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[求助] 液压伺服系统不对称问题

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发表于 2010-6-17 21:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

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本帖最后由 lszdyx 于 2010-6-17 21:57 编辑 : Y( }, A  h; |- I( S) V
. T! {" ], I- q! ^
1、伺服系统控制缸动作,大致为阀控对称缸和阀控不对称缸两种方式,本人使用阀控不对称缸进行伺服加载,通过外加力传感器反馈构成闭环控制,采用704所CSDY1-20伺服阀,恒压变量泵DRG(比例阀遥控)方式,通过AMESIM仿真发现,如果输入信号为正负(对应油缸的伸缩)的指令载荷,则伺服系统会按照PID方式调节使油缸达到指令要求值。但当我将输入信号变为正弦信号(1HZ),则伺服阀控制油缸动作有时不按照正弦进行,即使按照正弦规律走,但波形严重失真,要么相位滞后很多,幅值降低很多,总之不能达到要求;* Q7 u5 H& R1 f+ d" n$ ?. v% h) _) Y
2、怀疑是不是缸不对称造成的,如果由此造成,如何通过电气或其他方法来修改呢?、
& H% M0 B8 ]9 x8 x9 {
# Z+ u4 r2 @. ~, c, J3 n, U3、结下来,我将油缸换为对称缸,仍然出现输出没有按照正弦信号跟踪,要么失真,要么衰减,在1HZ信号下就如此,信号频率提高,结果更为恶劣!
  b" r8 H# u! i2 j7 i! S
1 r6 z0 E  Y* s3 Y" g# M) z     请大家分析一下,谢谢,同时附上AMESIM仿真原理图,仿真参数,泵排量28,电机转速1450,伺服阀额定压力21MPa,额定流量20L/min,油缸缸径200,活塞干100,力传感器(5v,70t)
# ?: G% P" {+ ~! o/ u 0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg 0 F7 o4 B3 U/ p2 L& K4 b
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号.jpg   D5 s1 }3 Q* S6 m' U
0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载荷输出状态.jpg
( B1 U  z9 L2 m" }% [0.5HZ,1HZ,2HZ输入信号下的油缸载的跟踪(相位滞后,幅值严重衰减!!!!!)
( x2 B2 X* r8 h. m% ]* N 原理图.jpg
( X% T4 f3 s1 o# T. _- j+ {/ i# V7 y原理图.jpg
发表于 2010-6-19 19:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sanwei.jpg 1 g/ o& p9 ?# m7 w9 j
" P$ [' g# ^  Y, C% x. d
上面是我仿真的结果,力的变化跟得上。# d" m" u. \& T; p; c/ [5 B2 k3 u' Z
- S7 J/ B4 X  E0 x0 x0 k
我有点疑问:那个力传感器它只能测到正值吧?
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
频率低可以,但一高就不行了,衰减很严重,滞后也很严重
发表于 2010-6-20 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sailor_ 于 2010-6-20 10:57 编辑 8 X2 `4 F* X% S7 J' v) M- T

