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8天前
查看: 2695|回复: 15
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[已解决] 精车

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发表于 2007-8-19 21:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北

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车内孔时直径170mm,粗车车到169mm。然后换精车刀,对刀,先进0.7mm,退刀,测量,实际尺寸还差 0.3mm,然后在进刀0.3mm,车好后测量结果车小0.09mm。请问还差0.3mm,我进了0.3mm后,为什么会把工件车小呢?我在精车轴 的时候也出现这样的问题。怎么做才能把尺寸车准呢?是不是精车时要分两次车呢?我用的车床是80年代生产的。
发表于 2007-8-19 21:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
老车床  肯定不是很准了
$ f6 i* }' Z8 N  o8 S9 V那就凭你对自己床子的感觉来上刀,看下铁末的大小来判断
% `- J; i5 z1 l: c小了再来一刀就是了 HOHO
发表于 2007-8-19 22:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
车内孔时直径170mm,粗车车到169mm。然后换精车刀,对刀,先进0.7mm,退刀。此时中托板手柄不要去动,只要退大拖板,测量。差多少中托板手柄就进多少。然后车进去。我们都是这样干的。可以控制在几丝以内
发表于 2007-8-19 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
精车刀刀尖太尖,没有修光刃,加工一段刀具就磨损了,孔也就小了,办法是增加修光刃.
发表于 2007-8-19 22:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
你想能控制在多少?从对刀再进刀。除非你非常子解你的机床间隙。0 @, e! n: V3 f, b& C$ V( c
对了一个很重要的问题(是普通车床还是数控车床)
发表于 2007-8-19 22:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、掌握车床系统公差& y' x/ q7 W6 S: f" w
2、真确处理加工误差5 `  q; m$ Y4 v9 R6 u& L
3、合理刃磨刀具
发表于 2007-8-20 09:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上正确!但我分析主要是车床间隙的问题,你的机床太老了,你第一次粗车,切削量很大,然后精车,切削量很小,车床两次径向受力差距较大;另外刀具磨损可以作为一个考虑因素,但不是主要的!
发表于 2007-8-20 11:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我设计车床的
9 J5 T( M+ O/ d补充一下9 D+ b2 {" p# ]( R( C* ~
对精车内孔来讲,刀尖与主轴中心的高度很关键,应稍高,粗车和精车孔刀尖的高度调整是不一样的.丝杆的间隙也有一定的影响.+ z! x) x- u, s" J
精车细轴类刀尖应比主轴中心稍低.
# @+ O8 |" w0 w; t! F欢迎参加我的讨论贴:车削加工中刀尖高度与主轴轴线高度的调整
* M0 k) g; D, ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=313029&page=1&fromuid=163236#pid1407248
  d, B* Z& l' I5 N+ E* ~. P& R" d  y& o, r- k
[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-8-20 11:42 编辑 ]
发表于 2007-8-20 11:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 机床太老了,小刀架进退丝杠与丝母间间隙较大,定进刀深度时,先摇进去再反摇回来到预定刻度时锁住。6 y) i( U" q0 g+ y$ t
2 加修正值,根据经验试车几次经测量合格后取得经验值。
# N+ x. T* g+ F, `0 y- s3 小0.09mm,余量太小,再车一次还有误差。
发表于 2007-8-20 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题,可以从一下几个方面考虑 :* D( j1 f. i  U4 J  D+ x* ]4 s$ r
1、刀具的质量;+ z, l0 `# [9 T1 I& H5 G
2、床子重复定位精度;4 V; W( Z" E. u
3、材质的要求;
) o. x4 }6 c8 @& J9 {9 _4、工装定位。
发表于 2007-8-20 21:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意"cyx051101"的说法,车床必须消除丝线杠丝母的间隙,连续进刀抵消间隙.
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢讨论,我用的是620普车。精车轴时,先试车削,中拖板不动,退大拖板,测量,比如还差0.1mm到需要尺寸,这时,我中拖板不动,大拖板自动走刀,然后退中拖板,大拖板。再测量发现这时的实际尺寸不大,反而小0.08mm,造成工件的报废,很郁闷
发表于 2007-9-1 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车床重复定位不好,中拖板不动,只走大拖板.重复走两刀看看.
发表于 2007-9-1 21:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
以我个人的经验来看,精车时刀具不锋利,就容易造成进刀不准。
发表于 2007-9-2 06:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道楼主精车的时候考虑了测量时间没有,在精车前测量,工件是热的,测量内孔尺寸偏大,当工件冷却后,测量尺寸偏小。你的这个误差非常容易这样产生,要根据经验进行精给进量调整。
发表于 2007-9-2 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我自己干活的时候感觉精车尺寸非常准确的工件时候。一般上半新不旧的刀片最好用。就是因为新刀片太尖,刀刃太虚,很快磨损。尺寸就不准了。
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