|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
5〃石油钻杆接头试制过程 ; K: |: z( ~8 p( S4 p' p8 u/ o
一、 制定石油钻杆接头技术条件规范,及工艺流程:下料、热冲、热处理、机加,组织锻造分厂、有色金属分厂和机加分厂进行试制前工艺工装的准备工作。
7 U- I! A; p% }' H" F- j% c2 w6 O二、对购回的原材料37CrMnMo Ф170㎜进行取样,送计量理化处进行材料化学成分分析,结果符合AISI 4137(H)的要求。
4 J: c* A8 `1 G: P7 M3 d* s7 U锻造分厂首次进行试制。
# k3 h. g' J) ]+ [7 n# H工艺路线如下:2 r5 v7 O% j6 ?$ C; T
下料:高速带锯机;0 V1 r9 M0 s2 w1 Z% `8 ^0 z
加热:自制500KW 中频加热炉;" d$ C+ m& \9 M3 W9 t: r9 _
压型、点窝、冲孔:630T油压机(双工位);4 X, a2 I: S9 D' y& T6 k2 L
检验:尺寸检验、壁厚差检验、外观检验。6 Y r4 H' f7 N- `
由于毛坯重达75KG左右,得用平衡吊把它吊到中频炉口,再用空气推进炉体内,从第一个毛坯开始加热到出来,长达45MIN.加热温度控制在1245度,温度加热基本均匀,可以冲压!% h5 F" m' R5 b1 h
模具工装,没什么难度!冲头是个关键!特殊材料!H13,从西安某航空企业搞回来的!
+ h5 H1 ]8 A' o. Y& ~ \试制结果如下:8 q( g, ?. \3 D9 |# `. W3 l L. ~
外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:460㎜
% ]8 l3 v; ]+ z9 G9 O* w% ~ 锥底部有R15㎜左右的端部圆角,8 N5 Y: b. i6 {1 ]; U
口部有3㎜~5㎜的马蹄, X/ L4 }' {, P8 C" r# L
口部壁厚差 1㎜~2.5㎜。! `1 k! }) l+ X8 x1 h% f5 z+ f% \
内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜,* k3 X& d( j( }& b" @
口部壁厚差 1㎜~3㎜。
! |' H% N) W5 w) Z7 I在有色金属分厂热处理后,转机加分厂进行首次工艺工装试加工,机加结果,内孔有黑皮。+ e. a' W: H+ \/ K% U
根据试制检验结果分析,壁厚差是关键问题。经分析,造成壁厚差的原因有两点:
4 i9 N2 _/ S$ h1 x0 n1、 加热温度不均匀;
0 U5 G; [& l5 j' A8 q+ h2、 模具在生产过程中的偏移等是造成壁厚差的主要原因。
4 A) d! k: M( G9 Z因此,要解决内孔黑皮的问题,首先考虑到增加内孔加工余量。把冲头车小3㎜。
1 q# T7 K: M" V/ P1 u* o h& C再次试制。
. Q c0 ~/ m9 x3 l工艺路线如上,冲头缩小3㎜。
6 \- S. a/ U4 w) s- p5 Z试制结果如下:1 a" F8 Z$ U7 B" q* S& d: v, D
外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:453㎜* H! K& n7 p2 w( N' Z6 t D
孔深:400㎜ 内孔Ф62㎜ 5 S% h0 P4 I% L5 U7 b; f
底部壁厚差: 1.5㎜ (1件)3㎜(1件)9 h5 g6 j6 J" S: S( v
外观无表面缺陷
$ E% d) i. Y* `9 l0 e内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜& m/ c: ]: s* i2 o S& h
孔深:400㎜ 内孔Ф82㎜
( \) E$ P2 P- V' v 底部壁厚差: 3㎜ (1件) 4㎜(1件)
4 a. N7 v. X+ k% | c4 x外观无表面缺陷。
- O# b3 F F. C: E6 K1 N经过详细热处理,工艺如下:
! A6 f+ C! \2 W/ ]; C 石油钻杆接头热处理工艺,包括淬火、回火热处理,其特征是按如下步骤和工艺参数进行操作:
: m( b9 W' b) E(1) 装框:将石油钻杆的半成品接头装入料框,焊颈端朝下,相邻接头间距不小于25.4mm; $ l6 {9 R. p! g/ N
(2) 淬火:
5 F7 G8 j9 r7 r6 I& }( [& g a、将井式淬火炉升温至850℃~900℃,接头装炉,加热,保温 45~95分钟; 7 ~/ V7 w! Q4 d' ?, a. w* j
b、出炉前5~10分钟搅拌淬火液,淬火液为AQ364水溶液,温度调整为34℃~38℃; c、接头吊出炉膛,10秒钟内快速进入淬火液,并作周向转动8~10转,冷却时间至少为5分钟;
% L9 S% d7 f1 O& @+ bd、每炉抽出一只接头进行洛氏硬度检验; q0 F4 L2 @2 k) J( W7 s
(3)回火:将井式回火炉升温至560℃~670℃,接头装炉,启动风机,加热,保温120~180分钟;再将接头吊出炉膛,冷却至常温; 6 M9 k" W/ F( p5 {: J
(4)检验:回火后的接头每件进行布氏硬度检验,合格者入库; # X% y& `6 Y+ V# X' E; C/ m4 s
(5)硬度不合格接头重新热处理:硬度偏高的接头重新回火,硬度偏低的接头重新返淬,返淬次数最多三次。 . z! D8 [$ J. C3 b
9 M6 }3 t- P: N! x# b在机加分厂,先打孔,扒外皮,车内圆,车外圆后成货!
1 \* {3 N: L$ [9 U6 f; i三、 检验结果4 \5 h+ K$ p( e* j( P4 o
2 ~: @3 u: F/ |( i5 ?
[ 本帖最后由 enil 于 2007-4-6 20:11 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|