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[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

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发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。8 ~  X! {4 e# u. e- g  L: @
关键词:转向节内孔椭圆 解决   ) ^: k, o# Z. V  x+ \, [
    1 问题描述
! p& t" @& s! M9 s    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
& F' l$ p4 f/ f* E2 d% o    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
) c) r. R. a2 W( j         左件  
' w+ R( ]" l" `; J    序号    A        B        C        D    椭圆度
: ]) |5 o: q1 W) g2 T4 D     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.0325 a3 h3 i- @( \% {
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
7 X+ l4 e  O$ [     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037; }% s: |1 R; o7 F2 E6 {
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031% u7 Z: s" a, w+ d& G: k, I# G
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045
" s, U. Q8 |4 h1 h- n     左件椭圆均值:0.03680 s' Q' T8 s# ^- l! B0 d
         右件
+ w( r+ t/ U" \' {$ L) B+ K    序号      A       B        C        D      椭圆度
& F1 A1 r9 f- d0 l% @% u- A     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033  S' ~: R6 g1 n9 p& r) R  o
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031# g- H' P1 ~% c( c
     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041: k* x+ s! a+ F
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03
' y" V) X# z- I5 ?, q     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042
$ d* ]0 B  u# O8 O5 \     右件椭圆均值0.0354
1 ^" i9 A& d4 E7 U    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
5 l. {0 r9 w0 d) n' K9 }8 ?    2 原因分析. H3 A; U" k" k7 v8 @& k
    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
8 J( w& i: k. J% a) v: M3 p& d! m    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
0 D8 k. r; w) P' e    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。5 `7 y( j4 A! ]3 _' |
    3 热处理工艺
/ B  ]# }- `% M; O) V+ p4 S    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
* c& h# }5 W( k4 t9 v* ~: {, D, W    4 试验结果
; Y; G. A- t1 j5 \) n    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
$ @& Y! T+ i& R  A" n7 [& A& Q        左件
" ]7 a- |0 \2 Z7 |  u3 s7 v    序号      A        B        C       D      椭圆度; l! w  T, V4 B/ B8 j& c
     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01' p9 e; d# x7 ?/ ^# k; d
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.011 h, Q/ ~0 m( c! j. w$ T) l% L% m
     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
& H# _0 A6 B8 T: ~" f- O$ A     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.0213 @$ ^" Z" X) G* _& V. t. H
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022
* [0 F- L6 y% Q% ?5 J8 k& G     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.033 |+ I. D5 b7 U  q. G
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
3 M* G# z! ~8 f; E; Q8 p; V     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
& E8 c2 Z" o9 O. _# B! d" }     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.029 N4 ~, b2 `) ]( Z: {1 w" P9 N" j& ?
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.0168 @. M- F/ L; h
        右件
! d1 P( Z. ]. q2 o, t. k7 n/ w) D    序号     A         B        C       D      椭圆度( [6 ]# [* j, v- n' L; ^# m
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02& n8 v/ K/ e% M- i  D
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014& K  t! \" f- X8 I: n
     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018
  ]* A0 t- d- Y4 i( R4 y- d" Q     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019
" R1 V- ~7 b& n" t2 i     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
+ Z0 _  `7 U* _* ?3 E* L: g     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
& i4 o% ^. ?) w1 f) m: H  E9 L     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019! S/ [2 T8 o! q& ?* Z" K
     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021; S$ Q- F4 n! G9 m7 j' B
     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.0086 J2 a- q: O) k! V" A  ?+ {8 K+ t
     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005$ i2 x4 \5 S* V# Q0 D  P# g
     右件椭圆均值:0.01545 V& I5 h) |2 E, g! A) U# q
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。/ M  w3 B, |  a- v
    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。3 T; E7 h8 X4 I5 |" ]/ a. C; F
     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
4 G4 u! X3 }6 T$ i; k7 u7 J     5 结论4 t  S' E9 _$ U+ D/ k
     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
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