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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑
( e5 d- V5 D( D# Q& h& O
2 g- J5 C  O0 u" }2 Z    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   
, t0 G& G7 {( R) R1 G* q+ V
6 a, E& C" R8 D4 h) t    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器
* f0 X* d8 R! g& r" X
+ ~' {. V' m2 ?- a+ D4 b    哪位有经验的师傅  提点一下 ! T% d) j3 x: O

2 ]: p5 j* b3 N+ p3 V$ e* Y% U% ]' k2 q  O8 D+ E

. d: c, T- a! q9 S* ?( N  |2 u* `/ s& B, j/ ]" C
4 y2 q! H+ i$ E8 [2 p

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif
0 z% j0 Y$ ?3 [" T) P& Z不可能差那么多,是否哪里松动了?
9 @! Q+ L0 c8 n& D+ A6 D& T! c$ S) O
丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴承的安装了?9 b+ W" |0 j0 w! \# I/ D0 @* h
有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
+ s8 e# F' H# }- t解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑
( h9 }; s' `9 F6 e3 V" l2 k5 ^; @% \5 _3 X6 V( {7 ^
- U% u6 j. \! S9 G# x0 N) u
运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm & E3 b, u# t: h3 d+ |" Y
6 M0 S" H' c1 K& B* R4 n
x轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   $ g. n" E9 `1 l  K- S( P; [8 e* W
1 T! A% K/ P, m6 U7 k' O' I
x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线$ Z# g2 f$ |; ?- S. t

1 c9 }! k5 \  k! ?* [( K3 r& l/ P) A& T

. Z) X; j( r8 g
4 K  b0 A4 E" W6 ~/ [" J& L2 U. C
+ d) o+ E6 F1 X; v4 \% O. D       , z- h5 n! p! N# k3 @

6 t1 P, L0 R, z7 P' G3 O/ _0 p5 I* H
- M# J/ W: R8 j! b- u6 x4 e
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑 * ]1 M; O% M2 R* C+ |* f" }
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif
! P, Y8 i5 f8 O/ D6 Q  G! `1 O检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。+ }2 U2 T* T5 N3 S3 ]- w
解决办法 ...
+ Z$ T; v; O% ~4 }2 S! A9 l

( N8 @$ J( f: j2 ?8 L运动曲线如楼上所示
% Y/ Y, y5 x6 r0 M  H: g1 c/ }  N: @# E( P+ S$ l6 _; a, U8 r
今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   
& \7 o# _" P$ b& E# G, v3 k+ c, G. o9 _5 A: z: r9 G6 A$ G
准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑
0 r$ Q# d, x/ v5 t+ e3 x! F
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
7 p' ~' ~1 g/ R, m6 L# c步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

- u+ W9 q. v( K用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑 5 J, R; O& A8 K; c) M' {0 b
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif) `1 Y* f8 O7 f
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

( |1 s7 T3 y$ ?! S用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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