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[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

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发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。% Z8 J/ B% l/ }; ]9 R. @0 p+ L  Z
关键词:转向节内孔椭圆 解决   - F# f8 f' t3 w
    1 问题描述
- G+ k- n/ I) I4 j" N    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
: ~4 X9 k% V" y. G- M1 q- c    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
& H, |5 e5 n: v0 T( R6 e7 u         左件  
! _5 ~0 d& l9 e: B9 \/ m8 r    序号    A        B        C        D    椭圆度- \5 O4 d$ M1 Y, |
     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032+ }) t, O8 q+ i1 z
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039! [. h, C8 Q3 N5 V
     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037
: L) c: h5 Z+ }0 j     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031
7 Z* b$ F9 z' v( D     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045$ b/ c4 d' Z; G& f+ F3 L  R* \- p
     左件椭圆均值:0.0368
. W0 W: O! g& J9 e, f. ?" @         右件7 Q- i# H  ^6 ^
    序号      A       B        C        D      椭圆度* q. I% m2 s- w5 n7 `) [
     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033/ ?1 K/ w8 m' V- a& ~$ t' D. G
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
# b1 Y* E( r. G& _# \1 Q     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041
/ U6 H' i2 L6 _     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.033 _( @3 @: p1 Q' ?! k
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042
8 h1 ^) M: p- i' C1 l/ y, m# O. S* G     右件椭圆均值0.0354( K& q" C. @1 j
    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
5 c! o( s! a9 D4 K0 U, B    2 原因分析
" F, E0 z) s5 I& U    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
- \' v6 u# K( l: F/ W9 t- d6 [    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 . v2 U0 o* }1 i2 |( a7 f: I
    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
8 i' Y" M& z  g3 S4 T7 E6 R, g% M" a    3 热处理工艺4 D$ N/ J/ e. q" Z& x
    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
, v. y5 d: C# _$ e! V    4 试验结果4 J3 \7 f" M! g* d4 h0 _) }1 n
    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
0 J7 R, R& B1 W- {4 q        左件
8 g1 V' r$ d3 ~7 m! W" R    序号      A        B        C       D      椭圆度
0 d& f8 m, S, v( Q+ y( s2 M     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.014 N  i% d! m2 n/ w  j) U9 y
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01- N" U) A6 _( h* [! E
     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
, y8 f1 ]- K% R; a  d6 @     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021. Q. E7 A4 M9 {9 H1 k
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022
$ b$ ~; Z& ^; F( ~! J     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.03
: l, K% T7 e0 Y     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
3 b7 f7 O% f+ L; p) C9 x     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
; L  J' F# U9 E+ |     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.029 `+ ]3 K4 `+ D2 M( c
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.0163 e% h% _( j* j: l- V
        右件 , B/ n2 L% J, Z4 S8 z4 c! C
    序号     A         B        C       D      椭圆度
8 Q$ b9 t" ?! e* i# A" R( o     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02- C2 z, b  p( ^( e6 y
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014  w6 _' E# s' C$ o% _1 Y1 ?
     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018( n! N1 f& F1 h3 y+ Y5 G
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019/ ^( f5 v# T6 J3 U' o" L% S# c
     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
( k8 h3 u) O2 ]6 j% l$ R. u$ O7 k     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
8 s6 ?  W7 j# s- {* s+ }; h/ [6 j: }     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019) p7 O; h& f2 C9 @9 c) W- p6 K( `
     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
  D  N- Z- s# c" D: Q     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008" k3 y9 i, g* O4 X- K' s
     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
2 o1 J6 W' G. g! i6 l  f     右件椭圆均值:0.0154. g" j2 O# b8 I, o4 d! g
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。5 e8 _7 K; y+ `% W& @
    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
4 Y4 k" F- e5 e+ X     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
" o- M  f( f. V& e9 w     5 结论- J" g' C; q; G
     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
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