: i9 V+ k% v# x sanwei1.jpg
9 w$ Y$ u* E) }) B
/ m8 y0 F: R7 F' V2 m1 C昨天那个是频率为1hz的,今天是频率是5hz的
$ [& N7 Q+ Z6 h) B+ C8 s$ r& c$ m* d
你说的频率大了之后就有严重的幅值衰减和相位差,频率大,即变化快,力的变化快,反映在作用对象上,如果弹簧刚度和阻尼系数不变,就需要油缸的位移能快速变化,即速度快。这是定性的分析。这样有两种办法可以解决:
- {; w2 x/ z0 j" H7 b( q其一:改变作用对象,将弹簧刚度加大8 I. l8 s4 a- k* Y, {7 [( t
其二:改变液压系统,将阀的流量加大,或者将油缸直径减小
& l, r0 ?$ ~7 m0 [7 Q' Q. O
- A1 Y: K1 h. C定量的用传递函数建模,也可以得到类似的结论2 O! @8 l- y+ g7 s7 {+ H
& o0 q; p/ p) L/ a; o
, x) a4 m, n7 W8 }& V( l
另外一点是,加大频率后仿真时,减小仿真步长
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照你的思路做了,但差异很大,高速我你的QQ
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我又试试,结果发现载荷指令变化时,也非常影响跟踪效果,载荷变大,则差,频率增大,更差,甚至丢掉180的相位度
发表于 2010-6-20 13:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个和你的负载有关系啊,还有就是你模型的参数
发表于 2010-6-20 20:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是阀不好啊,动态特性太差啊,或者是反馈的传感器跟不上啊。& F: P0 J; I9 F3 X" z& Q7 R7 b
还有如果阀的流量够的话,不对称的缸也不会产生速度不对称啊。
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
阀的流量?你说的是泵的流量巴
发表于 2010-6-22 08:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习一下。。。
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
此问题长期困扰,烦各位高手讨论.如图中所示,给定型号频率高的话,大约为5HZ时,输出很难跟踪输入变化,而且横坐标轴上侧型号的幅度大于下侧的幅度,同时幅值衰减,相位之后,实际中或者AMESIM仿真中有什么好的办法来解决这个问题呢!
发表于 2010-6-22 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开环状态好的,闭环不行,如果确定阀好的话建议能不能更换传感器啊。可以改成位移传感器吗。
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这是仿真啊,伺服阀为704所CSDY1-20,额定压力21MPa,额定流量为20升,不存在换传感器的问题啊,系统是力反馈闭环,不能换成位移反馈了
发表于 2010-6-25 18:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AMESIM这个软件不会,那就只能等高手了。瞎猜一下,是不是和参数的设定有点关系啊?8 K3 j9 _6 a0 ?  i- @; y+ A, A) T
实际中我们的设备都可以的,油缸的动态特性最高到13Hz左右了。
发表于 2010-6-25 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你现在是实际当中的问题还是仿真的问题,如果是实际,也可能是你使用了 变量泵响应不够,油缸的摩碴力也检查一下(多大压力推动)
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位帮助,我是在仿真过程中发现的问题,再次描述一下:系统要实现伺服阀控制单活塞杆液压缸,为力传感器反馈闭环控制模式,实际元件参数为:
+ C/ }( f6 F* V' K7 K1、力传感器(最大70t,输出最大5v)
8 `: g( i# f6 Y2、伺服阀为704所CSDY1-20,额定力量20L/min,额定压力21MPa,最大使用压力31.5MPa,额定电流为8mA;3 ]$ ^- {- k) ~$ k3 A
3、伺服放大器为704所的SA-01,输入正负10v,输出8mA,当然增益可调;: U% L* l; }0 Q  T5 n
4、油缸活塞直径200mm,活塞干直径120mm,行程300mm;
0 z' u6 F/ N5 c/ X" d5、泵为恒压变量泵A10VSO28,DRG控制方式,通过ATOS比例溢流阀来实现远程压力控制;
" b- q: O8 G* j  Z$ |% t6、系统目的是进行加载。6 X9 j2 U2 [* a+ A& a  M
7、工作原理:伺服放大器控制伺服阀,伺服阀控制油缸,力传感器反馈电压信号至控制采集卡,该板卡将给定信号(给定力值)通过控制板采集卡转换为电压信号,同时将输入信号与反馈信号比较左差后经过软件数字PID后,送入伺服放大器。$ Z6 W: D1 ?$ U& @/ K5 e

3 N% i# M7 I6 y2 N2 o4 d7 _( S以上为详细描述!8 x5 _" [, n2 z; a6 y1 A
故障:问题是出现在AMEsim仿真过程中,当输入信号为正弦5HZ时,输出力严重衰减、相位滞后严重。' o- C  _( ?: [. @4 T
疑问:伺服阀在仿真的时候的参数如何设置,比如压降和对应流量,能否设置为20L/min---10MPa???
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
欢迎高手指点一二
发表于 2010-6-29 21:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对你仿真的有点疑问,我们qq讨论
发表于 2010-6-30 22:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现在还在琢磨,真担心实际系统也会象仿真结果那样
发表于 2010-7-2 11:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换阀试试,阀动态不够。
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
21楼,这个过程指的是仿真,换阀干什么啊
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