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[原创] 桑拿天气对冲天炉熔炼的影响及预防措施

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发表于 2009-10-14 09:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

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桑拿天气对冲天炉熔炼的影响及预防措施
1 K% ]% n4 E, t$ b: [" B
4 ^+ F0 ~% y! F% H1 X2 d9 ~9 P" Q摘要:高温潮湿闷热天气使冲天炉熔炼不正常,熔化率下降,铸件气孔缺陷增加。采用调整鼓风机风量及炉料比例、加强炉料管理及炉前脱气处理等措施,取得了明显效果。* r: {7 M$ [/ n3 j; ^, A/ \
关键词:高温;潮湿;气孔;脱气;风量
5 J4 G2 V# z6 W: [2 g$ L! K( t! G3 q' k+ j6 P
山东省临沂市风机厂生产的冲天炉专用鼓风机具有风压高、流量变化小、重量轻、结构简单、耗电少、噪音低等特点,广泛应用于冲天炉熔炼等强制鼓风场合,深得用户好评。进入夏天后,很多用户来检修风机并反映:与春节期间相比冲天炉熔化率降低、熔化不正常、铸件气孔增加、废品率上升,而各方面都未变化(如风口、炉料、操作),鼓风机经检修又无问题,令人百思不得其解。无独有偶,我厂铸造车间(冲天炉为4t/h二排大间距冷风、配套45kW的HTD85-21鼓风机)亦出现了上述问题,熔化率由4t/h降至3t/h,生产的轴承箱体部分出现了气孔,这在以前是从未有过的事情。
; K* \4 f0 x& i- p1  原因分析1 x" x2 J( _" J5 j
1.1 熔化率下降的原因分析7 [3 {, p, e; x0 m$ u( a, j5 C
1.1.1 风量的影响+ o3 C) ?' v4 Y5 s4 c4 j
夏季气温高、空气体积膨胀大,空气密度比冬天低约10%,而粘度系数则是冬天的1.25倍。夏天同样的进风量其重量要比冬天少约10%,即氧气量少了;同时粘度系数增加,导致进风速度下降。进气量不足,造成底焦燃烧不充分,导致熔化率降低,铁液温度下降,使铁液中的气体、氧化物、硫化物等杂质进入型腔而造成气孔或渣气孔。进风量是影响焦炭燃烧、熔化率的一个重要因素。( B0 ^8 p2 v7 L9 h; P/ k* I! X
1.1.2 风压的影响
6 Y: n  a8 m  U+ I5 h风机的压力与空气的温度有如下关系(忽略大气压力的变化):9 m5 l- o3 E1 e- ]9 f9 S7 z& h
P1/P2=(T+t2)/(T+t1)( o+ G; r% P5 x/ P9 c) p& k: Y
式中  P1——气温为t1时的压力
! c! x# U/ p4 t& p. ^* w      P2——气温为t2时的压力2 w1 g. h7 o$ m* k! [
      T=273℃
( R0 G& }& Z0 l1 _- Y例如:在冬天气温为-10℃,夏天为38℃工作的一台鼓风机,它的压力变化:P1=0.845P2,即在夏天时鼓风机的压力要比冬天低。
/ t1 ^; f2 N$ G  D( D0 ^风压低不利于克服沿途的各种阻力,气流不能射入炉心,炉膛断面供风不均匀,不能改善中心焦炭的燃烧,不利于提高铁液温度,同时也致使熔化率下降。
, P8 [( y, ~5 ]7 b' P) A. F1.2        产生气孔的原因分析$ l! n4 I5 y# D* L. h. @- z
送风湿度与铸造缺陷有密切关系,夏天空气湿度比冬天高,空气中的水汽进入炉内分别与赤热的焦炭、铁液接触相互作用,产生大量H2,发生吸热反应,故降低炉温。# D: W; B0 C) ~8 n% e9 S
产生大量H2会大幅增加铁液的吸气程度,铁液中的H2量超过3.6ppm时,铁液在型内冷却过程中,H2来不及排出,会在铸件表皮下形成1~3mm的气孔。
5 z& a. ?$ ^3 m炉温降低会加重铁液氧化,FeO含量增多,炉内Mn、Si等元素烧损加大,这样的铁液白口倾向严重、凝固快、流动性差、质量不好,浇注的铸件极易产生氧化性气孔。
' O9 f$ D. i- Q铁液温度随送风湿度增大而呈线性降低,过高的湿度除影响铁液温度外,还影响冲天炉的熔化率、铸件化学成分和白口深度。
, T$ _% }* @& ?: L( J" X! R; G2  预防措施
7 x2 y6 t& Z) E0 i' ?. v* b为减轻高温潮湿天气对铁液质量的不利影响,提高铁液温度是关键,即常说的“高温治百病”。除避开雨雾湿热极端天气熔炼外,我们还采取了一些措施,熔炼达到正常,使铁液温度稳定在1420—1440℃,废品率明显下降。
( n5 H1 l" I! B% @2.1        调整鼓风机风量
; }# V, f( y! g# y9 P- N1 x- s遇桑拿天气应增大送风量12%,打开进风调节闸门,适当加大电机电流,但不得超过电机的额定电流,防止烧坏电机。若电机已达额定电流、鼓风机满负荷工作,在无法直接加大送风量的情况下,可适当降低料柱高度或缩小风口区的直径。
$ }( h+ Y$ [8 q$ {* U) L2.2        调整炉料比例' Q/ `& V& C+ {3 Z7 s9 N4 Q% ?
增加底焦高度和层焦量约10%,适当降低废钢用量,尽量不用铁屑饼,以减轻炉内氧化性气氛和铁液吸气量。
% F* z  {8 W5 l9 e- N2.3        加强炉前脱气处理
+ `- P! u+ T7 E: W0 m在出铁槽随流加入0.3%的稀土合金,对铁液进行脱氧去硫,净化铁液;扒净铁液表面的浮渣后,用烘干好的覆盖剂盖严包面,减少二次氧化、吸气。5 T2 K. f, a+ Z9 S7 _
2.4        严格炉料管理
9 p$ K# S) D; t4 o将炉料室内存放,保持干燥;万不得已露天存放时,遇雨雾潮湿天必须苫盖,特别是生铁、焦炭;筛选焦炭,大小相差不宜过分悬殊,即块度均匀、适中;破碎回炉料,减小炉料块度,清除干净炉料的杂质(如芯砂);孕育剂、覆盖剂、铁合金等使用前必须充分烘烤,去除水分;出铁槽、炉衬、包衬烘烤至暗红色。
. N% s. l! O' h, G: O0 Z; I2.5        规范操作$ x, J! L0 f% Q. F1 h9 W" Q- _9 s
当天造好的铸型当天浇注,减少吸潮,避免铸型长时间停放;严格配料、称量,保持适当高度的料柱;按规程操作,确保不出现事故,只有保持“四稳”(炉膛尺寸稳定、底焦高度稳定、风量控制稳定、合格炉料稳定)、“三通”(保持风口、渣口、出铁口明亮、通畅、干净),才能熔化稳定,铁液优良。
3 c# U( {! U& I9 A* B. K1 D3  结束语1 b4 |. F4 l: P( `
采取相应措施后,冲天炉熔炼正常,铁液质量稳定,熔化率恢复到正常水平,铸件气孔废品率下降8%-10%,既为用户解决了技术难题,又为企业赢得了经济效益和社会效益。
发表于 2009-10-15 02:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
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