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发表于 2010-7-11 07:38:07
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来自: 中国浙江嘉兴
事故分析之BOP问题 : L. [2 |% `# Z) \
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. u& E- t* r# R; O( h) ^' i" p2 a% Z目前大家都在猜测事故的原因,可以肯定一点的就是BOP组或BOP控制系统出现问题,导致无法及时实施对井的控制。由于不知事故发生时,平台现场的处理程序和防喷器控制系统的详细描述,仅根据得到的少量资料进行猜测,供参考。 ( C1 u) O* [1 ~4 f+ T4 D
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平台井控设备的配置、作业情况描述和常规的关井程序 & A" s! S# {$ M- I3 D8 M
" I. Z0 S; m" X4 _- j1、井控设备的配置:配置5套Cameron 18-3/4”-15000PSI “TL”闸板防喷器和2套Cameron 18-3/4”-10000PSI “DL”万能防喷器,当然,防喷器组的控制系统也使用Cameron的产品;
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2、下完套管后,刚刚固井完毕,正在候凝期间,同时,防喷器控制系统在井喷发生的10天前,已做过功能试验; 9 s" l" F' G+ m5 L2 `: y
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3、常规的关井程序
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A、发生井喷后,一般先关闭上万能防喷器,然后,关闭钻杆闸板防喷器;
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B、紧急情况下,关闭下部钻杆闸板,然后,关闭剪切闸板防喷器。
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! O* S* M$ @0 Q8 ?/ U二、获得的资料 : F) O% _ Y, w$ Q! K3 Q+ g+ d) ^
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1、In the event of a serious emergency, there are multiple Panic Buttons to hit,and even fail-safe Deadman systems that should be automatically engaged when something of this proportion breaks out. None of them were apparently activated, suggesting that the blowout was especially swift to escalate at the surface. ) G ^; n' b! r& t
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发生井喷后,平台曾经试图关井,但未能成功。也就是说,深水地平线平台配置了声纳控制系统,并且平台发生井喷时,地面的防喷器控制系统仍处于可用状态。声纳控制系统一般在地面防喷器控制系统失效的情况下使用,并且是否可以自动操作,在CAEMRON的资料没有描述。 9 ~/ H1 g3 l0 I p% W4 H
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) w; x/ z% V- m' _+ N0 A r* s2、The well still is apparently flowing oil, which is appearing at the surface as a slick. They have been working with remotely operated vehicles, or ROV’s which are essentially tethered miniature submarines with manipulator arms and other equipment that can perform work
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underwater while the operator sits on a vessel. These are what were used to explore the Titanic, among other things. Every floating rig has one on board and they are in constant use. In this case, they are deploying ROV’s from dedicated service vessels. They have been trying to close the well in using a specialized port on the BOP’s and a pumping arrangement on their ROV’s. They have been unsuccessful so far. Specialized pollution control vessels have been scrambled to start working the spill, skimming the oil up.
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采用ROV进行关井,并不清楚具体操作了ROV面板中的那些功能,但可以肯定尝试关闭钻杆剪切闸板(因为固井完毕后,其套管送入工具尚未倒开,防喷器组腔内应该是钻杆),但是没有成功。可能存在的问题: - M: c4 D: r3 z/ k4 o, ?$ u
2 P4 W G# W8 U2 J: ?; i! ~ K' VA. 防喷器本身出现问题或防喷器的内孔出现大尺寸的异物,导致无法关闭剪切闸板;
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B. ROV的控制管路出现问题(因为ROV的液压应该通过2个梭形阀后,直接进入防喷器的操作腔),但可能性很小,除非控制管路结冰或梭形阀无法变换位置,无法传递液压而关闭剪切闸板。 ( t* E6 c( ?1 ]. p5 w/ w
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& E% M* h2 b, d% ^/ ]# g9 g7 u3、April 20. At around 10 p.m. (central time) a fire is reported on the rig. Eleven workers are killed." Apparently the BOP fails to function properly, although it allegedly had been tested successfully ten days earlier. The rig had been drilling 8,000 barrels of oil per day, and had 700,000 gallons of diesel fuel on board. ; e) c ^( q+ j; s
