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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:4 I" d5 z  k2 x3 ]( y
        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制 ) V. E8 l5 [/ D9 _" c' a- G

# ]) V9 t( p+ V- Z3 _! m9 A4 o      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 5 p" w" y0 I+ \" P# M- h3 \

6 ~; B7 F4 j/ b+ U1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺
# o( L7 y6 V6 g
' G8 ^' Q- b$ v) @2 q& h$ J搅拌轴热处理氮化要求: + {" V! _% J9 r5 W' t# o
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
5 X+ N% e- i( I1 p& [0 L# {b.全长变形量小于0.05mm。
. ]% f, D% l# X5 Z, k  N$ z在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
3 r6 _+ b) X! t9 J工艺路线如下: $ J+ ], j5 e9 V4 I; {+ ^8 P" {! z
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活
# M* u( V0 @& T+ f3 Q7 F+ ]热处理采用二段氮化工艺。 - f! i' A6 e$ U+ p3 d
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
( _0 j( m& Q# B6 ca.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294; # {9 a  w3 v, D$ N: E7 K4 S' I
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
1 O7 `# ]4 v8 U% ~c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。 # p1 x4 P4 [9 h! E2 Z
分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。
4 M6 n' a6 g5 k8 E8 x. R' N" f, j8 g8 [5 ]6 z
2 改进工艺流程的工序和热处理工艺
, O1 f3 r, _# U; i( K/ ~" K9 U* |2 s  ]+ u& |  X( ~" H
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
' d; ]4 {8 p- T/ V, l  z在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 # a; A$ @: W" D% _
改进后的加工工序如下:
4 _, _4 x6 I9 v% K4 C& h锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 9 i. z9 r3 S! r2 r
氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
  I* |2 f: l& P$ ma.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292; 7 X. _( A! t  }8 I' D; c- X4 _" S
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
9 u3 A; }( k. ^$ t$ d  V, Pc. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。 " L; G) @$ b: z  v. O5 U" B& V

5 H* o% ?( s) \$ a( L3 结束语
' U- K0 q, M1 Z/ m) O) O0 K
4 m/ e2 V/ h8 a% I; S' u  ?5 L在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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