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发表于 2009-9-14 09:52:52
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来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)
% G* ?) H' Z9 k; P. L/ u. Z$ y' L% n3 N( l
& f- f0 B* g. B1 R# c P( S9 o
(二)爆炸过程分析
% P/ q n9 W9 u& u) i: b经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。& o! e5 W! T. q4 `9 B8 g4 W* f
1、第一次爆炸
( `8 v% i' X- {# k `% Y询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。* _% V6 U, N' G- w+ d4 J/ r3 i
2、第二次爆炸+ a) B2 u& d) Y; R# | p# v& I' E- x
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。
6 U; D( [. I+ q) k* k F) Z2 @由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。
! P! z& _5 }+ E9 s; u L0 E当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。' Z+ \2 s* v5 M4 k0 n& I- m
锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。8 e0 w( `9 V; z
虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。
! L8 _) M9 d6 p; k! w1 u锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。; }6 ]% \1 `6 d2 T5 K
3、爆炸过程中炉胆的受力分析
% E0 i% R% j) K, O) f(1)工作压力分析 G9 V" S( ?, D* _" r' T" F
平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。8 Q* F/ L- O1 m" L( b# z
(2)水静压力分析
3 I" J4 a5 {+ [1 d8 `9 V: i5 K' c炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。+ _9 d6 c, f; Z+ S
(3)炉胆内负压分析, [7 z, _+ l9 w6 w \
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
8 c' G# ?6 D$ a; `. C+ D( ? D(4)水体产生的瞬间压力分析 T* s% P$ P3 X# D* O
炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。
7 m$ e9 x1 t& ^7 a5 _P=A×H×ρ
/ |$ i8 H! d5 O其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。
( y9 N! M3 W1 k$ NA:加速度,米/秒2。; S( b3 L! Q; m# c1 f
H:计算位置与前管板内壁的距离,米。" T9 A0 e; C" J
ρ:水的密度,公斤/米3。! G- q0 e, R/ Z; j G
由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。
: u4 J& B( h3 d1 ^7 r9 s$ Z& L5 ] H加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。( d7 W1 U, \9 v6 u" ]" K
根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。
$ B& W) b/ G) L6 U8 M最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)
6 \$ G8 X& E# C& t# {/ G$ d2 i" ~压差△P=0.974-0.28=0.694MPa, R) h- T+ R, z7 P% Y" o+ Q2 q
与前管板的距离△H=1800-500=1300mm" k0 f" Q9 X8 \- `7 `
代入前式得A=533.8m/s2。
6 \, E: R7 J% }7 ^" U+ S地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。2 N3 b6 {! V: r& }+ B$ o I3 @
虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。( p) o3 T6 O! H$ u
四、结论及启示
2 n: ^9 Q2 k- ]$ I, ^, a) E对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。
0 n8 V$ w0 R" f5 @$ f上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。
, L, H @% Q- ^) S/ h目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。 |
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