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说明平台发生井喷后,平台曾经试图关井,也就是说:按照一般的关井程序,首先关闭万能防喷器,然后,关闭钻杆闸板防喷器,仍然没有成功的话,最后关闭剪切闸板防喷器,但是,都没有成功。可能存在的问题: 8 a4 O; ^' z: K% y
9 J4 s& a% [, U5 R# [A. 防喷器组控制系统; $ l" t B# D: m3 u* @" ^4 X
1 X9 ]7 A @: }- g2 pB. 防喷器组。 ; J! l+ B) X( M3 c* f5 ^# w
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9 }8 J" |( u, r6 n. |4、美国工业界有所评论,一是质疑BOP是否做过定期的试验,二是Transocean 的BOP 未装无线电控制是否合理,三是为何BOP的多重安全系统都未有启动。
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& \6 _' V/ e! a7 m! `: W这里说明:Transocean 的BOP未装无线电控制(声纳控制系统),这点与BP员工的邮件有别,BP员工的邮件告知深水地平线已经配置BOP无线电控制(声纳控制系统)。
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5、April 22. The Deepwater Horizon sinks. 7 ]4 O k) ]+ p+ @6 i6 ^
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April 23. The Coast Guard reports that no oil is leaking. 5 M# D4 e9 G b5 K- U! Q- r$ k
S- n4 l9 c. H ~( t2 r, nApril 24: Coast Guard reverses its earlier statement that there was no oil leaking. Guard officials estimate 1,000 barrels of oil per day are coming out of the well head on the ocean floor, 5,000 feet below water.
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) R( V r: i9 f& O以上资料说明:平台22号沉没后,23日美国海岸警卫队的报告没有发现泄油情况,及至24日开始出现泄油,可能存在:
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A. 泄油仍然存在,但是还没有升至海面,没有发现而已;
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4 o9 j' q4 U$ w* IB. 根据平台作业动态,刚刚固井完毕,由于气侵,造成较大的水泥块上升至BOP顶部的挠性接头处,堵塞内孔,阻止泄油的继续,但24日后,一直存在泄油,是否可以分析为挠性接头由于平台的沉没而过于弯曲,以致损坏挠性接头,继续泄油。
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三、分析井控设备失控的原因
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( d1 v+ [) b: G: _. W) J( w y3 H: \根据上面的情况和工作经验,同时,防喷器的控制系统在平台失事的10天前已做过功能试验,并没有发现问题,还有,也相信平台发生井喷时,现场已经尝试关闭万能防喷器、钻杆闸板和剪切闸板防喷器来阻止井喷的继续,我认为防喷器组和控制系统的所有功能不可能同时失效,那么,井控设备失效的可能为: ( ~/ s; n. B9 N/ ?, Q2 D
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A. 防喷器组防喷器本身出现问题或防喷器的内孔出现大尺寸的异物,导致无法关闭剪切闸板;
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B. 防喷器组控制系统的液压控制管路出现结冰的问题。
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也许,现场处理人员已经通过ROV尝试操作如下功能,判断是防喷器组或防喷器组控制系统的液压控制管路出现问题,但未知结果。 ! b. g- J( B5 {0 Z, Y2 l
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A. LMRP ROV PANEL: ! V; r1 z. ~) W, a- e* N$ y1 p
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) k, H: Q$ ~# Q# z1 V: K8 B- z1. LMRP accumulators dump 9 M: S% n# o- h" F) |
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2. Riser Connector Unlock ! |* j0 W4 p! v) F' R; I0 |
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3. Riser Connector Gasket Release & x0 c& v( v5 [) s
3 P' ~' H1 F) r a. W4. All Pod Stabs Retract
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B. BOP STACK ROV PANEL:
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1. Stack Connector Unlock
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# U- z$ ^1 E' n+ B( t( U2. Stack Connector Gasket Release 3 @4 D' t4 H: u: x+ Y
. a6 `* T3 i5 X# a# O3. Shear Accumulators Dump 7 h1 A- ?5 V3 e0 t7 }
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4. EHBS Accumulators Dump
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$ }4 ^/ A" g+ V6 H假定ROV可以控制以上功能中的Riser Connector Unlock和 All Pod Stabs Retract(该两个功能可以通过ROV观察),那么问题在于防喷器组,反之,问题在于防喷器组控制系统。
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以上的情况仅仅是猜测,供参考而已。 |
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