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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑 # [+ F, a* h5 a% M. n( @- C" c

( |4 X5 ^" i, V- D各位老师、前辈:( p( Q9 ]: |3 s$ @* [  N
    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
8 z8 ~# s0 O1 I% h* w2 c/ L    产品要求信息如下:1 v& `" }7 B/ M! y# d
        1、产品名称:地脚螺栓- J) |, h8 E" a7 o) x
        2、规格:M85*2130
' q* R8 T; c# ^) m9 f8 G! F        3、表面:发兰
/ D: b. T" I3 c- P9 p        4、抗拉强度:Rm 540Mpa
9 u. a. g1 Z7 u, ]0 Q8 d$ _        5、硬度:HB 158-198- Z: g# J( V- P; y# @5 ]+ E1 Z
        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
6 @% w% ]7 J2 J$ T7 x    请问:# f' M7 v+ d- R5 \* Z* l
        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)
* R+ p# B9 D/ K9 t, x8 r, v        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)
/ y3 h7 r' J* _& Q9 l' I        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?5 H4 C  T5 @' d& k7 @' f
    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。
3 p8 U% R. k5 T8 b4 M    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。
* t5 r- R; Y! m; {( GL型地脚螺栓大致的工艺流程:( K% Q' T- U1 B' T
拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理% n5 k5 N; K9 J! ~4 F# X. M
根据产品的技术要要:7 _, L: w+ t/ a! L- @' x9 ]
热处理工艺参照热处理手册; e* s: z" C$ A1 r
表面处理工艺参照表面处理手册

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑 8 F! j4 X3 O, ], J/ X) f: [8 y
3 [2 I) K( F+ L0 n
请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:4 |/ b$ ^1 n1 J0 b0 |! E1 G! O
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
4 W$ |+ l; b  h   2、采用热处理方式:正火+回火
% X$ ]% T) g+ p: t! t  3、热处理步骤及温度控制:
2 q7 L- E8 |3 r4 y  ~4 P, E    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
% w' N- v, S# X6 n% ]    3.2 保温120分钟
9 N% }0 M- l' a7 A  A    3.3 回火温度600度
; R! V, c+ D' f( @    3.4 保温时间180分钟# V% N  Y; P3 h0 e  O
问题:" O5 ]- s; x3 B; H" c4 Z* n" m% _
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?
. f- K, B$ i0 i  y# a1 l9 _2 J/ D螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。7 g; W3 I% f0 D; v
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑
0 w  b9 o$ H- V7 h% c: s& t% v
! t4 H4 K2 m& O( m/ J  R/ gGB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。- l8 z2 d0 |: U
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。, F5 `, L) T: A" h& g. F  [# e3 v" C
zhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: e5 C6 T: O7 |

+ [+ z- A& x2 Y- h' X: y; o手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。
  B+ q. T7 Q& E9 ]2 h4 j以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
# S3 A. ^1 m2 j9 H& T9 `1 {# A8 E
您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 % |- F, R% _) o) r( T

$ C& l" S" u; f6 o: {不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
. @$ k# t8 L4 m  Y+ k/ M4 U* Q因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑 ; r* Z  P7 i- d
4 o4 L% I! ?/ }1 I, [& R: E
首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。2 A6 u' B) m) u, V+ C3 c/ U1 I# S
现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。, ?1 d) \5 z/ M' j5 x
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。
! y! W/ ]* ^, X
7 L, ?% k. Q+ @最终采用, k, H+ N3 i  r( m( D
正火860度,保温3.5小时;4 @& P  h3 I+ a1 N. m4 n9 V
回火645度,保温6.0小时,7 y5 v4 q  B+ M+ Q9 x
冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
* c' N4 O; L9 M1 T! x* N2 R# ~# M" T9 I
, E, d. Q5 `& m- c9 K' F) w谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
& x/ v) V+ C! p5 a
) Z) i5 U# c4 u, n) a0 C具体操作如下:
! U4 \7 N$ O: j; N' y1 B$ K/ B- ?: d: ]1 E
一、问题回顾:
. r$ }6 X( a, W& L, @    1  产品技术要求
$ i2 C7 `9 r: I& M/ d2 n        1.1 产品名称:地脚螺栓2 w) F% _6 Y3 K" j$ f: x( V$ c
        1.2 规格:M85*2130
0 j: v- m5 l( s5 ], Y7 O. ^0 y        1.3 表面:发兰
7 O* W- {4 \9 W" f        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa1 I" X; Z2 x6 z+ q8 P
        1.5 硬度:HB 158-198
  o% _9 o2 l6 F' n) g        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)" l& s  x2 G4 l# B) U% P. O6 b7 v
    2  已经采用的工艺方法8 b  _4 D: x+ r
        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
( I2 ^3 o8 k5 l& R- x% K: f        2.2 采用热处理方式:正火+回火
9 n* I* @+ B5 U  Z, R; j        2.3 热处理步骤及温度控制:3 B, H% n2 o" T, R6 z
        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
9 ]$ ~5 c. r9 U1 x0 d( \: ~5 Q6 N        2.3.2 保温120分钟. b' o- a: H3 }+ U# H7 J8 z
        2.3.3 回火温度600度% ]7 Z, ~& F3 n* f( n
        2.3.4 保温时间180分钟7 t' f! @6 Q: c- @! N: C- n
    3  出现的问题
4 x' o, W9 i8 r4 K        3.1 冲击功只有18焦- M7 g" H: @( T( m
        3.2 硬度142+ ^0 B0 ]. a+ k6 Z  H0 _" H
        3.3 抗拉强度572MPa* _' L! [4 c4 }3 |$ A0 o/ {/ B; `0 s
    4  需要解决的问题
$ g* r3 J( o/ w, v/ M/ _* r% @        4.1 冲击功大于24J
- {( L7 G( W0 N. ?+ E3 x二、处理方法; E* @( N: _( z0 B& M
    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。" s, T) d* v- a" x" b1 V
    2  采取处理方法:& e$ n& P- z/ _
        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;7 F  b& h/ F0 {% J7 z
        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。+ [! V, z, s# C' X, z  @& W) A
三、处理后性能4 h3 M. B% S# [  \' ]: H; z
    1 抗拉强度561MPa
4 T  F4 G% H7 v+ }. e- ]    2 硬度162HB
! l, X$ |8 S* }. t$ p1 n! w    3 冲击功36J

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