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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:
' s4 V& U! x6 r; U# Y% o        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制
# _* c3 Q% z3 j5 @  M: `
' E0 H" c2 A& D  ]% S6 N! K      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。
, h5 S1 W) h  B0 v4 h6 {& {, G8 n% G( f
1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺
$ X! Z( w. [2 c, z1 t$ `2 @0 b- i3 @' U- P
搅拌轴热处理氮化要求:
! C' B6 ^; g4 W9 D! j& Ea.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级; 8 y' T7 c  @  G6 p- h: x, ?: Z
b.全长变形量小于0.05mm。
4 K+ k( E* r$ H- `4 d在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 1 {& @. T3 P1 }1 m8 B
工艺路线如下:
) K% r  \' l6 c9 @8 X  D锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活 / B( |  J3 A8 s2 M& x
热处理采用二段氮化工艺。
, S4 ]8 A/ v  \1 c% v! D+ V氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下: 4 j- T3 V6 k6 Q# U4 O% {
a.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294;
8 x" B  m6 I; |  Nb.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; ! n# V4 C# l3 e- G4 O; W
c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。
3 C- n( @% P  s( O* Z! B分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。
9 S/ W' e* C5 w7 y9 `+ ^
) g- Y$ [' f$ c1 j2 改进工艺流程的工序和热处理工艺 , ?% h1 `# ?) P8 @! {$ p4 J
. O$ O8 P4 Z) y. I% x1 A0 l
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
, O5 t' `( G! d% O" \# }0 {在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 4 {8 D# }9 N$ }- D2 f
改进后的加工工序如下: 6 @/ }& t, w% |  S1 U  M. N! t
锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 : ]( r/ A6 t& S6 y5 t
氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: + n/ @; b! p- f5 D- J" K: u, m8 _( M
a.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292; 6 r% V, S* e' x0 }6 [) F5 u- u
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级; 3 V; X+ Y6 `: _
c. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。 1 i( j$ R5 D2 m+ y! f1 b

. X) N! a9 L" [$ Z, s" y4 u3 结束语
6 M. C. [7 }( w/ X4 z8 b4 ~/ U, H2 Z7 o, O6 d% x/ }
在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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