口涂层的,是不是精镗余量留的太少原因,还有如果主轴如果径向有几个丝的跳动,镗出来的孔会不会有椭圆?
发表于 2007-10-17 18:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

工装刚性不足,刀头材料是否合适

工装刚性不足,装夹点尽量靠近加工部位,加紧耳朵两边,再不行在两耳之件加一个辅助支撑,刀头材料是否合适?
发表于 2007-10-17 19:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
是不是留量太少压不住刀呀.料的材质太差.
发表于 2007-10-17 22:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用浮镗刀或宽刃刀试试.
发表于 2007-10-18 07:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、我觉得镗孔 600转有点快了,镗刀杆又细 可能震动。降低到500以下。
( M+ K7 M* `$ T" @2、从照片上看你的机床是龙门的而且用的直角头镗孔。这就有一个问题:精度不好,刚度差。很有可能直角头没装好其刀轴线不平行于Y轴,这样一定会出椭圆。仔细检查一下直角头,上验棒用千分表打一下。
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 YINDONG411 于 2007-10-18 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ d; ]: q2 f/ J仔细检查一下直角头,上验棒用千分表打一下
$ v  _6 l& D1 e5 }
对,直角头在四个直角位置有点不平行X或Y轴,这样就会造成椭圆?直角头刚性挺好的。机床精度要明年才会调整。% g* Q$ l; C0 s9 G: ?4 B' @
为什么会镗大?我准备把模块式镗刀的连接部位再拧紧一遍,同时检查微调刻度的精度,最后精镗的时候还是采用S360F36跟初镗的切削用量一样,只是切削深度单边留0.1mm看看。
发表于 2007-10-19 10:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 rong671 于 2007-10-18 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' U9 E. m& M% q

7 x3 O5 a) N: S: m; ^# y对,直角头在四个直角位置有点不平行X或Y轴,这样就会造成椭圆?直角头刚性挺好的。机床精度要明年才会调整。8 W5 q$ a& m! k7 d/ w
为什么会镗大?我准备把模块式镗刀的连接部位再拧紧一遍,同时检查微调刻度的精度,最后精镗的时候还 ...

. Y' [1 g$ e# x, s2 G  v$ E3 ^' V, c% ]9 L( g& i5 n" c! v
如果直角头不平行坐标,镗孔肯定圆柱度超差,就是出椭圆度这是毫无疑问的。你按照 28调得镗刀头。出来的椭圆短向合格,长向就比28大了。 如果按照小于28调刀头。就会长向合格短向偏小。
发表于 2007-10-19 18:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
机床的精度不行,主轴间隙大.如果批量大可采用拉床拉比较好.
发表于 2007-10-19 22:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
镗孔时,有时候排屑不好或者刀具不锋利了,一般是出现锥孔;如果是机床精度有问题,形成椭圆孔的可能性比较小;我认为,造成椭圆孔的原因是工件刚性差,从你的图片来看,应该是孔横向为椭圆孔的短轴。
 楼主| 发表于 2007-10-20 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
昨天晚上加工的时候对细节仔细观察了一下,钻头钻出来的底孔27.25mm,s360f36初镗后量表检测,横向小0.25mm,立向(Z向)小0.21mm,精镗S600F54,微调19格(0.19mm),干出来在在公差范围之内,有点园度误差(0_0.03mm).+ S3 A9 z' @7 l5 A: T& X
所以我认为,是刀具刚性差造成的让刀和椭圆度误差,初镗后量的尺寸没有考虑让刀的变形量,所以直接精镗到位的时候就大了.
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
问题严重,镗刀的让刀变形量不好控制,在返工一架中的一组φ28mm孔时(因为孔超差补了焊),把孔钻出来后,s360f36初镗,测量,留量有0.25——0.30mm;调刀进行半精镗(调了10格,直径方向0.1mm),s600f54,测量,前后孔留量都是0.11——0.12mm,量得比较仔细,园度还可以;调刀进行精镗(调11格)切削速度不变,第一个孔大了,粗糙度也不好,园度也不好,公差在0——0.05mm,后面的一个孔可以各方面都比较满意,在0——0.03mm之内。真的好烦,又要烧焊返工。在现有的条件下怎么处理?请问有没有镗孔方面的高手,是不是刀具主偏角90°不理想?还是切削用量选择不合适?板料最多20mm后,最后一刀不好试切,试切面积少了不方便测量,试切多了又怕大,而且试切过的地方再过一刀的时候尺寸会大,因为试切的地方切削深度要小。, Y& n: o$ T, I( Z+ p' Y
为什么精镗的时候那么一点量都会大?发现水平方向镗孔比立式镗孔的时候不好掌握。, M; {9 k, a3 V. I

7 Q% L8 Q% ~8 K1 K[ 本帖最后由 rong671 于 2007-10-21 14:34 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2007-10-21 19:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
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 楼主| 发表于 2007-10-21 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 asd1234asd 于 2007-10-21 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w+ ^% X5 ~& U$ C. i建议你更换微调刀!
3 }$ r, P6 n( ?7 b0 H8 O  j再使用冷却液进行精镗

( t1 `" a1 A2 W2 r! t8 ^, X, j+ ^) ^+ \有条件我就换了,虽然是国有企业,但是工艺装备并不行,说白了,连基本的对刀仪都没有,为了降低工人成本,用国产冷却液,我们自己停用了,因为生锈严重,而且臭,自己在钻孔的时候用水壶喷点冷却水。所以换刀根本就没有什么BIG刀具,手上只有一个大于90°的装夹菱形刀片的刀夹(刀头)。为什么精镗前测量的数据微调后会大?正常吗?
发表于 2007-10-23 23:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
1.工装的强度不够,造成加工时有振动* C! ]! q4 k/ ^' V! H
2。粗镗转速好象高了点,因为钻孔早成的椭圆会影响后加工,造成镗刀的仿型切削,建议你控制在150转,只有修正了圆度才能提高转速% w/ ^3 l" x3 E2 _) W% M6 e3 t
3。粗镗估计要2刀,最后1次精镗切削余量要少于0。1MM
 楼主| 发表于 2007-11-30 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢大家的指教,粗精镗两把刀最好,避免一把刀频繁调整造成的误差。
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