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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。8 ~ X! {4 e# u. e- g L: @
关键词:转向节内孔椭圆 解决 ) ^: k, o# Z. V x+ \, [
1 问题描述
! p& t" @& s! M9 s 转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
& F' l$ p4 f/ f* E2 d% o 抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
) c) r. R. a2 W( j 左件
' w+ R( ]" l" `; J 序号 A B C D 椭圆度
: ]) |5 o: q1 W) g2 T4 D 1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.0325 a3 h3 i- @( \% {
2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.039
7 X+ l4 e O$ [ 3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.037; }% s: |1 R; o7 F2 E6 {
4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.031% u7 Z: s" a, w+ d& G: k, I# G
5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.045
" s, U. Q8 |4 h1 h- n 左件椭圆均值:0.03680 s' Q' T8 s# ^- l! B0 d
右件
+ w( r+ t/ U" \' {$ L) B+ K 序号 A B C D 椭圆度
& F1 A1 r9 f- d0 l% @% u- A 1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033 S' ~: R6 g1 n9 p& r) R o
2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031# g- H' P1 ~% c( c
3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041: k* x+ s! a+ F
4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.03
' y" V) X# z- I5 ?, q 5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042
$ d* ]0 B u# O8 O5 \ 右件椭圆均值0.0354
1 ^" i9 A& d4 E7 U 通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
5 l. {0 r9 w0 d) n' K9 }8 ? 2 原因分析. H3 A; U" k" k7 v8 @& k
2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
8 J( w& i: k. J% a) v: M3 p& d! m 2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
0 D8 k. r; w) P' e 根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。5 `7 y( j4 A! ]3 _' |
3 热处理工艺
/ B ]# }- `% M; O) V+ p4 S 将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
* c& h# }5 W( k4 t9 v* ~: {, D, W 4 试验结果
; Y; G. A- t1 j5 \) n 4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
$ @& Y! T+ i& R A" n7 [& A& Q 左件
" ]7 a- |0 \2 Z7 | u3 s7 v 序号 A B C D 椭圆度; l! w T, V4 B/ B8 j& c
1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.01' p9 e; d# x7 ?/ ^# k; d
2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.011 h, Q/ ~0 m( c! j. w$ T) l% L% m
3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
& H# _0 A6 B8 T: ~" f- O$ A 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.0213 @$ ^" Z" X) G* _& V. t. H
5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022
* [0 F- L6 y% Q% ?5 J8 k& G 6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.033 |+ I. D5 b7 U q. G
7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
3 M* G# z! ~8 f; E; Q8 p; V 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008
& E8 c2 Z" o9 O. _# B! d" } 9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.029 N4 ~, b2 `) ]( Z: {1 w" P9 N" j& ?
10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.0168 @. M- F/ L; h
右件
! d1 P( Z. ]. q2 o, t. k7 n/ w) D 序号 A B C D 椭圆度( [6 ]# [* j, v- n' L; ^# m
1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02& n8 v/ K/ e% M- i D
2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014& K t! \" f- X8 I: n
3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.018
]* A0 t- d- Y4 i( R4 y- d" Q 4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.019
" R1 V- ~7 b& n" t2 i 5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
+ Z0 _ `7 U* _* ?3 E* L: g 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013
& i4 o% ^. ?) w1 f) m: H E9 L 7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019! S/ [2 T8 o! q& ?* Z" K
8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021; S$ Q- F4 n! G9 m7 j' B
9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.0086 J2 a- q: O) k! V" A ?+ {8 K+ t
10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005$ i2 x4 \5 S* V# Q0 D P# g
右件椭圆均值:0.01545 V& I5 h) |2 E, g! A) U# q
左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。/ M w3 B, | a- v
4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。3 T; E7 h8 X4 I5 |" ]/ a. C; F
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
4 G4 u! X3 }6 T$ i; k7 u7 J 5 结论4 t S' E9 _$ U+ D/ k
生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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