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10天前
查看: 2641|回复: 6
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[已解决] 渗碳后硬度不均

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发表于 2006-8-29 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

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x
材料:20CrMnTiH
' _( L$ F" {) |5 a0 Q工艺:0 i) E5 |, ~$ R# D
    920℃     1.1%cp     2.5h! F* B- q- g# ]0 K) e
    920℃     0.95%cp    0.5h/ ?3 O* B/ v. g" W/ J: [' M
    860℃     0.95%cp    0.5h9 X5 H$ r% k/ w
    淬油" q8 f6 b) O- F* n1 p
渗碳过程中由于设备故障,工件脱碳,深度0.4* b* B! e: s, ^' R
按原工艺重新执行,工件硬度不均55~65HRC! o, w; K2 _" `0 v' c
原因何在?如何解决9 O7 D% \1 o( Z$ S

, E, S2 V) {- |2 ~' p5 p: `[ 本帖最后由 gss2001 于 2006-9-1 12:40 编辑 ]
发表于 2006-11-23 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #1 gss2001 的帖子

一般硬度不均匀是由淬火时引起的,楼主注意工件的摆放位置,不要过于紧密。
发表于 2006-12-4 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
热处理炉内部温度是否均匀也应该对淬火后硬度分布有影响的。应该检测热处理炉内各部分的温差是否符合要求。在淬火处理时工件在油池内的适当上、下前后移动或许也有影响的。
发表于 2006-12-4 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
与工件形状、摆放、碳势、温度有关系
发表于 2006-12-15 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们这边的故障也可以参考一下
  @# C( D: ^1 k4 x( N7 b由于风扇故障,渗碳至0.6后,炉子风扇坏了3 g8 v% B, S9 h" b, _- K# H
修好后重新渗碳补了0.9的厚度(工件表面脱碳1丝)
1 m* G# W2 P& J' e, j+ j2 s渗碳淬火" z. b/ G5 C. z) ]# J9 {
硬度也不均匀! j, Y: C8 B. x0 f/ L

$ H2 p. t6 J! |/ ]6 m' y讲下装炉   工件比较稀疏,摆放均匀。
2 U8 m! P9 S% m( `7 R9 V& s我怀疑是工件表面含碳量不均,而且材料是20钢,本身渗碳速度就比较慢。
% V; ?  Q/ u! `" u; a1 q4 n虽然油的淬火效果比较好,但最终的淬火效果不理想。3 m, C6 @) F, r! C) d2 \

. K$ d& w9 P7 ]( X4 ~( j[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-15 22:31 编辑 ]
发表于 2006-12-29 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原因是没有及时淬火。+ W9 I0 G3 e" {/ ^5 h: H  {
如果后道加工余量不足0.4mm/单边,无解决办法。

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发表于 2007-3-29 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于20钢渗碳,我们采用二次淬火,你说的表面硬度不均匀有原因可能:- }1 s- G% I9 f1 Q% r6 `4 `- P
1.零件出炉温度低,在转移过程中温降过多,应使用至少高于淬火温度20-30以上的保温温度;1 N" p# A( V3 i$ D- C+ q4 {
2.看脱碳层是全脱碳还是半脱碳,最好再重新淬火一次,应该有所好转;1 k! p- Y: s+ g: X
供参考
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