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[已解决] 急求,铝合金箱体漏油

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发表于 2012-3-17 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

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本帖最后由 czj19842000 于 2012-3-17 09:10 编辑
! C; e2 S1 X- f) |, q
% `0 k& e5 ~( y1 d  M小弟设计的铝合金箱体(YL113),现在油道漏油厉害,向各位大大请教。* X. j& A6 Y! P& ^7 l3 V8 {
情况说明如下:3 _/ u& {. _- R4 }1 q$ h
1、油道直径8mm(加工尺寸),总长90mm,承受1。5MPa的压力,全部采用抽芯处理。. Y1 a5 K% T& n
2、箱体现在已开模,但仍放在模具厂家,并由模具厂家压铸了五轮(不知模具厂家是否有样件工艺参数,也可能是老师傅定的参数),一共大约200件。前两次的五十件没有漏油的情况。
# h$ W' s2 Q; b+ b" M5 U- {/ M3、从第三轮开始,油道就开始漏油。外观检查发现油道附近的铝合金毛坯表面有黑色小孔(直径约0.5-1mm),小孔与油道贯通,用加工中心上的气枪一吹就能发现漏气。剖切后发现油道内径上有孔洞
( h3 F$ {& v/ G9 S+ v. s3 k4、为了解决这个问题,小弟对箱体修了模,将油道附近较厚的地方都去肉处理。但最近的一批箱体在油道附近较薄的区域(该处约壁厚5mm)也有小孔出现,并导致漏油。- S8 Z/ K" N* F7 u4 a. }6 P2 j

3 ]( m. [. a% c) b! K! a现在小弟很疑惑,这种出现在毛坯表面的小孔是什么孔。出现孔洞是工艺问题还是模具问题?请各位大大给点意见,谢谢
% d2 t" K. a. o7 Y, X9 l6 T再漏小弟就只有跳楼了$ i( y+ o% j: ?% _3 F5 T( ]+ M
- _6 `( F3 \. A
听说可以采用浸渗的方法对孔洞进行修补,我想问问,这种贯穿的孔洞也能修吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大家给个建议啊,小弟急得很
发表于 2012-3-19 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前两次没有类似的问题发生,不能说明问题就不存在,你应该将漏油的 部位进行多方位切割确认空洞的形态,是缩孔还是气孔;
0 |% A- I# c  x) H# h我认为是工艺的问题;压铸温度、吨位、保压时间,以及排气孔堵塞都是产生这种缺陷的原因;发现这样的空洞有很多办法,比如,试压实验、红外线探伤等等;

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发表于 2012-3-20 02:45:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。- Y7 \) L! U" b3 K
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。

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发表于 2012-3-20 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
浸渗处理对于毛细孔有效,这么大的孔也能堵上,但不可靠。还是从工艺上找原因吧,同意四楼。
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# trues2006 / u+ E5 W; }+ r/ p, s

+ _) \8 S/ j/ [/ h( N前两次剖切后也发现了空洞,但在毛坯表面没有黑色孔洞,因此也没有出现漏油
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。; E! B. e8 t2 G* w5 t% m( F
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。) D) x& f% S) Y( m/ I4 Z) k
wjk8399 发表于 2012-3-20 02:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# u& K* d. J1 s. f+ @; \0 Y5 d" E! g* K
可是现在模具在模具厂家,可能有一个样件压铸工艺,也可能没有,这问题不解决模具也不敢送去压铸厂,很难从工艺上验证
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题还在,大家再给点建议啊
  V; `: Q/ R/ A# s0 }; T小弟现在压力很大,再搞不定只能跳楼了
发表于 2012-3-26 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最开始的两批没有渗漏,后面开始渗漏,说明工艺参数有改动,不应该是模具问题。
& i3 h5 _% ^: c' m$ W& V4 [; _浸渗可以解决毛细孔的渗漏问题,但是对工艺流程影响较大,也不利于其他加工面、孔等保护;而且零件尺寸比较大时,浸渗槽的选择很麻烦。最好不用此法

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发表于 2012-3-26 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-26 16:11 编辑 9 U1 j7 H8 \! m4 y2 e$ J

7 e* c8 C6 `; R楼主应对以下几点作出确认:' e2 \7 u; r4 q8 d& O& I- c$ |
1、模具表面是否有缺陷;2 G) |; v; o& ]* E% a
2、压铸有铝合金是否是同一批号;9 L' N4 h: Y8 c* _# t
3、压铸工艺参数是否变更;1 ?" |8 X4 B6 O4 V
4、作业人员是否有变。; S& V8 z" U  S! Z/ \: f6 `
通过楼主描述的现象,缺陷处铝合金含有较多氧化物杂质,由于要在较高压下使用,这类缺陷难以修复,建议重新加工生产。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,今天压铸厂家来人看了剖切的情况,说能够搞定,那我就不太担心了
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