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[已解决] 急求,铝合金箱体漏油

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发表于 2012-3-17 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

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本帖最后由 czj19842000 于 2012-3-17 09:10 编辑 0 ?+ X, O5 R/ J
4 w! ^4 l( x8 U
小弟设计的铝合金箱体(YL113),现在油道漏油厉害,向各位大大请教。& F5 @; b' i; u% z% Z: b
情况说明如下:- O; |, \& b, R' D% X0 x! K# p- ^1 Y
1、油道直径8mm(加工尺寸),总长90mm,承受1。5MPa的压力,全部采用抽芯处理。8 Q7 G) F3 V9 i) x9 V' g/ [
2、箱体现在已开模,但仍放在模具厂家,并由模具厂家压铸了五轮(不知模具厂家是否有样件工艺参数,也可能是老师傅定的参数),一共大约200件。前两次的五十件没有漏油的情况。5 }) c5 ?1 W2 U  J
3、从第三轮开始,油道就开始漏油。外观检查发现油道附近的铝合金毛坯表面有黑色小孔(直径约0.5-1mm),小孔与油道贯通,用加工中心上的气枪一吹就能发现漏气。剖切后发现油道内径上有孔洞
5 |/ }# G! Y- l( ?8 o4、为了解决这个问题,小弟对箱体修了模,将油道附近较厚的地方都去肉处理。但最近的一批箱体在油道附近较薄的区域(该处约壁厚5mm)也有小孔出现,并导致漏油。% V) i$ D) T, y' t1 A* N
- m- _8 i2 J3 W: E+ d, w
现在小弟很疑惑,这种出现在毛坯表面的小孔是什么孔。出现孔洞是工艺问题还是模具问题?请各位大大给点意见,谢谢: e' Z5 f/ S7 K& ~) Z3 l
再漏小弟就只有跳楼了2 R8 E  A& W8 C

3 o0 s+ O2 d3 C6 ^; @) q+ Q听说可以采用浸渗的方法对孔洞进行修补,我想问问,这种贯穿的孔洞也能修吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大家给个建议啊,小弟急得很
发表于 2012-3-19 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前两次没有类似的问题发生,不能说明问题就不存在,你应该将漏油的 部位进行多方位切割确认空洞的形态,是缩孔还是气孔;
! `8 l) Q! s7 a. P7 q我认为是工艺的问题;压铸温度、吨位、保压时间,以及排气孔堵塞都是产生这种缺陷的原因;发现这样的空洞有很多办法,比如,试压实验、红外线探伤等等;

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发表于 2012-3-20 02:45:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。
0 E" R8 J. ^" @因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。

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发表于 2012-3-20 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
浸渗处理对于毛细孔有效,这么大的孔也能堵上,但不可靠。还是从工艺上找原因吧,同意四楼。
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# trues2006 ; E; [: |6 Y- }- _
  O% N! a5 |- ?4 W" c
前两次剖切后也发现了空洞,但在毛坯表面没有黑色孔洞,因此也没有出现漏油
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。7 U6 e' k  I4 ^' F# w
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。( P0 }  N" {: J' x0 O
wjk8399 发表于 2012-3-20 02:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 M: j5 e- m6 f% A- j3 _$ R) v& [9 h! K/ V. o
可是现在模具在模具厂家,可能有一个样件压铸工艺,也可能没有,这问题不解决模具也不敢送去压铸厂,很难从工艺上验证
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题还在,大家再给点建议啊
: m! L* J0 f# v9 ~8 X: t6 K- U小弟现在压力很大,再搞不定只能跳楼了
发表于 2012-3-26 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最开始的两批没有渗漏,后面开始渗漏,说明工艺参数有改动,不应该是模具问题。
& j8 i( P1 s* [( i! s" Z2 k, }浸渗可以解决毛细孔的渗漏问题,但是对工艺流程影响较大,也不利于其他加工面、孔等保护;而且零件尺寸比较大时,浸渗槽的选择很麻烦。最好不用此法

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发表于 2012-3-26 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-26 16:11 编辑 3 a' {7 ~0 i( V7 O: {! o- p
4 `! d" j9 B; B: T. W
楼主应对以下几点作出确认:
& [0 Z, p" y+ z2 v7 v7 d0 F& s1、模具表面是否有缺陷;
' {' k( D) u2 I' t7 s1 C2、压铸有铝合金是否是同一批号;/ \  z0 O) R! e$ t* s% M
3、压铸工艺参数是否变更;! i+ M) m: l, l
4、作业人员是否有变。
5 V6 d# V3 E: ~" u: t& Y通过楼主描述的现象,缺陷处铝合金含有较多氧化物杂质,由于要在较高压下使用,这类缺陷难以修复,建议重新加工生产。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,今天压铸厂家来人看了剖切的情况,说能够搞定,那我就不太担心了
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