QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4205|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 伺服电机问题

[复制链接]
发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。1 S, M5 m  ]( g7 U4 B( t8 X7 m# w$ `0 ^& }, e
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的
2 Q/ L: K" B2 \! S  t0 S这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?3 I7 c9 d6 x: ?5 v
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]! \  V9 |* v. l  [
可以明确的告诉你, 不正常!
/ _' M: Y0 z& h) r/ H原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;8 }" w" F5 ]9 e" W( |: y
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。
* z* \% i/ e+ k6 Z我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?# j$ z! S% [" o- F/ y
归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
; T' ~5 Z0 M# ]- d5 I; z5 L8 g1 r$ ^我覺得像是OVERSHOOT的情形
% P/ Y* A3 t4 {4 C(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
0 y7 `. l& K% O: u7 w% t- W# u  B     最常做的動作是減少比例增益6 D, m/ |! |) ^- j( V0 h- Y  ^& }
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
+ p4 g! [4 D9 o; i  w) V( n3 k6 z  J也有一種可能是
  Z6 l+ v. R, X! o+ H(2)機械或傳動機構的剛性不夠; z' h; m6 g' }) H4 Y9 n5 y
    這是個人的親身經歷
0 J+ m1 w+ [8 }; z  k" b0 i    我們的機台很大
6 Z' M! p4 h' a. U  p    為了省錢  選用時規皮帶來傳動
6 l+ a4 I- x9 e  S1 R6 ~7 Y1 M    結果就發生OVERSHOOT
0 h) b8 l' a* Y6 Q! O      第一次大家都花工夫研究伺服增益
9 [9 ~1 J6 ^3 I3 _    白費力氣! n, g! S, c7 Q& q. ?+ s# w8 o
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
" O7 A5 {0 E! N    在網路上查到一些前輩的經驗分享- `% ?9 f, }8 V' }. @
    這種情形確實會發生

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 7 o  ?) n( v: l( M- ^
/ D4 R3 C4 ^! x/ j7 s
昨天翻了以前的筆記,: `! T/ E1 W7 P0 c; x' n. _* r
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,& w3 v" ]; G8 ~' d
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).4 E: B/ ]7 v" a2 f
1 ^" n) w" x( K
朋友設計的第一個機台很成功,
  I% y7 U- s& a0 H客戶為了提高產量,
7 A5 ~/ q6 e1 `6 e/ N8 d. r7 A要求朋友把機台放大,& [, F4 _" y7 A" x3 k
我的朋友把機台放大,- W: [5 ]5 a  u( I
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大," {% q3 [* C: i- v4 k8 T0 K
所以他沒有更換馬達." O# \6 e4 p  [3 D9 ~* v. f
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.$ Q% u1 j) T2 k0 Q4 j( y& O
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
5 }7 c/ J: X9 J: o" P電控工程師一開始也束手無策,
0 F4 f- B  X2 q8 l2 l7 h" _後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
5 t0 t" f, ]7 ?( |9 ^我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
6 h; D3 I. F5 j7 L$ B* G# W5 t* u' Q一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表