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[转帖] 汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法

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发表于 2007-1-15 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌

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6 @0 O2 ?- g3 `! M. [* ~
汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法0 w' |) w: N5 _' y
一、缺陷5 X1 ]4 J( y+ _
  鼓包
: u5 d/ r2 A4 I; j5 }* v2 a% I  原因分析
* P1 Z7 x7 D: c! q* }
  1.锡量过高,导致闭孔率高+ M9 u% y- g- K# T6 A. T
  2.支链度较高,交联度增大
: B" u9 d5 G3 m+ e" H  3.模温较高,凝胶反应加快
! q: k6 Z! K4 U. s) m& k  解决办法
- Q3 m5 R& I8 q& {  b  1.减少锡量或加开孔剂
7 O: K2 e5 g; l# L6 [& U  2.降低聚合物多元醇交链度
% L' b4 {" P7 G  M8 Z  3.降低模温# |% B, W; P9 p- o6 U. T1 G
二、缺陷
3 U& w, W# v4 o6 t  缺料  X* }) v! D/ W0 M% w0 [+ k  _
  原因分析 0 q0 i/ A# p1 ?( V+ N: Y
  1.锡量偏高,胺量偏低导致流动性差4 B5 u  ~8 T: y. o
  2.发泡倍率偏低+ b4 }( E6 }0 @. o" z! N$ }! d
  3.没有清理排气孔
- f  U; p% P1 |: f* U  4.浇注量不够+ l; L& x. L  v. B  j$ E
  5.摸温或料温高
# y. Y0 C3 P% E. g  6.混合聚醚中高活性聚醚含量低或已经失效+ H( p) K4 t" b& w. k9 m
  解决办法' Z6 t2 s; ~. i: ]& z/ C
  1.适当减少配方中锡用量或相应增加胺用量
7 B9 J4 s" N& ]- j  2.适当增加水用量
( j- R4 y( J" t% C! m& i6 `  3.清理排气孔: d4 \, b( Z! X4 T9 x
  4.适当增加浇注量, i: v" x1 c  q3 V
  5.降低模温或料温: _$ |6 D# h+ `4 b: ]( L
  6.增加高活性聚醚或更换组合聚醚. P$ G3 |' G3 a4 l
三、缺陷
3 j  M9 [2 v9 ^1 t+ n  料软
- z" n6 [% {% x: H  原因分析
7 T! ]9 B3 s2 A$ h5 ]  1.多元醇与异氰酸酯流量比不对
# }$ D% z0 J7 I* P8 g  2.催化剂用量少
2 E& \' h5 M5 f3 _' G& W  {
  解决办法
: u2 l/ ^5 `, d' _  1.重新调节二者比例(调泵压比或换喷咀)
+ D: y3 H  g, j7 D! q' I/ ~  2.适当增加活化剂# D7 s  {5 {5 `
四、缺陷) v) F: x' u# V9 G  C
  粘模, R0 i6 [. O5 r/ m
  原因分析
+ S0 L9 z7 t9 I8 N# y8 l% {
  1.脱模剂脱模效果差
) P3 X$ t* u$ A2 V! ]4 _  2.多元醇与异氰酸酯流量比不对. X% t- _% O8 ]- I  M1 S* I7 w- G4 \) `
  3.模具闭合不严、间隙大4 u- A! W, }% X4 H
  4.没有彻底清模
7 d) G1 M. |) Z5 O: I, k% e
  解决办法! L+ t0 V7 }1 ^0 L  p, V
  1.更换脱模剂
, d) c0 o) `! V; F, a  2.重新调节二者比例- U0 n% E. P& s7 V
  3.修理、调整模具/ ~/ t% A' C; ]' i7 ?
  4.彻底清理模具
$ O* D1 O  Z; u$ \) u( X% v五、缺陷' B8 u% n: \8 H* z
  隐坑
% |4 W! l- E& Z. L3 e
  原因分析 2 o, t. R$ H5 y% m/ w& `. m
  1.脱模剂中溶剂没有全部挥发掉* z6 j7 r' s; y4 d' e
  2.模具闭合不严
' b1 f% h) B" ~! v2 _+ R+ W# t4 L- v  解决办法
% W9 E# C6 B) ]6 A! ^  1.提高脱模剂溶剂挥发速度或更换脱模剂 : _: i/ c9 D( H
  2.修理调整模具6 ], L- C  V+ D
六、缺陷4 [. R( q0 ?$ w+ R
  收缩8 ~6 o7 v/ k  i6 s
  原因分析
; r" }6 E8 e1 g% F
  1.异氰酸酯用量大/ t7 T* |2 V- x' t
  2.锡催化剂用量高,导致闭孔率高
, O) |* Z) t: N$ l  解决办法2 t1 v7 G* O& X+ K4 l4 u2 Q& L
  1.减少异氰酸酯用量
3 s, E( P" o) p! D6 a' u% A6 O  2.减少锡催化剂量、增加胺催化剂量
' V4 W6 V0 a  ^7 F  
5 m2 L- D5 Z4 N9 {4 k0 c& Y9 j6 A9 H
/ n, ]; p  m, ~& g' {2 h% G
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-15 11:53 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-1-15 11:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
七、缺陷/ e$ g3 m# a4 z+ G
  局部中空
4 d; t2 Q! a) T! H% y  原因分析
% C3 V* |, [; V6 m) }( [! t/ |  1.硅油用量少或硅油失效
$ J, Y3 r, k9 T9 R$ H) O4 e0 D  2.胺催化剂偏多,锡偏少
5 s# e. j9 o7 \" d: [  3.发泡剂用量过多( [' X, F$ p. x: u% m. v) i: I
  解决办法
0 w3 |" j8 |+ v$ ~/ ?  1.适当添加新硅油改善泡孔结构
1 N3 q: \+ K! Y  2.减少胺、增加锡3 R) \7 `9 ?: m' t" G
  3.减少水用量  r8 \: q6 `8 X$ S+ ?7 k! b% M9 P2 d
  上述,汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷、形成原因及解决的办法,解决的办法亦可能有欠完善,仅供参考。
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