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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。% Z8 J/ B% l/ }; ]9 R. @0 p+ L Z
关键词:转向节内孔椭圆 解决 - F# f8 f' t3 w
1 问题描述
- G+ k- n/ I) I4 j" N 转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
: ~4 X9 k% V" y. G- M1 q- c 抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
& H, |5 e5 n: v0 T( R6 e7 u 左件
! _5 ~0 d& l9 e: B9 \/ m8 r 序号 A B C D 椭圆度- \5 O4 d$ M1 Y, |
1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.032+ }) t, O8 q+ i1 z
2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.039! [. h, C8 Q3 N5 V
3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.037
: L) c: h5 Z+ }0 j 4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.031
7 Z* b$ F9 z' v( D 5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.045$ b/ c4 d' Z; G& f+ F3 L R* \- p
左件椭圆均值:0.0368
. W0 W: O! g& J9 e, f. ?" @ 右件7 Q- i# H ^6 ^
序号 A B C D 椭圆度* q. I% m2 s- w5 n7 `) [
1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033/ ?1 K/ w8 m' V- a& ~$ t' D. G
2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031
# b1 Y* E( r. G& _# \1 Q 3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041
/ U6 H' i2 L6 _ 4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.033 _( @3 @: p1 Q' ?! k
5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042
8 h1 ^) M: p- i' C1 l/ y, m# O. S* G 右件椭圆均值0.0354( K& q" C. @1 j
通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
5 c! o( s! a9 D4 K0 U, B 2 原因分析
" F, E0 z) s5 I& U 2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
- \' v6 u# K( l: F/ W9 t- d6 [ 2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 . v2 U0 o* }1 i2 |( a7 f: I
根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
8 i' Y" M& z g3 S4 T7 E6 R, g% M" a 3 热处理工艺4 D$ N/ J/ e. q" Z& x
将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
, v. y5 d: C# _$ e! V 4 试验结果4 J3 \7 f" M! g* d4 h0 _) }1 n
4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
0 J7 R, R& B1 W- {4 q 左件
8 g1 V' r$ d3 ~7 m! W" R 序号 A B C D 椭圆度
0 d& f8 m, S, v( Q+ y( s2 M 1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.014 N i% d! m2 n/ w j) U9 y
2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.01- N" U) A6 _( h* [! E
3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
, y8 f1 ]- K% R; a d6 @ 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.021. Q. E7 A4 M9 {9 H1 k
5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022
$ b$ ~; Z& ^; F( ~! J 6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.03
: l, K% T7 e0 Y 7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
3 b7 f7 O% f+ L; p) C9 x 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008
; L J' F# U9 E+ | 9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.029 `+ ]3 K4 `+ D2 M( c
10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.0163 e% h% _( j* j: l- V
右件 , B/ n2 L% J, Z4 S8 z4 c! C
序号 A B C D 椭圆度
8 Q$ b9 t" ?! e* i# A" R( o 1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02- C2 z, b p( ^( e6 y
2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014 w6 _' E# s' C$ o% _1 Y1 ?
3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.018( n! N1 f& F1 h3 y+ Y5 G
4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.019/ ^( f5 v# T6 J3 U' o" L% S# c
5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
( k8 h3 u) O2 ]6 j% l$ R. u$ O7 k 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013
8 s6 ? W7 j# s- {* s+ }; h/ [6 j: } 7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019) p7 O; h& f2 C9 @9 c) W- p6 K( `
8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021
D N- Z- s# c" D: Q 9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008" k3 y9 i, g* O4 X- K' s
10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005
2 o1 J6 W' G. g! i6 l f 右件椭圆均值:0.0154. g" j2 O# b8 I, o4 d! g
左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。5 e8 _7 K; y+ `% W& @
4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
4 Y4 k" F- e5 e+ X 浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
" o- M f( f. V& e9 w 5 结论- J" g' C; q; G
生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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